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420t/h鍋爐爐膛結渣試驗研究 木屑顆(ke)粒(li)機|秸稈顆(ke)粒(li)機|秸稈壓塊機|木屑制粒(li)機|生物質顆(ke)粒(li)機|富通(tong)新能源 / 13-10-07

0、引言
    爐膛結渣對鍋爐運行危害極大,輕則影響鍋爐負荷,重則會發生惡性事故。低氮燃燒易產生爐膛結渣。爐膛結渣與煤種燃燒特性和鍋爐運行狀態密切相關,在煤種無法改變的情況下,通過燃燒調整可減輕結渣。爐膛結渣具有緩慢發展的特點,在實際運行中,主要受爐膛溫度水平的影響,兩者互相促進。
    通過對420t/h煤粉鍋爐進行試驗,研究了運行方式與爐膛結渣的關聯性。研究結果表明,在不影響鍋爐出力及效率的前提下,改變配風方式對爐膛溫度的影響不大;在不影響鍋爐出力及犧牲效率的條件下,全開一次風壓力冷風效果最好。降低鍋爐負荷可明顯減輕爐膛結渣,其效果與其降幅有關,負荷下降20%左右對爐膛溫度影響不大,而下降35%以上則會使爐膛溫度明顯降低。富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、結渣判斷依據
1.1結渣機制簡述
    結渣的本質可概括地表述為:當溫度高于灰熔點的煙氣沖刷受熱面時,煙氣中熔融的灰渣黏附到受熱面上,造成結渣。燃煤鍋爐結渣是一個復雜的物理、化學過程,涉及煤的燃燒、爐內傳熱傳質、煤的潛在結渣傾向、煤灰粒子在爐內運動以及煤灰與管壁間的黏附等復雜過程。
    煤中灰分是指存在于煤中的所有的無機物質,灰分可分為3類,即原生礦物質、次生礦物質和外來礦物質。3種灰分在煤中的存在形態不同,在爐內的生成機制也不同。
    灰顆粒向水冷壁面輸運是結渣的重要環節。其輸運機制主要有3類:第1類為揮發性灰的氣相擴散,第2類為熱遷移,第3類為慣性遷移。
    由于灰粒的形成機制及輸運機制不同,灰渣在管壁上沉積存在2個不同的過程,即初始沉積和慣性沉積。導致爐內結渣迅速增加并對鍋爐安全運行構成威脅,其主要因素是慣性沉積。
1.2  影響結渣主要因素
    由爐內結渣機制可見,灰渣的慣性沉積是影響爐內結渣的關鍵。而影響灰渣慣性沉積的非煤種原因的主要影響因素可歸結為2點。
    (1)爐內溫度水平和溫度場分布。由慣性輸送的灰粒在初始沉積層上的黏結除與初始層的性質有關外,還與撞擊灰粒的溫度水平有關,當撞擊灰粒的溫度很高,呈熔融狀液態時,很容易發生黏結,致使結渣過程加劇。電站鍋爐爐內中心溫度為1500~1 700℃,煤粒燃燒時其本身溫度要比爐內溫度高200~ 300℃,因而煤灰在爐膛中心幾乎全部為液態。在液態灰顆粒受慣性作用而向水冷壁運動的過程中,由于灰顆粒運動速度快,受到的冷卻效果差,熔融的灰顆粒很容易黏附,使渣層迅速積聚長大。因此,慣性撞擊灰粒在撞擊水冷壁時的狀態對渣的積聚、長大具有重要影響。因此,爐內溫度水平和溫度場分布是產生嚴重結渣的主要影響因素。
    (2)爐內氣流結構及煤粉細度。在四角燃燒鍋爐中,氣流在爐內做旋轉運動,受慣性力作用,煤粉顆粒向旋轉氣流外側聚集。因此,煤粉濃度切圓和溫度切圓要比速度切圓大。減少爐內氣流切圓直徑,降低煤粉細度均可減小煤灰顆粒向水冷壁的慣性遷移,有利于減輕結渣。
1.3爐內結渣的判斷依據
    根據爐內結渣機制,在非煤種因素中,影響結渣的主要因素為爐內溫度水平和溫度場分布及爐內氣流結構和煤粉細度等。
    該試驗研究是以爐膛溫度進行測量比較為主,爐內燃燒器區域結渣情況觀測對比為輔,結合鍋爐各段煙溫、汽溫和減溫水量等參數對爐內結渣情況進行綜合評估。
2、試驗鍋爐
    試驗鍋爐為SG-420/140 - M415型煤粉鍋爐,熱風送粉、四角切圓、中間倉儲式鋼球磨制粉系統,下2層一次風集中布置,燃燒器自下而上分別為二次風、一次風、一次風、二次風、一次風、二次風、三次風、二次風,設計煤種為淮北煙煤,常用煤種為大混煤,表1為鍋爐主要設計參數,表2為設計及常用煤種主要參數。該鍋爐燃燒器區域水冷壁經常發生結渣現象,多次出現冷灰斗堵塞現象。
3、主要測試方法
    在試驗期間,保持鍋爐負荷穩定,各運行參數基本不變,制粉系統投運方式不變,主要測試方法如下:
    (1)著火與結渣情況觀測。一次風噴口附近著火情況觀察、噴口附近水冷壁結渣情況觀察。
    (2)溫度測試。用紅外線測溫儀(IRT - 3000A型)測量一次風和三次風噴口附近的風粉混合物的溫度,從每個觀火孔測量爐膛的溫度場,其爐膛溫度場測孔分布如圖1所示。
