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75t/h循環流化床鍋爐存在的問題及技術改造 木(mu)屑顆(ke)粒機(ji)|秸稈(gan)(gan)顆(ke)粒機(ji)|秸稈(gan)(gan)壓塊機(ji)|木(mu)屑制粒機(ji)|生(sheng)物質顆(ke)粒機(ji)|富(fu)通(tong)新(xin)能源(yuan) / 13-07-22

1、引言
    石家莊永泰熱電廠1#爐鍋爐為杭州鍋爐廠NG-75/3. 82 - M5循環流化床鍋爐,于1995年10月投入使用,到2001年4月運行了約1470天,年平均運行290天。由于此爐型屬于早期二級分離循環流化床爐型,在設備設計及制造上還很不完善,實際使用過程中陸續暴露出來很多缺陷。如燃燒室爐墻變形、損壞嚴重;爐膛與燃燒室之間的膨脹裝置設計不合理;過熱器、省煤器、低溫分離裝置磨損嚴重;床上點火耗油量大、安全性差等缺陷。因此,1997年以后全國同類型鍋爐中有近1/3的已經進行了整體改造。另外,我廠還存在爐前三級給煤系統設計不合理等問題。每年平均停運檢修時間在75天左右。因為鍋爐可用率低,頻繁發生受熱面爆管事故,造成鍋爐停運,嚴重地影響了企業的經濟效益,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
    鑒于以上原因,從2000年底,在考察、借鑒全國同類鍋爐改造經驗,并征求有關高等院校的專家、以及原生產廠家杭州鍋爐廠的意見的基礎上,與無錫鍋爐廠協作,在2001年4月—7月,利用鍋爐大修時間對1#鍋爐進行了改造。
2、改造項目及改造方案
2.1  鍋爐原點火方式為床上點火,柴油機械霧化,耗油量大,點火時間長,著火困難。改造方案采用床下點火,前置兩臺燃燒器。經改進可以極大縮短點火時間,提高點火一次成功率。
2.2  鍋爐燃燒室改造前為重型絕熱爐墻,爐墻材料耗量大,運行中磚墻變形,維修周期短,維修費用高。改造方案采用水冷壁包覆,水冷布風板和水冷風室設計,水冷壁表面只有6—7 cm厚的澆注料,可以大大降低爐墻維修量和費用。
2.3  爐膛為半懸吊結構,燃燒室與上部水冷壁間的密封、膨脹裝置,其滑塊密封結構存在問題,爐膛水冷壁整體向下膨脹受阻,導致燃燒室支撐結構受力過大,部分鋼梁彎曲、變形,在熱態下水冷壁上移,吊桿松動。雖在燃燒室大修中進行了改造,但仍存在膨脹不暢的問題。這次改造全部改為全懸吊結構。
2.4  針對過熱器(高溫過熱器、低溫過熱器)和省煤器等受熱面局部磨損嚴重等問題,減少管排數,增大局部流通面積并在迎火面增加防磨護瓦;省煤器由螺旋鱔片管式改為直鰭片膜式。
2.5  旋風分離器磨損嚴重。由于防磨內襯普遍磨損,特別在局部(進口、筒心等部位)磨損尤為嚴重;且旋風筒內芯及出口連通箱磨損也非常嚴重,造成維修工作量很大,費用也相對較高。將分離器入口由切向改為蝸殼漸開線,直徑增大,中心筒下部為垂直布置的百葉窗結構;落料區上部增設一小灰斗;分離器后的煙氣經兩側及中間三個出口返回尾部受熱面。
2.6  原設計爐前三級給煤方式,即電磁振蕩給煤機、埋刮板輸送機、螺旋給煤機。運行時三級給煤方式控制煩瑣,給煤量不易匹配,經常出現斷煤現象,影響安全運行。改造方案為一級螺旋給煤,變頻控制。
3、改造前后技術、經濟指標分析
    1#鍋爐改造后,2001年冬季投入運行,運行情況穩定,除2次因改造施工問題引起的澆注料脫落造成停爐外,主要運行參數與1#爐歷史最好運行年度2000年相比均優于改造前,數據統計見表1。
    由表1,可明顯看出:
    (1)1#爐改造后鍋爐效率提高了2.43%(在平均負荷相近的情況下,超過了歷史上最好的2000年的水平),尤其需要說明的是,此效率是在冬運時,受國家政策的影響,入爐煤品質低下的情況下取得的。
    (2)改造后,t煤產汽量(折合成標煤)有了明顯的提高。年可以節約標煤約為2 695. 99 t。折合原煤3 200. 61 t(以2000年原煤平均低位熱值24 686. 80kj/Kg計算)。
    按每t煤150元計算,可節約人民幣約48萬元。
    (3)改造后,由于爐本體漏風大大下降,風機總電耗單耗下降了4.3 kWh/t蒸汽,按1#爐年蒸發量360 000 t計算,年可節電154.8萬kWh,折合人民幣49. 536萬元(電價取0.32元/kWh)。
    綜合以上可以得出,改造后,年可節約生產費用約97萬元。
4、改造前后1#鍋爐維修情況分析
    改造前后1#鍋爐維修情況分析見表2。
5、結語
    1#爐改造后,經過近8個月的實際運行,特別是經過了冬運期間額定及超負荷工況下的運行考驗,經過此次改造鍋爐能夠在額定負荷、超負荷工況下穩定運行,達到了預期目的。此次改造費用實際發生為184萬元,根據歷年1#鍋爐維修情況,預計改造后每年可節約維修費用約38萬元,考慮生產成本年降低97萬元,全部改造費用可在1.5年內全部收回。

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