日本丰满岳乱妇在线观看_少妇精品揄拍高潮少妇_国产乱子伦三级在线播放_女人扒开屁股爽桶30分钟免费_野花大全日本免费观看_性夜影院爽黄a爽免费视频_亚洲av极品无码专区亚洲av_国产女同疯狂作爱系列_狼人青草久久网伊人_性欧美德国极品极度另类

河南省富通新能源科技有限公司歡迎您!   富(fu)通(tong)新能源服務熱線:(賀經理)
富通新能源 > 動態 > 生物質鍋爐新聞動態 > SZS10-1.257300-Y(Z)型鍋爐過熱器爆管事故根源與措施

SZS10-1.257300-Y(Z)型鍋爐過熱器爆管事故根源與措施 木屑(xie)顆(ke)粒(li)機(ji)|秸稈顆(ke)粒(li)機(ji)|秸稈壓(ya)塊機(ji)|木屑(xie)制粒(li)機(ji)|生物質顆(ke)粒(li)機(ji)|富通新(xin)能源(yuan) / 14-01-12

0、引言
    在煉油企業中,鍋爐蒸汽動力系統是重要組成部分,大部分的工藝(如加熱、干燥或濃縮、蒸汽裂化、蒸餾等)都需要蒸汽的連續供應。廣西東油公司年產100萬t成品柴油、汽油,現有4臺(1×20T/h+3×10T/h)燃油蒸汽鍋爐,其中兩臺型號為SZSlO-1.25/300-Y(Z)的燃油蒸汽鍋爐向投用幾年以來,多次發生過熱器爆管事故,影響著整個煉油廠的工藝及產品質量,危及安全生產。發生事故的兩臺鍋爐均由南京某鍋爐廠生產,過熱器管所用材質為12CrlMOVC,規格為∮38×3.5,幾次爆管位置基本是處在過熱器蛇形管下部彎頭處,破口為縱向裂開,成棱角形撕裂特征,從爆管處看,有過熱粗脹現象,剖開檢查,管壁有較厚鹽垢。為解決過熱器爆管問題,公司多次組織專題研究,2010年5月初,筆者有幸應邀參加并主導鍋爐過熱器爆管成因分析及整改,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機秸稈顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
1、原因分析
  在不考慮腐蝕、磨損的情況下,過熱器能否正常運行,主要取決于放熱與吸熱的熱態平衡,也就是過熱器蛇形管受熱面被高溫火焰或熱煙氣所加熱,同時又被流動的蒸汽介質所冷卻。當放熱與吸熱平衡,且過熱器蛇形管的壁溫也保持在設計參數內,在這種平衡情況下最能有效地保證過熱器管的正常運行和使用壽命。當放熱與吸熱的功能平衡被破壞,如放熱大于吸熱或吸熱小于放熱等現象,金屬管壁溫迅速上升,金屬強度會隨著溫度的升高而降低,在管內壓力的作用下,過熱器管很容易發生蠕脹、爆管危險事故。
    1.1過熱器設計因素
    過熱器受熱面布置在煙氣溫度較高的地方,一般布置在700℃-900℃的溫度范圍內,達到既有足夠的傳熱溫差,又保證過熱器蛇形管在允許的溫度范圍內工作,SZSI0-I.25/300-Y(Z)鍋爐過熱器布置在爐膛出口處,采用垂直吊掛方式。熱力計算結果為:過熱器過熱器入口溫度960℃,出口溫度875℃,設計額定蒸汽溫度為300℃。從規范查知,12CrMoVC管材基本許用應力如下表:
    這樣的設計應該說是可行的、合理的,從實際運行看,過熱器入口煙溫890。C,出口煙溫810℃,蒸汽在管內流速約為33m/s,過熱器蛇形管取樣化驗,材質成份符合規范CB5310-2008《高溫鍋爐用無縫鋼管》12CrMoV(;管材的要求。無論是管子的材質強度,還是蒸汽介質的流速和溫度,均能完全滿足T:況的要求。
    1.2運行因素
    1 2 1鍋爐負荷
