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410t/h循環流化床鍋爐技術特點及問題分析 木屑顆(ke)粒(li)機|秸(jie)稈(gan)顆(ke)粒(li)機|秸(jie)稈(gan)壓塊機|木屑制粒(li)機|生物(wu)質顆(ke)粒(li)機|富通新能源(yuan) / 13-10-09

0、概述
   循環流化床技術具有燃料適應性強、爐內脫硫脫硝、低污染物排放、變負荷能力強及灰渣可綜合利用等優勢,循環流化床鍋爐在我國得到了迅速發展。分宜電廠410 t/h循環流化床鍋爐是我國首臺自行研制且具有自主知識產權的國產大型循環流化床(circulating fluoidhed; CFB)鍋爐,由西安熱工研究院與哈爾濱鍋爐廠共同開發制造的高溫高壓自然循環汽包爐,型號為HG - 410/9.8 - LWM17。主要技術參數:額定蒸發量為410 t/h;額定蒸汽溫度為540℃;額定蒸汽壓力為9.8 MPa;鍋爐給水溫度為215℃;排煙溫度134℃;鍋爐床溫920℃~950℃;冷渣器排渣溫度不大于150℃;排污率不大于2%;脫硫率不小于80%;鍋爐熱效率89. 08%。該爐采用流化床燃燒技術,爐內為單段蒸發系統,平衡通風,循環物料的分離采用高溫絕熱旋風分離器。鍋爐為島式露天布置,全鋼結構。鍋爐主要由燃燒室、分離器、回料閥和尾部對流煙道組成。燃燒室受熱面采用膜式水冷壁結構,傾斜水冷布風板,大直徑鐘罩式風帽,其內布置五片屏式過熱器,四片水冷管屏。四個冷渣器布置在爐膛左側。鍋爐設計了四個絕熱式旋風分離器,內徑為5 200 mm,左右對稱布置在燃燒室兩側。尾部對流煙道中依次布置包墻過熱器、高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器和空氣預熱器。富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、鍋爐主要技術特點
    燃燒室采用了較大寬深比的矩形結構,有利于二次風的布置及穿透,可以使物料在爐內進一步燃燒充分。在燃燒室下部四周水冷壁表面、爐膛上部出煙口處的水冷屏和屏式過熱器的下端管表面均澆筑了耐火耐磨材料,用以防止高溫高濃度的物料顆粒對管壁的磨損和腐蝕。水冷布風板由側水冷壁拉稀成膜式板,成傾斜形狀,以利于水的循環,板上焊接有大直徑鐘罩式風帽,共同構成水冷布風板,可有效冷卻風帽,具有布風均勻、不易磨損、不易堵塞、不易結焦、易安裝維護等優點。
    設計四臺高溫絕熱旋風筒從煙氣中分離循環物料,維持物料可靠循環。旋風筒的上部為圓筒形,下部為倒錐形的特殊形狀,分離器入口采用加速段,中心筒偏心布置等,可有效控制上升氣流速度,減少旋渦氣流對顆粒的裹帶,延長物料粒子在爐內的停留時間,可以提高鍋爐脫硫率和燃燒效率。回料閥為自平衡回路U型閥,采用分管技術,可將循環物料返回點和燃料供應點增加一倍,使循環物料、燃料均勻進入爐膛,同時可減輕對布風板風帽的強烈沖擊磨損。
    冷渣器流化床室分為高溫床、中溫床、低溫床三部分,兩側布置水冷管壁,床內襯有耐火耐磨材料。冷渣器冷卻風穿過布風板、風帽進入流化床室,冷卻風吸收渣的部分熱量后進入爐膛。冷卻水在冷渣器水冷管壁內分級循環流動,吸收渣的部分熱量后回收利用。灰渣通過冷渣器風水聯合冷卻后,溫度降至150℃以下。因此,冷渣器在流化床鍋爐技術中可以起到以下作用:減小高溫灰渣熱污染;回收高溫灰渣熱量,提高鍋爐熱效率;保持灰渣活性,進行綜合利用。
    床下點火燃燒器布置在水冷風箱下部,床上點火燃燒器布置在水冷布風板上二次風口內,一起構成聯合啟動方式。床下啟動燃燒器加熱均勻,布風板上的料層不易局部結焦,點火時,床溫易于控制,可縮短點火時間,節約點火用油。床上點火可使部分點火熱量不經過布風板,可防止布風板和風室過熱,床上油槍火焰直接與物料接觸,可以起到低負荷穩燃的作用。
2、鍋爐存在的主要問題分析及處理
2.1給煤系統
2.1.1存在的問題
    給煤機的兩個落煤口下煤不均勻,中部的下煤量少,大部分煤堆積在頭部落煤口,下煤不通暢,經常因堵煤引起電機跳閘。在中部落煤口安裝一擾動裝置,調整兩個落煤口的下煤量均勻,同時增設一路密封風,保證落煤口下煤通暢;原煤倉結構設計不合理,上部為大圓筒形,下部為圓錐漏斗形,在其下錐接口部位容易積煤,另外原煤倉出口的手動插管門設計偏小,下煤不通暢。
