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440t/h循環流化床鍋爐經濟運行研究 木屑顆粒機(ji)|秸稈顆粒機(ji)|秸稈壓塊(kuai)機(ji)|木屑制粒機(ji)|生物質顆粒機(ji)|富通新能源 / 13-12-10

1、機組概況
    赤峰熱電廠l號、2號鍋爐采用哈爾濱某鍋爐廠有限責任公司制造的440t/h循環流化床(CFB)鍋爐,超高壓一次中間再熱,與135 MW等級汽輪發電機組匹配,可配合汽輪機定壓啟動和運行。分別于2006年12月和2007年6月相繼投產運行。
    由于電廠老機組鍋爐是煤粉爐,1號、2號機組投產初期,運行人員缺乏循環流化床鍋爐運行經驗,在燃燒調整方面,總是按照煤粉爐的要求進行調整,曾多次發生運行工況偏差和非計劃停運情況,影響了機組的安全經濟運行,且風機電耗大、飛灰大、煤耗多、非計劃停運次數多,因此提高循環流化床鍋爐運行周期和經濟性迫在眉睫。通過對循環流化床鍋爐的燃燒特性、運行工況偏差的系統試驗分析與論證,采取多項保證鍋爐安全運行、降低鍋爐受熱面磨損、提高機組運行周期和經濟性的可行措施,并取得較好效果。鍋爐主要設計參數見表1,鍋爐設計燃料特性見表2。富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
2、加強運行調整提高鍋爐經濟性
    在1號、2號鍋爐試運初期,運行人員積極掌握循環流化床特性,研討優化運行調整的方案,結合熱力試驗數據,制定了運行調整措施,針對運行中出現的異常狀況進行多次試驗調整,在實際運行中加以驗證并改進,最后總結循環流化床鍋爐燃燒調整的經驗,得到4項燃燒調整措施,使循環流化床鍋爐的燃燒經濟性得到大幅提高。
2.1降低床壓運行
    在鍋爐運行中,床壓的測量值會隨著鍋爐的負荷、爐內灰的粒徑、煤的質量、煤的破碎粒度及風量而變化。爐內床壓控制值不是一成不變的,應根據大量運行經驗和測試數據來確定,在不同的鍋爐負荷下,依據床壓測量值,參考密相區3層床壓值對床料粒度組成作出正確判斷,控制床壓在合理范圍內運行。
    在1號、2號鍋爐投運初期,運行人員流化鍋爐調整經驗少,為保證鍋爐滿負荷穩定運行,采用了較高的床壓控制值,結果造成流化風量較高,爐內耐火材料和水冷壁管交界處管壁磨損情況嚴重,多次被迫停爐,影響了機組的經濟運行。根據這種情況,經對床壓進行多次測量,運行人員結合測試數據,多次降低床壓運行控制值,并總結每次改變床壓值后的運行情況,最終摸索出運行控制值(8~9kPa),比原控制值(9~11kPa)降低2kPa。在鍋爐高負荷時床壓保持在9 kPa左右,低負荷時保持在8kPa左右,在該范圍內鍋爐床壓過低、過高的不利影響得到有效控制,具體數值如表3所示。
2.2降低一次風量
    爐內床料由大量具有一定粒徑分布的顆粒組成,其厚度分布的均勻性決定了鍋爐燃燒的穩定性。1號、2號鍋爐投產初期,分別對1000 mm、800 mm和600 mm的床料厚度進行臨界流化風量標定試驗,并檢查料床的均勻性。在3種不同的料層厚度下,臨界流化風量都是100 Nm3/h,料床在600 mm已穩定。針對鍋爐受熱面磨損嚴重、非計劃停運次數較多等情況,經研究分析,應適當降低一次風量,最終將鍋爐的一次風量從170kNm3/h降至140 kNm3/h.不但減輕了物料對鍋爐受熱面的磨損,而且降低了一次風機單耗,使其從5.26 kWh/t降至3.13 kWh/t,風機單耗下降了2.13 kWh/t。
2.3實施低氧量燃燒
