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660MW機組鍋爐一次風機出力不足的原因分析及改進 木(mu)(mu)屑顆粒(li)(li)機(ji)|秸(jie)稈顆粒(li)(li)機(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)|木(mu)(mu)屑制粒(li)(li)機(ji)|生物質顆粒(li)(li)機(ji)|富通新能源 / 14-04-19

1、概述
    華能邯峰發電廠2號機組鍋爐為美國FW公司制造的660 MW、亞臨界、自然循環、一次中間再熱、平衡通風、固態排渣“W”型火焰煤粉爐。鍋爐煙風系統設計有動葉可調節、軸流式送風機和引風機各2臺,離心式一次風機2臺,旋轉式三分倉空氣預熱器2臺。一次風在風機出口至預熱器前分成兩部分:一部分冷一次風直接引至制粉系統作為調溫風、輔助風、密封風;另一部分經空氣預熱器加熱后,熱一次風進入磨煤機干燥煤粉,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機秸稈顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質顆粒燃料。
 2、一次風不足的原因分析
    該鍋爐自2001年投產以來,其一次風量明顯偏低,2005年一次風機運行狀況越加惡化,2臺一次風機滿出力時勉強能維持機組滿負荷運行。為了解該鍋爐內燃燒一次風量不足的原因,對一次風系統進行了全面地試驗研究,在該機組發電負荷為600MW運行工況下進行了如下的試驗。
    a.對進入磨煤機的一次風量表盤值進行了標定。經測量計算,一次風總量的標定系數k≈1.10,由此可知,一次風量的在線表盤監測值與實際值的誤差為10%。
    b.對空氣預熱器煙道側的漏風進行測量。根據長期的監測,空氣預熱器煙道側的漏風率在9.6%左右,小于設計值10%的要求。
    c.對一次風機的出力進行測量。包括冷一次風和經空氣預熱器加熱后的一次風,經過測量計算一次風機出口風的總量約為278.4 kg/s,而測量風機出力時,進入磨煤機的一次風量表盤值為110.5kg/s,根據一次風總量的標定系數換算,實際進入磨煤機的一次風量約為121.6 kg/s,兩者相差較大。
    根據試驗研究,可以初步推斷該鍋爐一次風量不足的主要原因是:空氣預熱器段一次風道與二次風道的密封失效,一次風至二次風的漏風嚴重,影響了鍋爐的正常燃燒和運行。
    為了確定空氣預熱器的實際狀況,對其空氣預熱器進行了檢查。空氣預熱器徑向密封原為扇形的單密封,由于運行中空氣預熱器常進行吹灰操作,該密封扇形板已經被完全磨損,空氣預熱器段一次風道與二次風道之間的密封完全失效,另外部分蓄熱片己磨損減薄。
3、改造措施
    主要采取的改造措施有:更換部分換熱元件,熱端采用FNC或DU板型,冷端采用疏松板型DU3或NF6,不僅減少了積灰,同時也能減少腐蝕;空氣預熱器密封改為雙密封,采用真分倉方式,徑向密封片和旁路密封片采用兩道密封,停用漏風自動調節裝置;適當降低吹灰蒸汽壓力,減少對密封元件和換熱元件的磨損。
4、改造后的效果
    大修改造后,對一次風機進行了相同鍋爐負荷下的一次風機出力測試,一次風機出口總流量為243.0kg/s,較改造前減小了近35 kg/s。改造前與改造后的運行參數比較(見表1)可以看出在600 MW正常運行工況下,一次風機的擋板開度由62%降低到了29%,其電流降低了約50 A,改造效果非常明顯。
    另外,改造后進行了長期的測量監控,從漏風測試結果來看,經過改造后空氣預熱器漏風率明顯減小,而且在改造后的6個月內,其漏風率均小于設計值8%。
5、結論
    a.此種改造方案的工期較長,一般需40 -45 d(2臺空氣預熱器需同時開工),如需更換換熱元件,則必須對換熱效率、軸承鋼架承重等進行重新校對核算,現場工作量較大,費用也較高,密封間隙必須進行詳細計算和調整。
    b.通過將空氣預熱器密封改造為雙密封方式,降低了空氣預熱器一次風與二次風之間的泄漏,從根本上解決了一次風機出力無法滿足鍋爐滿負荷正常燃燒的情況,降低了空氣預熱器漏風率,并且檢修調整工作量較小。
    c.通過對空氣預熱器進行技術改造,不但提高了一次風機出力的調節裕度,而且在機組正常運行的情況下,一次風機耗電量大約可以減少25%,計算可知,此次空氣預熱器技術改造的費用在機組運行半年內可以完全收回,所以此次空氣預熱器雙密封改造是成功的。


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