2.1.2  處理措施
    將原煤倉下部圓錐漏斗形進煤口擴大改裝為一不對稱方形煤斗,并在兩側內壁加裝對稱移動式振打器,插管門由700 mm×700 mm增大為1000 mm×700 mm,并增加插管。改進后,原煤倉下部堵煤問題大為改觀;旋轉給料閥由十片葉輪組成,葉輪間隙不大,在煤的水份偏大時經常產生葉輪嚴重積煤現象,因此將其葉輪片割除一半,增大葉輪間隙,并增設一路吹掃風,效果良好。另外將葉輪從閥體內改為布置在閥體外部,避免竄人的細煤燒壞軸套;在皮帶輸煤機上增加了除鐵器的數量,可以將煤里的鐵件更好的清除,防止鐵件卡塞給煤機、旋轉給料閥等設備。經過上述改進后,堵煤的嚴重狀況基本消除。
2.2冷渣器系統
2.2.1  存在的問題
    本鍋爐冷渣器水冷受熱面布置方式不合理,受熱面冷卻面積設計嚴重不足,熱渣無法及時冷卻,排渣溫度高,造成冷渣器后續埋刮板機、斗提機嚴重燒壞。冷卻設計水量偏小(每臺8—10 t/h),導致冷卻水產生汽化現象,受熱面因溫度不均產生的熱應力引起嚴重變形最終將其焊縫拉裂。冷卻水源原取自除氧水(158℃),進口冷卻水溫偏高,冷卻效果差,熱渣無法冷卻到150℃以下,同時造成冷渣器回風溫度遠遠高于設計值320℃,達到600℃左右,高溫造成回風管嚴重變形,法蘭結合面處也變形而漏灰,由于冷渣器的問題引發停爐有8次之多,嚴重影響了鍋爐的正常運行。因此,需要對冷渣器系統進行改造。
2.2.2處理措施
    將冷卻水管的布置由兩側立式輻射傳熱改成中間全埋管式對流傳熱,換熱器由管屏式改為蛇形管式,換熱器的聯箱布置在冷渣器外面,在冷渣器低溫段也增加換熱器,增加管數量,熱交換面積增大到400%。冷卻水源從除氧器更改為凝結水,冷卻水溫度大大降低(由158℃降至35℃一40℃),冷渣水量每臺10 t/h增至50 t/h,冷卻風改取自一次風,增大冷卻風量和風壓,大大提高了冷卻效果。冷渣器系統經徹底改造后,效果非常明顯,排渣溫度可以控制在150℃以下,回風溫度也一般控制在400℃以下,鍋爐正常運行中只需投運兩臺冷渣器即可滿足其排渣要求,冷渣器漏灰現象也得到了控制。富通新能源生產銷售的生物質鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
2.3啟動燃燒器
2.3.1存在的問題
    運行中床下燃燒風室燃燒器根部區域內壁所澆筑的耐火耐磨材料因溫度過高產生燒裂塌落現象,燃燒器根部風噴嘴和周圍的混合風管也因高溫碳化。燃燒風室的配風共有三級:第一級為點火風機增壓的冷一次風,用于點火器初期燃燒用風;第二級為混合冷一次風,經燃燒風室的內外筒夾層風道進入,與油燃燒產生的高溫煙氣混合,用于啟動過程中降低高溫煙氣,有部分混合風作為根部風進入燃燒風室,起冷卻作用;第三級為熱一次風,用于啟動成功后助燃作用。分析原因,床下燃燒器的根部風和混合風風管管徑偏小(直徑僅32 mm),根部風噴嘴數量少(僅16只),風量小,阻力大,燃燒區域的冷卻效果不明顯。燃燒器運行時,流化風將油燃燒產生的煙氣悶在燃燒區域,造成此區域局部溫度過高。
2.3.2處理措施
   針對以上問題,在燃燒器運行時采取了一些措施:調節油槍回油壓力,控制溫升速度;盡量減小流化風風量,增大混合風和點火增壓風機風量以及提高點火增壓風風壓;控制第三級配風(熱一次風)的風量,防止風量過大阻礙高溫煙氣流出。另外床上點火燃燒器油槍投運或停運時加大二次風嘴風量和壓縮空氣,有效防止床料損壞油槍。
3、結論
    對影響機組穩定運行的輸煤系統、排渣系統及點火系統改進后,堵煤導致斷煤現象基本消除,不均勻進煤大為改善,保證了爐膛的穩定燃燒;堵渣、排渣溫度偏高等缺陷基本解決,冷渣器設備運行正常;燃燒器配風更加科學合理,避免了局部過熱導致耐火耐磨材料或設備受損,縮短了點火時間,提高了點火效率。目前機組性能良好,運行穩定可靠,鍋爐各項經濟技術指標均達到了設計及規范要求。

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