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200MW機組鍋爐高溫空氣煤粉直燃技術工程應用試驗研究 木(mu)屑(xie)顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)壓塊機(ji)|木(mu)屑(xie)制(zhi)粒(li)(li)機(ji)|生物質顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|富通新能(neng)源 / 13-08-31

0、引言
    我國的能源結構中,油資源極其短缺,每年依靠大量進口,耗資上百億美元。因而,石油已成為影響我國能源和經濟安全的戰略物資,節約和替代燃料油已成為保證國家能源和經濟安全的重要
措施。
2004年以中電投集團公司為主申請了國家863計劃課題《燃煤鍋爐超低負荷潔凈高效控制與運行技術的研究與應用》,煤粉直燃技術是該863計劃課題的子課題,通過前期研究和試驗后,在中電投撫順發電有限責任公司l號200MW機組鍋爐進行了煤粉直燃技術工程應用的試驗研究。
    高溫空氣煤粉直燃技術主要的特點,是利用高溫空氣直接點燃煤粉。與國內外技術的區別是,采用中頻感應將少量空氣瞬間加熱到1000℃左右,高溫空氣引入到煤粉直燃技術燃燒器中心點燃少量煤粉,再分級逐漸點燃全部煤粉,實現無油點火的全過程。
1、撫順電廠1號爐設備概況
    撫順發電有限責任公司1號鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產的HG - 670/13.7 - YM9型固態排渣煤粉爐,中間倉儲式鋼球磨煤機制粉系統,帶有刮板式撈渣機,采用角式煤粉燃燒器,四角布置切圓燃燒方式。鍋爐主要設計參數見表1,設計燃料特性見表2,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質鍋爐。
2、煤粉直燃系統設計
2.1煤粉直燃燃燒器的設計
    根據撫順發電廠設計的煤質特性及電廠1號鍋爐2003年的爐前煤統計平均值,作為高溫空氣煤粉直燃燃燒器的設計煤質見表3。
    原設計1號鍋爐配8只出力為1590kg/h油槍,油槍的總容量占鍋爐機組的25%負荷(50MW)。為保證鍋爐的升溫曲線,必需在點火初期投入爐內的燃煤在燃燒過程產生的熱量與原設計油槍產生的熱量相近。在設計煤種發熱量的前提下計算,燃煤量為燃油量的2.8倍。
    原設計鍋爐單只一次風噴口煤粉出力為6.3 t/h左右,為了不改變原設計的鍋爐燃燒工況,高’溫空氣直燃燃燒器的最大出力與原設計相同;為了保證鍋爐設計升溫曲線,高溫空氣直燃燃燒器的最小出力與原設計單只油槍的出力相同,原設計油槍出力為1590kg/h,按上述的折算方法對應的煤粉量為最小出力4452 kg/h。
    鍋爐在滿負荷運行時,一次風的煤粉濃度約為0. 32kg/kg,在鍋爐點火初期,對應上述最小煤粉出力,按設計的一次風量計算的煤粉濃度為0.2kg/kg左右。
2.2煤粉直燃技術燃燒器的原理、結構及布置
2.2.1  高溫空氣加熱器感應加熱的基本原理
    感應加熱是電熱應用的較好形式,它是靠感應器通過電磁感應把電能傳遞給被加熱金屬,在金屬內部電能轉變成為熱能。
    在感應線圈中置入高溫空氣加熱器,然后用風機將常溫空氣送入高溫空氣加熱器中,再在感應線圈兩端施加700—1 000 Hz的交流電壓,即產生交變的磁場,此時感應線圈本身表現為圓環效應,感應線圈與高溫空氣加熱器間即為鄰近效應,而高溫空氣加熱器本身表現為集膚效應。通過這幾種磁場效應將高溫空氣加熱器感應加熱,常溫空氣通過高溫空氣加熱器,并進行2—3分鐘的熱交換,便產生出高達1000℃的高溫空氣。
2.2.2煤粉直燃技術燃燒器的結構
    煤粉直燃燃燒器結構見圖l,主要設備有煤粉的濃縮設備、分級點火用的套筒及點火用熱空氣的引入管,點火器布置在一次風噴口中心偏向火側,濃縮器使濃煤粉偏向向火側,在鍋爐正常運行時,可以實現煤粉濃淡分級燃燒的作用,使火焰更穩定,同時也有降低煙氣中的NO,的作用。
2.2.3煤粉直燃技術燃燒器的布置
    撫順電廠1號爐為四角燃燒煤粉鍋爐,爐膛水冷壁四角各布置一組直流燃燒器,在每組燃燒器中布置有4只一次風噴口,原設計每組燃燒器有上下兩只點火油槍,保證燃燒器正常點火。通過研究確定將四組燃燒器的下一次風噴口中安裝采用煤粉直燃技術燃燒器,直接點燃該噴口的煤粉,然后用下層噴口的火焰點燃上層噴口的煤粉。
