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1025t/h鍋爐主輔設備出現的主要問題及解決 木屑(xie)顆粒機(ji)|秸稈(gan)(gan)顆粒機(ji)|秸稈(gan)(gan)壓塊(kuai)機(ji)|木屑(xie)制粒機(ji)|生物(wu)質顆粒機(ji)|富通新能源 / 14-06-20

一、鍋爐概況
    勝利發電廠二期工程裝機容量為2x300MW.采用采暖抽汽凝汽式國產汽輪機組,可滿足930萬m-的采暖需求。鍋爐采用上海鍋爐廠制造的SG1025/17.4-M851型亞臨界壓力中間一次再熱自然循環汽包鍋爐,該爐采用單爐膛四角切向燃燒,煙氣擋板調溫,每爐配四套BBD3854BIS雙進雙出鋼球磨直吹式制粉系統:燃燒器為四組直流式改進型水平濃淡分離寬調節比擺動式噴燃器(簡稱WR燃燒器),布置在爐膛下部四只切角上,每組燃燒器由4層一次風噴嘴,7層二次風噴嘴.2層燃盡二次風噴嘴組成,其中在2層二次風噴嘴中設置了輕油槍并相應配備一只高能點火器,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機木屑顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質顆粒燃料。
二、投產以來存在的主要問題及解決方案
    1.減速機輸入軸斷裂
    鍋爐8臺磨煤機各配一臺H2SH15A型減速機,投產后有4臺相繼出現輸入軸突然斷裂,輸入軸軸承損壞。經數據對比、研究分析,認為減速機選型偏小,不能滿足磨煤機頻繁啟動的要求:另外發現減速機軸斷裂前,首先是軸承出現異常或損壞。在此問題徹底解決以前,通過加強對減速機在線監測,以及早發現高速軸軸承缺陷,及時更換,避免了輸入軸發生斷裂。但間題沒有徹底解決,還需進一步研究。
    2.分離器易堵塞
    經過檢查,分離器折向擋板結構合理、角度一致、正常,但折向擋板處因原煤雜物多造成堵塞,為方便清理雜物,在分離器外錐折向擋板處增設檢修孔,由原來的2個增加到8個。因回粉管鎖氣擋板f橡膠板)脫落或雜物堵塞,粗粉無法回流,將鎖氣擋板更換為金屬板,同時增加了檢查孔。為便于判斷分離器內部運行情況,在分離器上增加了壓力表。
    3.給煤機清掃鏈條卡死,清掃電機燒毀
    造成這個問題的原因是由于給煤機皮帶上煤的外溢f特別是原煤倉空氣炮投運時更為嚴重)使清掃裝置負荷過重。采用了加長落煤點皮帶兩側擋煤板長度(由600mm增加到1000mm)和調整其與皮帶的間隙f由20mm左右不均勻調整為lOmm)的方法f圖1),杜絕或減少撒煤量,改造后再未發生過同樣故障。
    4.給煤出入口插板門卡死
    經檢查發現插板門驅動齒輪箱長時間運行后大量積煤,導致齒輪齒條無法正常運轉,為此在驅動齒輪處箱體下方開孔,焊接漏斗并用管道將此處積煤導入落煤管,減少插板門卡澀故障。插板門關不嚴是由于門板下方天圓地方處由于原煤潮濕坨煤造成的,臨時采用了門板上落煤管局部縮門的方法.圖2為改進后的結構示意圖。
    5.加鋼球裝置上下關斷門損壞
    經檢查該故障不是設備結構或質量問題,而是運行人員一次加鋼球量過多、或者鋼球倉內的鋼球未完全走空而強行關閉造成的。正確操作后,問題得到解決。
    6.風門開關信號無反饋
    原因是一次風關斷門信號棒不斷出現斷裂或變形。采取了以下措施:
    (1)根據風門擋板實際位置調整風門開關行程,給風門門體上的限位器保留2-5mm的活動余量,防止限位器過力矩損壞:
    (2)將原不銹鋼的信號棒連桿更換為45#鋼,以增加其強度;
    (3)改變信號棒連桿保持架的承力結構。
    7.齒輪自動噴油裝置齒輪潤滑不良耗油量大
    磨煤機配備的是SMPR-D3A噴射潤滑系統,經分析這個故障是兩個原因造成的:一是噴射板結構不合理,油、壓縮空氣在管路內混合后到達噴嘴噴射,霧化效果差,二是壓縮機出口壓力低,甚至低于油泵出口油壓。
