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10t/h組裝鍋爐加裝過熱器的改造設計 木(mu)屑(xie)顆粒(li)機|秸(jie)稈顆粒(li)機|秸(jie)稈壓塊機|木(mu)屑(xie)制粒(li)機|生物質顆粒(li)機|富通新能源 / 13-07-08

0、前言
    某單位原有2臺SZL10 -1.25 -AⅡ鍋爐,因生產工藝有了新的需求,該鍋爐的原生產廠家應用戶要求,在鍋爐的右側加裝了過熱器,生產320℃的過熱蒸汽。經過一段時間的運行,發現蒸汽溫度上不去,有時有350℃(很短暫),有時候只有200℃,且有爆管事故發生。這2臺鍋爐自此便不得不停爐,用戶也因此蒙受了重大經濟損失。
1、過熱器再行改造設計
    根據多年來這方面的實踐,我們深知組裝鍋爐加裝過熱器,受限制的地方較多,若是新設計的鍋爐產品還可以綜合考慮,盡量避免不利因素,可若是要將飽和蒸汽鍋爐改造成生產過熱蒸汽鍋爐,如果改造設計時考慮不周會有很大風險,鍋爐運行達不到設計參數,甚至過熱管爆管事故發生也在所難免,該鍋爐的原廠家改造失敗就是證明。
    近年來,我們設計并正常運行的該類型的鍋爐已有很多臺。這期間,我們從不同的渠道吸取了一些同行中好的設計理念,為我們之后的工作提供了一份有力的技術保障。
    過熱器管爆管原因很多,如進過熱器的飽和蒸汽帶水、過熱器管壁超溫(超出所用管材的最高使用溫度)、磨損、吸熱量偏差過大、過熱器管內蒸汽流速過低甚至個別管內蒸汽滯留,以及不規范的運行方式等。造成組裝鍋爐上的過熱器爆管,前兩個原因尤其明顯。這是因為組裝爐本身因受運輸條件的限制,鍋爐的外形尺寸只能控制在規定的范圍內,也就是說爐膛受熱面布置空間有限,從而有可能導致爐膛出口煙溫偏高,而過熱器往往就布置在爐膛出口處;再就是上鍋筒的直徑較小,造成鍋內汽水分離裝置的設計簡單和鍋筒內汽水分離高度遠遠不夠,鍋筒出口處的蒸汽帶水必然嚴重,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
    經過對原改造圖和用戶提供的情況進行仔細分析,首先,我們認為,飽和蒸汽帶水嚴重。原汽水分離裝置肯定不能滿足實際運行時的要求,所以汽水分離裝置要重新設計。其次,過熱器煙氣沖刷情況很不好,煙氣流速不均,特別是位于后部拐角處的受熱面,處于煙氣沖刷死角,該處受熱面幾乎不起作用。再次,原過熱器改造設計時,為了布置充足的受熱面,使得蒸汽流速偏低,加上吸熱偏差,給過熱器安全運行留下了隱患。
    結合原鍋爐的特點,總結原鍋爐的改造情況,我們在重新設計改造方案時,仍將過熱器放在爐膛右側。爐膛出口設在爐膛右側前部,為了取用適當的煙氣流速,將出口處部分水冷壁密排管拉稀,形成爐膛煙氣出口,出口處有一段煙氣混合室,經過混合后的煙氣橫向均勻地沖刷過熱器受熱面,之后進入鍋爐的對流管束。
    考慮到原鍋爐爐膛出口煙溫較高,對過熱器的安全運行不利,我們將原鍋爐的爐膛后墻,即原燃盡室前墻拆除,以此擴大了爐膛容積和輻射受熱面面積,降低了爐膛出口煙溫,其它部位的爐墻按改造圖進行砌筑(如圖2)。
    經計算,布置過熱器處的煙氣通道尺寸為1010×2200,通過過熱器的煙氣流通面積為1.67m2,煙氣流速約為9m/s,受熱面積為19.6m2,布置型式為三套管,順列、逆流布置,橫向節距為170 mm,共6片,18根管子,蒸汽流速約為27m/s,管子規格采用∮42×3.5,材料采用耐高溫的12CrlMoVG。較高的蒸汽和煙氣流速提高了換熱系數,減少了受熱面的需求,相應地縮小了布置過熱器的空間,也就減少了鋼耗量和占用廠房的空間。
    該鍋爐的上鍋筒直徑為900 mm,為了確保鍋爐能安全、正常運行,進入過熱器的飽和蒸汽的品質必需要保證。所以上鍋筒內部裝置也作了必要的改造。由于受原有的條件所限,合理的一次分離裝置的設計也還是不夠的,我們在原有的主汽閥處安裝一只獨特的外置汽水分離裝置(合理的設計計算是必須的),通過再次分離的飽和蒸汽進入過熱器進口集箱。另外,在鍋筒上需要再裝一只管座,一來用以支撐該部件,二來將分離出來的水引至鍋內水空間(如圖3)。
    由于鍋爐運行時總有燃燒不穩定的時候,為了保證過熱蒸汽出口溫度穩定在用戶設定的范圍內,過熱器出口集箱內設減溫盤管(面式減溫器),從鍋爐給水管道上引出一路減溫水,管路上設有電動調節閥,可以通過出口集箱上的熱電偶信號來控制電動調節閥的開度大小,以達到控制減溫水流量的目的,通過換熱后的減溫水再引至省煤器入口管路上。
    過熱器出口集箱即減溫器上設有安全閥管座、電接點壓力表管座、副汽閥管座、低讀壓力表管座、疏水管座、熱電偶插座和溫度計插座,以及主汽閥管座等,以確保鍋爐的安全、正常的運行,滿足用戶的需求。
2、計算匯總表
    計算匯總表見表1。
    過熱器壁溫計算最高點壁溫為536℃,低于12CrlMoVG的最高使用溫度。
3、實際運行情況
    該鍋爐經過改造后,試運行期間,爐膛出口煙溫有時只有940℃,低于計算值( 978℃),所以蒸汽出口溫度有時也稍有偏低,但基本能夠滿足生產工藝要求。
    在實際運行中,由于該鍋爐的上鍋筒直徑偏小,應注意水位不能偏高,關注鍋水品質,表面排污要通暢,盡可能地保證鍋筒內汽水分離的高度,從多方面保證鍋爐安全與正常運行。
4、結束語
    該鍋爐改造基本上是成功的,即產飽和蒸汽的組裝爐可以改造成生產過熱蒸汽的鍋爐,但每臺鍋爐都有各自的特點,外置分離器的設置有其獨到之處,在以后的這類改造中頗有借鑒的價值。

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