    (3)煙氣成分測量及煤粉、飛灰、爐渣取樣分析。
    (4)運行參數記錄。主汽壓力、溫度、流量、再熱汽壓力、溫度、給水壓力、溫度、流量、排煙溫度、熱風溫度、冷風溫度、爐膛出口(過熱器)氧量、系統風壓、一次風風壓及減溫水量等。
4、試驗結果
4.1配風方式對爐內結渣的影響
    鍋爐共配置4層二次風,習慣采用的運行方式為均等配風,為研究配風方式對爐內結渣及溫度分布的影響,在其他主要參數不變的條件下,對正寶塔和倒寶塔2種方式與均等配風進行了對比,表3是主要對比數據。圖2為不同配風方式對溫度分布影響。
    由試驗分析的結果可見:
    不同配風方式對爐內燃燒工況的影響是明顯的,由于試驗煤種揮發分和發熱量較高,著火特性較好,燃燒初期需要充足的氧量供應,正寶塔和倒寶塔配風均會發生煤粉氣流局部缺氧而產生難燃盡的炭黑,從而導致爐膛出口煙溫、各段煙溫、排煙溫度上升,減溫水量明顯增加,鍋爐熱效率下降。
    爐膛下部溫度水平對冷灰斗堆渣有很大影響,而不同配風方式對爐膛下部溫度水平和一次風煤粉氣流溫度有較大的影響。煤粉在爐內燃燒需要一定的時間,在正寶塔配風時,燃燒器下部區域的二次風并不完全參與燃燒,可起到冷卻作用,使燃燒器下部區域溫度水平降低,對減輕結渣有利,而倒寶塔配風時,一方面二次風的冷卻作用減弱,另一方面會產生還原性氣氛,促進了結渣并使溫度水平上升。
4.2運行氧量對爐內結渣的影響
    共進行了2組氧量調整試驗,第1組是在前述正寶塔配風的基礎上進一步提高了氧量,第2組是在均等配風的基礎上降低了氧量,表4是主要對比數據,圖3為提高氧量對溫度分布的影響,圖4是降低氧量對溫度分布的影響。
    由試驗分析的結果可見:在正寶塔配風4%氧量的基礎上進一步提高運行氧量,可明顯降低爐膛平均溫度水平,燃燒器上部區域下降幅度尤為明顯,爐膛結渣情況有所減輕,而減溫水量和各段煙溫變化不大,由于排煙氧量增加,鍋爐效率下降明顯。
    在均等配風條件下運行氧量由4%降低到2.5%,盡管爐膛結渣情況尚未出現明顯增加趨勢,但爐膛溫度水平出現明顯提高,特別是減溫水量和爐膛出口附近煙溫明顯提高,飛灰含碳量明顯增加,由于排煙氧量明顯下降,鍋爐效率反而有所提高。
4.3壓力冷風對爐內結渣的影響
    在均等配風、正常氧量條件下全開一次風壓力冷風門的對比試驗,表5是主要對比數據,圖5是壓力冷風對溫度分布的影響。
    由試驗分析的結果可見:全開6m層人孔門可明顯降低爐膛總體溫度水平,特別是冷灰斗附近溫度下降達100℃左右,可減輕爐膛結渣,明顯緩解冷灰斗堆渣,對減溫水量和各段煙溫影響不大,但排煙溫度卻明顯提高,鍋爐效率有所下降,其主要原因是通過空氣預熱器的風量降低。
    全開一次風壓力冷風門的效果最為明顯,爐膛平均溫度下降達6.34%,其主要原因為一次風煤全開壓力冷風,粉氣流溫度明顯下降,著火推遲。爐膛結渣有所減輕,而減溫水量和各段煙溫變化不大。由于通過空氣預熱器風量減少,導致排煙溫度明顯上升,鍋爐效率明顯下降。
4.4運行負荷對爐內結渣的影響
    分別在鍋爐發電功率128 MW,100 MW,80 MW條件下進行了對比試驗,表6是運行負荷對結渣影響的主要對比數據,圖6是運行負荷變化對溫度分布的影響。
    由試驗分析的結果可見:發電功率從128 MW下降到100 MW,爐膛結渣和爐內溫度水平變化不大,而發電功率進一步降低到80 MW,結渣情況明顯減輕,爐膛溫度水平明顯下降。富通新能源生產銷售的生物質鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
5、結論
    采用3種燃燒調整方法對爐內結渣影響試驗進行了分析,得出如下結論:
    (1)在保證鍋爐出力的前提下,采用全開一次風壓力冷風門的方法可明顯降低爐膛總體溫度水平,減輕結渣。但摻入冷風會使排煙溫度明顯升高,鍋爐效率明顯下降。
    (2)既要保證鍋爐出力,又要減輕對鍋爐效率的影響,采用正寶塔配風可小幅降低燃燒器區域下部溫度水平,減輕結渣,若能夠21進一步提高運行氧量,則效果更好。
    (3)降低鍋爐負荷可明顯減輕爐膛結渣,但與其降幅有關,負荷下降20%左右對爐膛溫度影響不大,而下降35%以上則會明顯降低爐膛溫度。

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