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300MW鍋爐漏風的原因分析及處理 木屑顆粒(li)機(ji)(ji)(ji)|秸稈顆粒(li)機(ji)(ji)(ji)|秸稈壓塊機(ji)(ji)(ji)|木屑制粒(li)機(ji)(ji)(ji)|生物(wu)質顆粒(li)機(ji)(ji)(ji)|富通新能源 / 13-09-12

     包頭第二熱電廠(以下簡稱包二)3號、4號爐為東方鍋爐股份公司生產的1065/18.2 -Ⅱ6型鍋爐.為亞臨界自然循環汽包爐、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風,單爐膛Ⅱ型布置,全鋼架懸吊結構,緊身封閉,固態排渣,鍋爐設計煤種為煙煤,配套采用5套中速直吹制粉系統.負荷類型為帶基本負荷可在40%.100%BMCR范圍內調峰。過熱汽溫調節采用3級噴水減溫,再熱汽溫采用擺動燃燒器輔以噴水減溫,噴水作為細調。運行過程中存在鍋爐漏風量較大問題,導致爐膛壁溫太高.急需治理。
1、鍋爐漏風的危害
    鍋爐漏風對機組運行的安全性和經濟性均有很大影響,其主要危害表現如下。
    (1)漏風導致排煙量增加,提高了排煙溫度,、漏風量增多.空預器熱風用得少.排煙熱利用率必然降低,因此,會增大排煙熱損失,降低鍋爐熱效率,導致引風機出力加大,增加電耗,受熱面磨損增加。
    (2)爐底漏風會降低爐膛溫度,導致火焰中心上移,引起爐膛出口溫度升高。當大負荷運行工況下爐膛漏風量大時.過熱器有超溫的危險:低負荷運行工況下,漏風量大會引起燃燒不穩或不完全燃燒,熱損失增加,嚴重時引發鍋爐滅火。
    (3)空預器漏風,將會使空氣短路進入煙道,導致引風機出力增加,迫使鍋爐減負荷運行。漏風嚴重時,為保證燃燒所需的空氣量,有時甚至需要加大送風和}H力,也不一定能滿足燃燒用風量.導致鍋爐帶不上負荷或造成燃燒不完全熱損失增大現象,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
2、鍋爐漏風的原因分析及處理方法
2.1空氣預熱器
    近幾年的運行實踐表明:包二3號爐回轉式空氣預熱器在運行中存在漏風量偏大的問題.漏風率最高時曾達到30%以上,加重了因煙溫降低所造成的設備低溫腐蝕.漏風問題嚴重時還會囚風量不足直接影響鍋爐出力。
2.1.1原因分析
    (1)攜帶漏風。因為受熱面或風罩轉動時,會將留存在受熱元件氣體流通截面內的一些空氣帶人煙氣中,或將留存的一些煙氣帶人空氣中,轉子旋轉越快,攜帶漏風量越大。但總體來說,攜帶漏風量不是很大,一般不超過1%。
    (2)空預器密封漏風。這是漏風的主要部位。密封漏風是由軸向、周向、徑向漏風3部分組成,其中,徑向漏風占總漏風量的60%—70%。
    (3)回轉式空氣預熱器自身變形。可引起密封間隙過大問題。空氣預熱器轉子或靜子處于冷態時,扇形板與轉子端而為一間隙很小的平面:而當空氣預熱器運行時,由于轉子和靜子處于熱態,熱端轉子徑向膨脹大于冷端轉子:同時由于中心軸發生向上膨脹,而自重會導致下垂,使轉子產生蘑菇狀變形,導致扇形板與轉子或靜子端而密封的外緣間隙比冷態時增大很多.形成三角狀的漏風區域.如圖1所示。
    (4)空預器中間層波紋板積灰嚴重。空預器長期運行,若不及時吹灰疏通,會使冷、熱、中間受熱面的積灰增多,引起風壓阻增大,出口煙氣負壓加大,導致漏風增大。
    (5)間隙控制系統的傳感器機械部分失靈或不敏感。同轉式空預器配置有間隙控制系統,用來對扇形板底面和徑向密封片之間的間隙進行自動跟蹤控制,以使其保持在3.0mm左右,從而達到對漏風量的自動控制。但在包二3號鍋爐空預器運行中發現,因煙道內積灰較多,致探測頭通道堵塞,影響了對扇形板的跟蹤調節.導致漏風增大。
    (6)密封片變形。由于長時間運行或受熱不均勻,環向.軸向密封片有少數會發生偏斜或變形,致使密封間隙變大而漏風增大。
2.1.2處理措施
    (1)減小密封漏風。首先應盡量減小徑向漏風。利用機組停機機會對空預器各種密封元件進行檢查調整:對高溫區域發生塑形變形的徑向和環向密封片進行更換處理,保證減少密封間隙漏風發生:按照間隙數值校正冷、熱端旁路密封.更換不合格的旁路密封片,可采取2片疊置交叉的形式安裝旁路密封片.減少旁路漏風:對軸向密封檢修巾發現的間隙超標問題及時進行調整,避免軸向漏風:對于中心筒處密封材料被磨損處及時進行填實和補焊等處理。
    (2)對空預器傳熱元件的堵灰及時進行疏通。在大、小修時用高壓水多嘴清洗設備對傳熱元件進行除灰清洗,發現有堵死的元件要進行疏通處理。
    (3)調節間隙控制系統扇形板至水平位置。運行中,必須要保持扇形板的水平,一旦發現有扇形板的測最結果不水平時.要采取措施調節至水平位置。
    經過上述處理.包二目前的空預器漏風率已降至6%以下.