    以對原有的TDM380/720-III磨煤機自動噴油潤滑裝置的多年維護經驗,并查閱相關資料,對噴射板進行了改造,提高了壓縮空氣壓力f由0.4MPa提高到0.6MPa).調整噴油時間由28s改為15s.間隔時間由36min增加到90min.解決了上述問題。
    8.磨煤機密封風系統的改造
    每臺爐配備兩臺9-19№14B型離心風機,為磨煤機提供密封風。經討論分析及借鑒同類型電廠的經驗,認為完全可以利用一次風機出口冷一次風直接供給。經一年的運行證明,此法供風可靠,系統簡單、無維護量、經濟性好。目前3#、4#爐都己進行了改造,原密封風機己移作他用。
    9.燃燒器噴口處水冷壁管局部磨損
    小修時發現噴燃器組最上最下水冷套水冷壁彎管處各有2~3根局部磨損嚴重超標,現場觀察認為,是噴燃器組頂部、底部二次風噴口上下各有一高度50mm的扁風口,二次風中從空預器攜帶飛灰通過此風口沖刷水冷套水冷壁管所致。為此在被沖刷的水冷壁處加了長200mm的護瓦,在此風口內部兩側加裝一個小的導流塊,避免此風口出風的過早擴散。通過近幾次的大、小修檢查效果良好。
    10.離心式一次風機出|_]風道噪聲大、振動撕裂
    這個問題自試運以來一直存在,分析認為,一是擴幾段上板
與彎頭內弧沒有做到流線型平滑過渡,局部存在渦流區:二是高
速氣流經90。轉彎,需要有合理的導流裝置:三是擴幾段僅上板
進行了12。擴展,擴幾斷氣流不均勻f原結構如圖3a)。用二維有
限元模擬軟件對風道、導流板數量、位置和長度進行了優化分析
模擬,找到了最佳的擴口段上板與彎頭內弧連接方式和最節省
的導流板加裝方式,對一次風機出口風道從以下兩個方面進行
丁改造:
    (1)原設計彎頭的內、外弧板都是90°,今將內弧角修正為78°,將兩者相交點由4移至B.實現錐形風道上板與彎頭內弧板的相切連接虛線所示,B為兩者的相切點),從而達到了錐形風道與彎頭的圓滑過渡,消除該處誘發氣體產生渦流的因素。
    (2)錐形風道和彎頭內部加裝如圖3b所示的導流板,以改善風道內部氣流存在嚴重分布不均的狀況,降低彎頭處渦流強度。
    風道改造后效果明顯,在一次風機啟動、運行過程中,入口風門擋板開度在。范圍出口風道運行平穩,振動值大幅下降,噪聲明顯減小。
    11.暖風器疏水泵選型不合理,疏水管道系統振動大
    原暖風器疏水泵的型號為65Y-lOOx2A.是一種雙極單吸高壓油泵,滿足不了介質溫度120。C的水的要求,另外泵的出力大,暖風器負荷低,疏水量小時不便于調節。改用了河北通達泵業有限公司生產的型號為DCJ25-50x3的多級泵,消除原疏水泵密封差、運行不穩定的問題。
    疏水管道系統振動的主要原因是入口管道布置位置高、彎頭多,易產生氣化,同時造成泵運行工況不穩定。為此改造了管道布置形式,使問題得到了解決。
    考慮到暖風器負荷低、疏水量小時系統運行不穩定和泵的電能消耗,在不影響汽輪機凝結器真空的前提下,從泵入口直接引- Q89mm管路至凝結器,將這少量的疏水靠系統壓力直接送往凝結器。為保證汽輪機運行安全,在此管道上加裝快關閥門,凝汽器真空低值保護情況下連鎖關閉該閥門。
    12.撈渣機鏈條、刮板磨損快,耳板斷裂刮板脫落
    撈渣機底部鏈條靠托輪支撐,因刮板重量的影響起伏運動,產生磨損。因從動軸兩鏈輪各自獨立轉動,使兩鏈條拉伸不一致,導致從動軸傾斜、運轉不平穩,加劇了鏈條、刮板的磨損,易造成刮板耳板斷裂、刮板脫落,將撈渣機非工作區用于支撐鏈條和刮板的托輪割除,改用由12號工字鋼表面附加耐磨材料制做的兩條平行軌道:并將從動軸兩只鏈輪改為兩鏈輪、軸的同步轉動。自改造后,有效解決了上述問題,運轉情況一直良好。
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