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1025t/h鍋爐高溫過熱器爆管原因分析及處理 木屑(xie)顆(ke)粒機(ji)(ji)(ji)|秸稈(gan)顆(ke)粒機(ji)(ji)(ji)|秸稈(gan)壓塊機(ji)(ji)(ji)|木屑(xie)制粒機(ji)(ji)(ji)|生物質(zhi)顆(ke)粒機(ji)(ji)(ji)|富(fu)通新能源 / 14-06-16

1、前  言
    某電廠鍋爐系東方鍋爐集團股份有限公司2002年制造,型號為DG1025/18. 2-Ⅱ14。于2003年12月安裝完畢并投運,到2006年2月底,4號機組己累計運行約14000 h,2006年2月28日因過熱爆管造成設備故障1次,爆管部位材質為Gl02,規格為φ57 mm×9 mm。全面分析爆管原因,對于指導事故處理工作,加強鍋爐運行管理、提高機組安全可靠性具有重要意義,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機木屑顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質顆粒燃料。
2、爆管原因分析
2.1現場檢查
2.1.1破口位置。高溫過熱器南數第12屏后U型彎頭上部從前往后數第3根為首爆口,吹爆第4,5,6,7根,吹薄第1,2,8,9,10,11根管,其中,第1,8,9,10,11根管材質為T91,第2,3,4,5,6,7根管,材質為G102。
2.1.2破口基本情況。首爆口呈喇叭口型,破口是刀刃型斷口,邊緣較為鋒利,爆管破口漲粗明顯,爆口沿縱向撕裂,共約長250 mm,最寬處約68 mm,爆口外有和爆口同向的裂紋。裂紋管子外壁呈黑灰色,裂紋管子外壁有明顯的氧化層,最大厚度約0.5 mm,易剝落,內壁也有明顯氧化膜,最大厚度約0.3 mm,易剝落。向火面管壁有所減薄,離爆口140 mm處壁厚為6 mm,爆口背面管壁無明顯變化,為8.5 mm。管徑爆口附近管段有明顯漲粗,離爆口1 500 mm處,管徑為60.0 mm。
2.1.3爆管相鄰管屏檢查情況。第15屏外徑檢查Q57.1~57.4 mm,第17屏外徑檢查為Q57. 2~57.3 mm,第16屏第1,2,4,5,6,7根管外徑檢查小于57.4 mm,均無明顯脹粗。
2.1.4  高溫過熱器內窺鏡檢查情況和割管檢查
    由于現場檢查只發現首爆管管段脹粗且表面存在較厚的氧化膜,初步分析此管爆管是由于有異物堵塞導致蒸汽流動不暢,散熱慢,管壁溫度升高,機械性能下降引起過熱爆管。為了查明爆管原因,找到堵塞異物,對高過南數第16個入口聯箱進行了內窺鏡檢查,發現在第3根管附近有2塊金屬異物,當即取出了異物。
2.2  首爆管理化檢驗
2.2.1  光譜分析。對爆管部位取樣進行了光譜分析,分析結果為Gl02,與設計材質相符。
2.2.2拉伸試驗。取3組試樣進行拉伸試驗,取樣位置分別為爆口附近,離爆口約800 mm處和1 800mm處,結果如表1~3所示,GB 5310-1995中規定G102抗拉強度值為540~736 MPa。
    拉伸試驗結果表明,爆口附近管中各試樣的抗拉強度均在合格范圍內,但抗拉強度值均偏低,接近標準要求的下限值。以爆口兩側抗拉強度最低。
    離爆口約800 mm處的管子,爆口位置的試樣(試樣1)的抗拉強度低于標準值,不合格。其余試樣抗拉強度值均偏低,接近標準要求的下限值。
    離爆口約1800 mm處管試樣抗拉強度值均較低,接近標準要求的下限值。
2.2.3金相分析