    在循環流化床鍋爐運行初期,運行人員對其燃燒控制經驗不足,對氧量的控制大多沿襲傳統煤粉爐的燃燒經驗及運行設計說明書,采用了較大的過量空氣系數,氧量控制值為4%~6%,引起了一系列不利影響,如磨損大、床溫低、飛灰大、風機電耗大等。通過多次氧量標定試驗,對測定的數據進行分析,最終將氧量確定在1%~2%,運行可行且有利于鍋爐經濟燃燒。
    因此,對循環流化床鍋爐的燃燒調整,應打破固定思維,結合循環流化床鍋爐爐膛密封性好、漏風系數極小、氧量隨煙氣流向逐漸降低等因素,采用低氧量燃燒技術。同時應減少風量使風機電耗降低;提高床溫使鍋爐燃燒效率升高、飛灰含碳量降低;降低風速使磨損減輕。因此采用低氧量燃燒技術可提高鍋爐的燃燒經濟性。
2.4控制燃煤粒度
    飛灰可燃物含量是循環流化床鍋爐主要性能指標之一,電廠試運初期,飛灰含碳量較高,達到5%左右,以至鍋爐熱效率低于設計值。根據飛灰化驗結果,對煤的粒度提出了較高的要求:人爐煤粒度小于10 mm且小于200um的不大于250。調整后可優化煤的粒度,減少了煤粒中過大、過小的成分,使煤在爐內的燃盡程度有了較大提高,有效降低了飛灰可燃物和大渣含碳量,采用上述方式,將飛灰含碳量由投運初期的5%控制到1.3%附近,飛灰可燃物下降3. 6%。使1號鍋爐效率比投運初期提高3. 2%,2號鍋爐熱效率提高2.80/0,大大提高了循環流化床鍋爐的燃燒經濟性。
3、改造設備提高鍋爐經濟性
3.1降低廠用電率
    2010年,為滿足國家對鍋爐煙塵排放的要求,電廠對石灰石脫硫系統進行了增容改造,同時將2臺靜電除塵器改為電袋式除塵器,系統的改造導致空壓機運行臺數增加、耗電率上升。針對廠用電率較高的情況,進行了除塵器布袋區間斷輸灰試驗,經過一段時間的摸索,確定在靜電除塵器電場運行正常的情況下,布袋區每個班次輸灰2h,能保證灰斗粒位正常,這樣可減少l臺空壓機運行,每年可節電197萬kWh。
3.2延長鍋爐運行時間
    投產初期,由于運行人員對流化床燃燒調整經驗少、風量配比不合理、煤質硬、粒徑大等,導致受熱面磨損嚴重,多次被迫停爐。針對這種情況,電廠組織檢修人員查找爐內磨損部位,組織熱力試驗組通過漏風試驗查找尾部煙道漏風狀況,經檢測漏風率高達11%,比設計值(4%)高7個百分點。根據對爐內的檢查情況和試驗數據,對受熱面重點磨損部位進行噴涂,對尾部煙道的漏風點進行堵漏治理,使1號、2號鍋爐因磨損引起的被迫停爐次數大大減少,同時鍋爐非計劃停運次數也相應減少,延長了2臺循環流化床鍋爐的連續運行時間。l號鍋爐連續運行254 d,達到了全國同類鍋爐連續運行領先水平。富通新能源生產銷售的生物質鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
4、結束語
    通過對循環流化床鍋爐的燃燒調整,降低了灰渣含碳量,使循環流化床鍋爐的熱效率明顯提高,風機單耗下降;通過設備改造,將靜電除塵改為電袋除塵,并通過運行調整,減少1臺空壓機運行,每年可節電197萬kWh;通過設備治理,減少了被迫停爐和非計劃停運次數,1號鍋爐連續運行254d,達到全國同類鍋爐領先水平。
    赤峰熱電廠通過采用合理的燃燒調整措施,依據熱力試驗進行鍋爐運行調整及設備的改造治理,準確把握了440 t/h循環流化床鍋爐的運行方式,針對鍋爐運行中出現的問題,從循環流化床鍋爐運行的安全性和經濟性2方面尋求解決方法,努力在保證機組安全運行的前提下,最大限度地提高機組經濟運行水平。

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