    在鍋爐零米兩臺排粉機之間安裝一臺風量為2 500 m3/h.風壓為10kPa的送風機,可滿足4臺點火用的高溫空氣量,用一風箱送到運轉平臺上,并連接兩根管引到鍋爐兩側后,再分兩管與各角的高溫空氣加熱器連接,為煤粉直燃燃燒器輸送點火用的高溫空氣。
3、煤粉直燃技術的燃燒器在670 t/h鍋爐應用試驗
3.1概述
    2004年5月撫順電廠1號爐的B級檢修期
間,在完成了系統的計算與設計的基礎上安裝了北京國力能高科技有限公司研制開發的煤粉直燃裝置。2005年利用機組檢修后啟動的機會,進行了兩次鍋爐冷態啟動前用煤粉直燃裝置無油點火試驗,并在點火期間對鍋爐的升溫曲線和燃燒效率進行測試。兩次試驗的結果,使鍋爐從冷爐條件開始點火,到汽輪機沖轉并網,機組帶負荷140MW,全程無油點火啟動。
3.2點火期間試驗的數據分析
3.2.1煤質分析
    1號鍋爐點火期間采用鄰爐送粉,送粉期間在2號爐給煤機處采集煤樣,委托沈陽煤聯煤炭質量檢測中心進行原煤的工業分析和發熱量測量。點火期間的煤質分析結果見表4。
3.2.2煤粉細度
    在1號爐點火前和點火期間一直從2號爐向1號爐輸送煤粉,點火前對2號爐的煤粉進行了取樣,并用R200和R90的標準篩進行篩分,點火期間煤粉R=36~ 38%,可見點火期間煤粉是較粗的。
3.2.3噴口一次風速
    點火期間通過在一次風管上安裝的靠背式測速管對管道的一次風速測量,然后換算到噴口流速,點火期間噴口一次風速在17~27m/s。
3.2.4燃燒器的煤粉濃度
    因為給粉機的下粉量無法測量,只能粗略根據給粉機的轉數和機組正常運行的給粉機轉數來估計下粉量,點火期間各燃燒器的煤粉量1、2號約5~5.5 t/h,3號約5t/h左右,4號約4.5 t/h多。煤粉濃度0.25 kg/kg左右
3.2.5  高溫空氣加熱器的耗電量
    利用在運轉層的加熱器電源控制間里安裝的電能表記錄了點火期間加熱器的耗電量,加熱器電源為380V電壓,采用的是220 V單項電能表,點火期間高溫空氣加熱器的總耗電量1 542 kW.h。
3.2.6鍋爐燃燒效率
    在鍋爐尾部煙道安裝的飛灰取樣器上對鍋爐點火期間的飛灰進行了采樣,在撈渣機處對爐渣進行了采樣,委托沈陽煤聯煤炭質量檢測中心對灰渣樣的可燃物含量進行分析,根據灰渣樣的可燃物含量進行的點火期間的煤粉燃盡率計算結果見表5。
3.2.7升溫曲線
    鍋爐點火期間的升溫曲線見圖2。
    從圖中可看出,點火初期階段由于各燃燒器試點火,燃料量投入較多,鍋爐升溫速度過快,后期溫升速度控制較好,在以后的點火過程中,初期應最多投入兩個燃燒器,再靠控制煤粉量來調節鍋爐升溫速度。
3.2.8經濟效益分析
    按電廠經驗,以往冷爐點火啟動,到機組達到斷油條件140MW負荷時,需燒油約30 t。按現在油價4 000元/t計算,折合人民幣120 000元,節省的油量按點火期間燃煤的熱值和煤粉燃盡率計算約折合86 t煤,每噸煤按300元計算,折合人民幣25 800元,本次點火共耗電1542 kW.h,按上網電價0.3元/kW.h計算合人民幣462元,點火期間7.5 h共耗工業水400t,每噸工業水按3元計算,合人民幣1200元。按以上計算,此次點火共節約人民幣90 000元。
4、結  論
    高溫空氣煤粉直燃技術燃燒器在撫順電廠1號鍋爐上的應用,使鍋爐從冷爐條件開始點火,到汽輪機沖轉并網,機組帶負荷140MW,全程無油點火啟動。試驗結果表明,高溫空氣煤粉直燃燃燒器在670t/h中儲式制粉系統的電站鍋爐上應用是成功的。
    采用高溫空氣煤粉直燃系統后,可以節省高品位能源,對煤多油少的我國能源結構來說具有極高戰略意義。
    高溫空氣煤粉直燃裝置改造后,鍋爐在啟動和超低負荷時都不投油助燃,鍋爐在點火期間和超低負荷下排煙的林格曼黑度<1級,電除塵器從鍋爐點火時就可投入運行,所以鍋爐在啟動和超低負荷時的煙塵排放降低90%以上,具有重要的環保意義,富通新能源不但生產銷售生物質鍋爐,而且還大量銷售木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料,專供生物質鍋爐燃燒使用。

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