    a.取樣位置
    離爆口1 800 mm處(試樣1)和爆管爆口處背火面試樣(試樣2)、爆口最大處(試樣3)和裂紋尖端(試樣4)4處取樣進行金相分析。
    b.分析結果
    試樣1爆管管子離爆口1800 mm處金相組織為貝氏體,試樣2爆口背面處的金相組織為貝氏體,試樣3爆口起始處金相組織為貝氏體,試樣尖端晶粒有明顯變形,并有晶粒重結晶現象,試樣4裂紋尖端處金相組織為貝氏體,與破口同向的裂紋為沿晶裂紋。
2.3綜合分析
    管子首爆口呈喇叭口形,破口是刀刃型斷口,邊緣較為鋒利,爆管破口漲粗明顯,管徑爆口附近管段有明顯漲粗,具備短時過熱爆管宏觀特征,爆口起始處尖端試樣金相組織晶粒有明顯變彤,并有晶粒重結晶現象,說明管子有塑性變形,具備短期超溫爆管特征,但管壁超溫未超過鋼的下臨界點。
    爆管內外壁均有明顯的氧化層,且爆口以外有許多和爆口同向的小裂紋,呈現長時超溫運行爆管的宏觀特征,拉伸試驗結果表明,管子的抗拉強度在距爆口800 mm處爆口方位的的試樣抗拉強度值低于標準要求的下限值,不合格。其余試樣雖在合格范圍內,但所有試樣強度值均偏低,接近標準要求的下限值,說明管子超溫運行導致機械性能下降。
    所以高溫過熱器管是由于第16屏入口聯箱內前數第3根管附近有金屬異物堵塞使管子有效通流面積減小,造成此管內蒸汽流速緩慢,散熱慢,發生管壁長期超溫,引起管子機械性能的下降,最終此管可能全部堵塞,導致管壁溫度發生低于鋼的下臨界點的短時超溫,承受不起溫度和壓力作用,發生爆管。
3、處理措施
3.1對所有爆管和管壁被吹薄較嚴重的11根管段進行了更換處理,共計24個焊口,其中6個為G102焊口,6個Gl02/T91焊口,12個T91焊口,焊接工作由有相應合格項目的合格焊工擔任,焊前制定了焊接工藝,進行了模擬試樣焊接,現場焊口進行了1000/射線探傷,均合格。
3.2  割開了第16屏入口聯箱連通管,將金屬異物取出.并對連通管進行了恢復性焊接,焊口經射線探傷合格。
3.3對同類型爐南數第16屏前數第3根管進行了檢查,未發現脹粗和表面氧化現象。
3.4  2006年4月份大修時對此爐高溫過熱器42個進口聯箱和Ⅰ,Ⅱ級減溫器各2個聯箱進行了割管檢查,從南數第16屏進口聯箱和北側減溫器聯箱中又檢查并取出了金屬異物,見圖2。
4、結論與建議
此爆管事例及檢驗結果說明,該爐在制造和安裝時沒有嚴格按照鍋爐監察規程的要求,對所有聯箱開口檢查,因而導致發生高溫過熱器超溫爆管事故的發生。為了防止類似的鍋爐爆管問題發生,提出如下建議:
4.1防止鍋爐“四管”爆破,必須從源頭抓起,應該加強基建、運行和檢修全過程的鍋爐監察,以消滅事故隱患,避免重大經濟損失。
4.2深化檢修管理,認真做好鍋爐防爆管理檢查,做到大、小修全面查、臨修節檢重點查,發現問題及時處理并做好詳細記錄,進行趨勢及原因分析,制定處理和防范措施。嚴格按檢修工藝規程施工,防止錯用鋼材和焊材事故的發生。
4.3  強化運行管理,嚴控金屬壁溫超溫,要求溫度報警值準確可靠;嚴格設備定期巡回檢查制度,做到及時發現運行鍋爐“四管”爆漏部位,防止事故擴大。
4.4嚴格執行“四管”防爆管理制度,“四管”檢查分片包干管理制度,發現問題重獎重罰規定、貫徹“安全第一、預防為主,關口前移、閉環管理”的方針,做到工作有計劃、有方案、有落實。提高檢驗和檢修質量。提高設備可靠性,從而最大限度地減少鍋爐“四管”爆漏,減少非計劃停運。
(信息來自:富通新能源生物質鍋爐//soledad.com.cn/swzglcp/)
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