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80型焦爐烘干系統的改造與應用 木屑(xie)顆粒(li)機|秸(jie)稈顆粒(li)機|秸(jie)稈壓塊機|木屑(xie)制粒(li)機|生物質顆粒(li)機|富通新能源 / 13-05-27

     某洗煤廠所洗塊精煤和末精煤經脫水篩、離心機脫水后混合,經皮帶運輸到精煤場堆放自然脫水,經過配煤后供應80型焦爐使用。由于80型焦爐擴建改造,產量由56萬t提高到80萬t.精煤在煤場自然脫水干燥時間短便直接供應焦爐使用,因此水分含量在20%以上,繪配煤生產和焦爐加煤造成很大的困難。
    80型焦爐烘干系統隨著焦爐擴建改造后投入使用,入爐煤水分由20%降低到10%左右,工藝流程見圖1。整個干燥系統由進料部分、干燥烘干系統、除塵系統和出料系統等組成。
1、進料系統
     9#皮帶上的精煤經過犁式分煤器落到901#皮帶.然后經過902#、903#皮帶的轉運,通過進料刮板、溜槽進入滾筒干燥機。
1.1存在問題
    犁式卸煤分料系統由電動推桿、分煤器、溜槽等組成。分煤器由鋼架結構外加一層運輸膠帶而成。實際生產中存在的主要問題有:
    1)煤在煤場脫水時間短,煤濕粘難分,經常附著在分煤器上,造成分煤不利,以致分煤較少,烘干產量較低。
2)皮帶受力不均,導致皮帶經常跑偏、磨損,嚴重影響了皮帶的使用壽命。
    3)下料溜稽經常堵塞,增加了工人的勞動強度。
1.2改造措施
    1)在9#皮帶的犁式分煤器下面加一塊厚度為6mm的1.2mxl.5m鋼板,使其跟皮帶均勻接觸,解決皮帶跑偏、磨損問題,延長了皮帶的使用壽命。
    2)在犁式分煤器膠帶的外面加一塊規格為400mmxl 200mm的鋼板,利用不銹鋼的耐磨性,使皮帶上的煤可被基本分完,并順利進入溜槽,增加了烘干精煤的產量。
    3)將溜槽的卸料板改為不銹鋼材質,并加大溜槽的斜度,解決了溜槽堵塞、棚料問題,減少了工人的勞動強度。
2、滾筒干燥機
2.1工作性能
    80型焦爐烘干系統采用的是JNG3420節能型滾筒干燥機,有如下特點:
    1)導料板優化設計,減少了煤料導料板中的夾帶現象。
    2)機內設新型揚料裝置,強化了質熱交換,提高了蒸發強度和干燥效率。
3)機內設有清掃裝置,提高了干燥產品的均勻性和干燥效率。
富通新能源木屑烘干機、木屑顆粒機等機械設備。
2.2存在問題
    在實際生產中,擋火墻及爐頂經常倒塌,導致煤氣火焰直接燒到下料溜槽及滾筒干燥機堵板,使鋼板直接與火焰接觸。鋼板材質為Q235,耐火使用溫度為425℃,而爐膛溫度高達1 000℃,以致鋼板變形燒損、氧化剝落,生產任務重時,溜槽使用不到1個月便報廢,維修頻繁。檢修的作業環境惡劣,維修費用極高,僅2005年就達30多萬元。
2.3改造措施
    1)改進堵板結構,避免火焰直接與焊縫接觸,減緩了焊縫的氧化燒損速度,使堵板的使用壽命由3個月提高到了1年左右。
    2)采用雙層堵板.內填充輕質耐火材料,堵板加強筋板由4塊增加為12塊,減緩了堵板燒損變形的速度。
    3)溜槽材質選擇金屬材料lCr18Ni9T1。使設備的使用壽命由3個月提高到了2年,不但保證了焦爐人爐煤的供應,而且減輕了維修的勞動強度,降低了設備維修費用。
3、熱風爐
    熱風爐是精煤烘干系統的關鍵設備,爐膛溫度在1000℃左右。熱風爐由爐頂、爐墻、燃燒室和擋火墻等組成,爐頂留有干燥機下料槽人口。
3.1存在問題