    一般來說,過熱器蒸汽溫度隨著負荷的增加而升高。由于負荷增加,燃料消耗量增大,燃燒后產生的煙氣量隨之增加,導致煙氣流速加大,傳熱系數增高;同時由于燃料消耗量增加,使煙氣溫度升高,因此對流過熱器的吸熱量的增加值超過了由于負荷增加蒸汽T質吸熱量的增加值((Qgr/D)增大,使tgr升高)。如果鍋爐經常超負荷運行,過熱器蛇形管長期處于放熱與吸熱的功能平衡被破壞的狀態,過熱器爆管的可能性會大幅增加。
    1 2 2汽水品質的影響
    通常,鍋水中鹽份很大,如果蒸汽大量帶水,水份在過熱器進一步蒸發變為過熱蒸汽,而鹽份將會積累在過熱器內壁上,特別是下部彎頭處。隨時間會越積越厚,增加了管內壁熱阻,惡化過熱器的傳熱能力,將使過熱器壁溫上升,造成過熱器超溫、氧化、蠕變直至爆管。
    1 2.3其它影響因素
    在運行中,影響過熱器正常工況的因素還有很多,如爐膛結渣、火焰中心移動、以及受熱面本身積灰、結渣等都會引起過熱蒸汽溫度發生波動,嚴重的,會給過熱器的正常壽命帶來危害。
2、改善汽水品質探討
    2.1提高汽水分離效率
    改善汽水品質首先從提高汽水分離效率著手。在正常情況下,汽水分離效率的高低決取于鍋筒內的汽水分離裝置。SZSlO-1.25/300-Y(Z)型鍋爐鍋筒內部采用組合式汽水分離裝置,下部由蒸汽擋板,水下孔板組成。蒸汽由蒸汽擋板引到水下孔板以下,經水下孔板節流后,從孔板的小孔中均勻進入鍋筒蒸汽空問。蒸汽向上時經過給水層,使蒸汽中帶水含鹽濃度下降。蒸汽進入鍋筒汽空間后經過一段距離進入波形板分離器,經波形板分離后多路引出從而達到汽水分離的效果。經對現場檢查發現,此兩臺鍋爐是在同蒸發量的飽和蒸汽鍋爐增加過熱器改造而來,內部裝置設計有缺陷:
    1)汽空間高度不足,汽水一、二級分離器結構簡單,汽水分離效率差。
    2)鍋爐給水分配管設計過高,與鍋爐中水位基本相同,且無溢水斗,當鍋爐水位低于中水位時,給水分配管出來的水易隨蒸汽進入過熱器蛇形管。
    以上缺陷導致蒸汽帶水嚴重,進入過熱器的蒸汽品質下降。
    2.2控制鍋水堿度
    規范CB/T1576-2008《工業鍋爐水質標準》要求鍋爐內水的堿度需嚴格控制,堿度過高容易引起汽水共沸而帶水嚴重,堿度高即鍋水中鹽濃度高,汽帶出的水中的鹽量也會增加,造成過熱器積鹽加快。
    綜合以上幾方面分析,結合兩爐爆管破口的特征并對比另外兩臺無事故鍋爐(1×20T/h+l×10T/h)的運行情況,筆者認為,蒸汽帶水嚴重是兩臺SZSI0-I.25/300-Y(Z)型鍋爐多次發生過熱器爆管事故的主要根源,這一結論也得到廣西特檢院有關專家的贊同。
3、改進措施
    圍繞蒸汽帶水嚴重這一根源,重點對鍋筒內部裝置作如下改進:
    1)給水分配管(中心線)降低至鍋爐低水位下,降低至低水位下80mm,增加溢水斗,使給水平穩均勻,以減少蒸汽帶鹽;
    2)在二級分離器前增加鋼絲網分離器,提高汽水分離效果;
    3)加長二次分離器的疏水管,使其能伸到最低水位面以下30mm:
    4)降低并加長水下孔板,安裝在最低水位以下120mm處。
    從2010年5月初改造至今,過熱器已連續安全運行近5個月。運行證明,經過上述改造后,汽水分離效率得到顯著提高,改善了過熱器進口前的蒸汽品質,從根源上成功解決過熱器爆管問題。
4、結論
  鍋爐蒸汽動力系統是諸多生產企業的“心臟”,一旦發生事故,將會影響到整個企業的正常生產。在實際發生的鍋爐事故當中,過熱器爆管事故占有相當大的比例,只要正確分析過熱器爆管的原因,找出根源,采取相應的措施,就可以有效地杜絕或減少過熱器爆管事故發生,確保企業安全生產。


相關生物質鍋爐顆粒機產品:
1、生物質蒸鍋
2、秸稈壓塊機

  • 上一篇:工業鍋爐局部腐蝕分析和預防腐蝕關鍵技術
  • 下一篇:1000mW機組鍋爐運行中兩側氧量偏差大的原因分析及調整
  • 更多
    木屑顆粒機