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130 t/h燃氣鍋爐排煙溫度高的原因分析及治理 木屑(xie)顆(ke)(ke)粒(li)機(ji)|秸稈(gan)顆(ke)(ke)粒(li)機(ji)|秸稈(gan)壓(ya)塊機(ji)|木屑(xie)制(zhi)粒(li)機(ji)|生(sheng)物質(zhi)顆(ke)(ke)粒(li)機(ji)|富通新(xin)能源 / 13-08-12

1、排煙溫度高的原因探索
    鍋爐機組在運行中排煙溫度升高,排煙熱損失就會增大,從而導致鍋爐效率降低,燃耗升高,經濟效益下降。
    2006年1~2月份萊鋼熱電廠型鋼鍋爐車間3臺鍋爐排煙溫度一直偏高,2#爐排煙溫度最高時曾達到190℃,3#爐最高達到185℃,嚴重影響了鍋爐運行的經濟性(一般情況下,排煙溫度每升高10℃,排煙損失增加0.5%~l%).有必要根據鍋爐設備的具體狀況,全面分析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素,制定出切實可行的措施以達到降低排煙溫度,減少排煙損失,提高鍋爐效率的目的,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
    經過一段時間的現場觀察分析,車間管理技術人員歸納出造成燃氣鍋爐排煙溫度過高的幾種原因:
    ①燃燒調節不合理,火焰中心上移,減溫水用量過多:
    ②爐膛水冷壁、省煤器、過熱器等管束內部結垢,使傳熱系數變小;
    ③爐膛及尾部受熱面漏風。生物質鍋爐
2、排煙溫度高的原因分析及解決措施
2.1火焰中心上移,減溫水用量過多
2.1.1分析
    鍋爐操作人員在調節爐膛燃燒時調節不合理,導致火焰中心上移,或火焰中心偏移和過量空氣系數不合理,一方面造成煙氣在爐膛內部停留時間過短,煙氣與受熱面的換熱不夠充分,從而排出的煙氣溫度就會偏高另一方面,調節的不合理導致過熱蒸汽溫度變化較大,這樣就需要較大量的減溫水進行調整;減溫水(給水泵提供的給水)從給水閥組后直接進入冷凝器,減溫水在冷凝器中與蒸汽換熱后重新回到鍋爐給水管道中,同給水一起進入省煤器。無疑提高了給水的溫度,鍋爐尾部省煤器吸收的熱量相對減少,鍋爐尾部煙氣放出的熱量減少,自然排煙溫度就會升高,而且減溫水用量越大,排煙溫度升高幅度就會越大。
2.1.2措施
  經過現場的實際試驗,我們總結出了130t/h鍋爐比較合理的燃燒模式。目前主要是一、二、三層燃燒高爐煤氣,并輔以焦爐煤氣助燃,高氣、焦氣及熱風閥門開度配比如表1。
    這種“寶塔式”燃燒模式能夠使熱值低的高爐煤氣形成漩流.圍繞穩燃塔呈螺旋狀上升,從而延長燃料在爐內的停留時間,燃燒更加充分,同時爐膛受熱面也能更高效的吸收熱量。一層熱風開度相對小,可以使燃料燃燒穩定,而且不會提高火焰中心。另外,可以使過量空氣系數保持在1%—3%.爐膛負壓保持在20~30 Pa通過一個多月的實踐證明,此燃燒方式可以保證各項工藝參數比較接近設計值,而且減少了減溫水量,降低了鍋爐排煙溫度10~15℃。提高了鍋爐效率。
2.2爐膛水冷壁、過熱器、省煤器、空預器等管內部結垢或積灰.使傳熱系數變小
2.2.1分析
    水冷壁、過熱器、省煤器、空預器是鍋爐的主要換熱部件。長期運行的鍋爐機組,很容易出現水冷壁、過熱器、省煤器內部的蛇形管結垢。眾所周知,水垢的傳熱系數很小,大約是金屬的幾百分之一。如果蛇形管內部結垢,則會嚴重影響高溫煙氣與管內介質的換熱,使換熱系數降低,鍋爐吸熱量降低,煙氣放熱量減少,空預器入口煙溫升高,從而導致排煙溫度升高:空氣預熱器積灰則使空氣預熱器傳熱面積減少,也將使煙氣的放熱量減少,使排煙溫度升高。
2.2.2措施
    我們利用鍋爐定期檢修的機會,加強了鍋爐吹掃,適當縮短蒸汽吹掃間隔,鍋爐大中修時嚴格控制煮爐的質量和加強受熱面的清洗工作(如鍋爐反沖洗),以便盡可能地清除受熱面內部的結垢和積灰。
2.3漏風
2.3.1分析
    漏風是指爐膛漏風、煙道漏風,是鍋爐排煙溫度升高的主要原因之一,是與運行管理、檢修以及設備結構有關的問題。爐膛漏風主要指爐頂密封、看火孔、人孔門及爐底密封處漏風:煙道漏風指氧量計前尾部煙道漏風;其中主要是一二級空氣預熱器處漏風。在多次漏風試驗中,測得爐膛漏風系數0.066 8,而對于型鋼熱電廠膜式水冷壁的130t/h燃氣鍋爐,漏風系數應為0.05,爐膛漏風直接影響鍋爐運行的經濟性。在保持爐膛出口過量空氣系數不變的條件下,爐膛和空預器漏風大,風機送風量必然減小,即經過空氣預熱器的風量減小,使鍋爐排煙溫度升高。
    爐膛出口過量空氣系數a可表示為:
    a=△a+△al+△a2 +△a3式中:
    △a-送風系數
    △al-爐膛漏風系數
    △a2-制粉系統漏風系數(燃氣鍋爐為0)
    △a3-煙道和尾部受熱面漏風系數
    由上式知道,a保持不變,當漏風系數∑△a產△al+△a2+△a3升高時,則送風系數△a下降,即通過空預器的送風量下降,排煙溫度升高。
2.3.2措施
    車間利用鍋爐中修、小修機會安排進行了鍋爐本體的查漏和堵漏工作,特別是爐底密封和爐頂密封及尾部受熱面的密封。在運行時,隨時關閉關嚴各看火門、孔等。在進行燃燒調節時,若負荷增加,適當減少過量空氣系數運行:而在低負荷時為控制在經濟排煙溫度運行適當減小爐膛負壓,減小漏風;在保持正常運行的前提下適當減小風量,減少排煙溫度和排煙量。實踐表明,這一措施降低了排煙溫度約5—10℃。
3、效益分析
    經過上述處理,熱電廠130 t/h鍋爐排煙溫度從185℃降低到165℃左右,使排煙熱損失降低了1.8%,提高了鍋爐效率,減少了大量的熱量損失,相應的降低了燃耗,全年每臺鍋爐可節省燃料資59.9萬元。另外,排煙熱損失的降低也減少了引風機電耗等其它能源。按兩臺鍋爐運行計算,新區鍋爐車間每年可節約燃料費用119.8萬元,有力地保證了鍋爐運行的經濟性。

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