2.2爐膛、煙道
2.2.1原因分析
    (1)爐膛漏風會降低火焰中心溫度,使火焰中心上移,增加煙氣量,同時,由于輻射傳熱最減少,對流傳熱量會增大,致出口汽溫上升。包二的鍋爐除渣采用十式排渣方式.在渣井和風冷排渣井之間設有液壓關斷門,甲乙兩側各5對,表l所示為該開關液壓關斷門的記錄,由數據可看出漏風嚴重。
    (2)煙道漏風擠占了燃燒產物的容積空間,增大了煙氣總量和煙氣流速,提高了出口汽溫;同時爐膛及煙道漏風增大了煙氣容積,使空預器換熱能力下降,排煙溫度升高。
2.2.2處理措施
    (1)在爐膛與渣井間加裝擋風護板,同時在擋板間要進行密封處理或直接焊接.盡可能減少漏風。
    (2)對發生變形的爐膛人孔門,進行更換耐高溫密封材料處理,以增大人孔門剛度。
    (3)對燃燒器觀火孔、爐體觀火孔、人孔門等可能產生漏風的部位要進行封堵和加強密封處理,運行時保證上述各門嚴密關閉。
2.3制粉系統
2.3.1原因分析
    制粉系統漏風,會減小進入磨煤機的熱風量,惡化通風過程,從而使磨煤機出力下降,電耗增大。漏人系統的冷風進入爐膛,導使爐內溫度水平下降,輻射傳熱量降低,對流傳熱比例增大,同時還使燃燒的穩定性變差。由于冷風通過制粉系統進入爐內,在總風量不變的情況下.經過空氣預熱器的空氣量減小,結果會使排煙溫度升高,鍋爐熱效率下降。
2.3.2  處理措施
    (1)正常運行時保持合理的一次風壓,磨煤機出口溫度維持70—75℃。
    (2)保證密封風與一次風壓差>2.5 kPa。
    (3)做到勤檢查、勤排渣,保證一次風暢通。
    (4)定期更換密封裝置。
2.4風機
2.4.1原因分析
    風機的漏風主要是由于風機擋板不嚴密所致。包二鍋爐點火前必須啟動引、送風機,保持合理的總風量及爐膛負壓,所以需要不斷調整風機擋板,使之與鍋爐點火條件相符;點火時,還需調整一次風機的一次風量和風壓來保證磨煤機的正常出力。因此,必須保證擋板的嚴密性和準確性才能減少漏風量。
2.4.2處理措施
    (1)風機選型時,要考慮到風機擋板的嚴密性與可調性。
    (2)風機安裝后,調節擋板開度在0%—100%可調,如調不到零位,進行加裝氈墊處理。
3、結束語
    鍋爐的漏風是普遍存在的問題,對鍋爐的運行安全、經濟性影響很大。運行中應加強檢查,發現漏風應及時消除。每次大修后,應進行漏風試驗,保證漏風量不超過規程規定標準。對易出現漏風的部位,如磨煤機人口和出口、旋風分離器、給煤機、防爆門、檢查孔等處、均應加強檢查。
    包二近幾年來的運行實踐表明:通過采取一系列措施.鍋爐的漏風率有效降低.起到了減少鍋爐煙熱損失,降低由煙溫引起的設備低溫腐蝕,減少送風機、引風機的運行負荷,降低電耗,節約廠用電等作用。

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