    1)爐頂為楔形耐火磚砌筑而成,上有一下料槽入口,耐火磚周圍無支撐結構,致使爐頂經常坍塌,火焰直接燒到廠房混凝土梁及烘干棚鐵皮瓦,造成混凝土剝落以及供電電纜燒損。
    2)爐頂坍塌后,用楔形耐火磚砌筑以及混凝土澆注,使用壽命不到2個月,維修次數多,維修費用高,僅2006年新烘干熱風爐維修費用就高達20萬元。
    3)擋火墻經常倒塌,以致煤氣火焰直接撲燒到下料槽和滾筒堵扳上,造成鋼板灼燒炭化、變形燒損、氧化剝落,下料槽和滾筒堵板使用壽命極短。
    4)噴火筒經常燒毀損壞,導致火焰回火外冒。
    5)由于搶修在爐內進行,爐溫高、粉塵大、工人勞動強度大。
3.2改造措施
    1)擋火墻的倒塌是由于擋火墻前后兩側受熱不一致,擋火墻的火焰側膨脹時受到后面的阻力,因此擋火墻經常向火焰側倒塌。將擋火墻由直墻改為階梯式并在耐火膠泥配方中添加磷酸,使擋火墻經過火焰噴燒后能燒結到一起。
    2)采用新型耐火澆注材料對爐頂維修,在施工過程中用振動棒振實,使密實度達到2 400~2 600kg/m3之間。增加拉結鋼筋,并對鋼筋進行耐熱處理,合理設計膨脹縫,增加其結構剛度。
    3)制定合理可行的烘爐計劃,使耐火澆注料水分達到規定要求,并使耐火澆注料燒結到設計規定的強度,由于耐火澆注料燒結后具有良好的高溫強度,因此使用壽命延長。
    4)對噴火筒進行改造,由不銹鋼材質改為耐火澆注材料進行澆注。
4、除塵系統
    從燃燒室出來的熱風進人干燥機,使精煤得以干燥,在此過程中,部分細粒精煤失去水分,質量變輕,和煙氣及汽化的水蒸汽在引風機的作用下,經過除塵器、煙道、引風機、煙囪排人大氣。80型焦爐烘干系統采用的是干濕聯合除塵設備,其工藝流程見圖2。
    烘干除塵系統中十式除塵器采用的是多管旋風除塵器,旋風除塵器構造簡單,維護方便,可處理含塵濃度在0.01~500mg/m,范圍內的各種氣體,常做多級除塵系統的預除塵器。
    烘干除塵系統中濕式除塵器為SFC型復合水霧除塵器,是與煤炭干燥系統配套的高效除塵器,除塵器工作過程包括水浴、霧濾、網濾三次除塵,可有效清除煙氣中的粉塵,其性能參數如下:
    處理風量:10—20m3/h
    除塵效率:90%—98%
    阻力:1000~2 000Pa
    用水量:1.5~3t/h
    排放濃度:≤75mg/m3
    干濕聯合除塵設備運行良好,排放氣體的含塵濃度達到國家規定標準,并且結構簡單,操作維護方便。但在實踐中,原設計引風機冷卻水沒有考慮重復使用就直接流入地溝,而風機冷卻循環水用量為8~12t/h,經測定引風機水壓和水量完全可以供給除塵器使用。因此,對引風機冷卻水進行了改造,每年可以節約水近10萬t。
5、改造效果
    1)提高了設備的開機率和使用效率,減輕了焦爐加煤操作工的勞動強度,縮短了煉焦周轉時間,焦炭產量由150孔/d提高到162孔,d,焦炭平均增產近5萬t/a,經濟效益比較顯著。
    2)由于人爐煤水分的降低,使人爐煤的堆密度提高,改善了焦炭質量,焦炭強度M由80%,提高到82%,M10降至約6%。
    3)延長了設備的使用壽命,減輕了維修工的勞動強度。滾筒堵板壽命由平均3個月提高到1年,溜槽使用壽命由平均3個月提高到2年,烘干爐頂仍然完好。
    4)減少了設備的維修費用,每年可節省修理費用及材料費用近10萬元,可節約清水10萬t.減少外排污水10萬t,經濟和環保效益良好。

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