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20t/h鍋爐除渣系統的改造 木(mu)屑顆(ke)粒機|秸稈顆(ke)粒機|秸稈壓塊機|木(mu)屑制粒機|生物質顆(ke)粒機|富通新(xin)能源 / 13-04-24

1、概述
    馬鋼某公司動力車間兩臺20 t/h鍋爐的正常運行,影響蒸汽產量的完成及透平風機的正常運行,公司的經濟效益和生產任務將受到直接影響。由于車間原有的除渣系統存在缺陷,除渣機問題嚴重影響車間各項生產任務的完成。為此,車間在現有設備不能拆除的情況下,決定對現在運行的除渣系統進行原地改造。
    富通新能源主要生產銷售生物質鍋爐、生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
2、改造前系統狀況
    原有的鍋爐排渣方式是人力放渣,這種原始的操作方法已經跟不上時代的發展,有關單位于1998年把人力除渣改為機械除渣、皮帶運渣的自動化系統,解決了勞動強度大及工藝落后的狀況。
    但是安裝后的除渣系統由于結構不合理,與鍋爐實際不配套。投資數十萬的設備不能發揮其作用,且皮帶24 h連續運行,耗電量驚人,設備故障每月不下十余次,造成每月停爐數次,使鍋爐不能滿負荷運行,制約了鍋爐的正常運行。因檢修不方便.既增加了檢修人員的勞動強度,又帶來了不安全因素。夜班動力車間設備故障,基本上都是除渣機故障。
3、目前系統存在的問題
    圖1是除渣系統改造前的系統結構圖,系統的推桿機構和粉碎機構共同由減速機馬達控制,進行連續往復運轉,灰渣由灰渣倉落入除渣機內,經粉碎系統粉碎后,被推桿連接的推板連續推向右邊的出渣口,然后落入皮帶輸送出去。
    存在問題如下:
    (1)除渣機結構不合理,安裝存在原始缺陷。
    (2)除渣機傳動部分不合理,推板阻力較大,造成小馬拉大車,減速機馬達不堪重負,致使圖1中所示的保險片遇力就斷,經常造成除渣機停止運轉,被迫進行檢修。
    (3)減速機上的電機功率較小,遇到鍋爐灰渣中有焦塊,粉碎系統就停運,造成灰渣不能正常排出,影響鍋爐運行。
    (4)由于輸送灰渣的皮帶電機和減速機電機均是連續運行,電機的耗電量大,造成電能的浪費,近年來動力車間電耗超出煤焦化公司指標,與此有直接關系。
4、改造措施
    通過對以上問題的認真分析后,根據現場的設備安裝情況,制定了可行改造方案,進行了如下改進。
    (1)拆除推桿機構,即抽掉內部推板及其連鎖機構,讓馬達只帶動粉碎機構,這樣就減少了推板阻力大的問題,為馬達減少了負荷。
    (2)在除渣機底部開一個長40 cm.寬30 cm的落渣口(改造后的系統結構圖如圖2所示),使灰渣經過粉碎系統粉碎后,受自身重力的作用,直接從除渣機底部落入到皮帶上輸送出去。
(3)在落渣口下部裝冷卻水管,當需要放灰時,先開冷卻水對灰渣進行冷卻,以防止帶火的灰渣燒壞皮帶。
    (4)在落渣口底部裝一拉門,當灰渣在灰斗中達到一定高度時,操作工啟動除渣系統,開冷卻水,灰渣冷卻后,關冷卻水后拉開拉門啟動皮帶進行除渣。放渣后,停除渣系統,關上拉門,防止帶火灰渣落入皮帶,燒壞皮帶。
    由此可以看出,經過改進后的系統,在工藝上、結構上更加合理。
5、運行效果
    改進后的除渣系統運行至今,取得了比較明顯的效果。
5.1  除渣機系統的皮帶電機和減速機馬達由原來的每天24 h運行變為定期運行,現在每天最多運行3h,降低了設備損耗。
5.2  保證了鍋爐的正常運行和排渣,改造后至今沒有一次因除渣系統故障而影響鍋爐停爐。
5.3  由于設備故障的減少,相對地減輕了檢修人員的勞動強度,為車間節約了設備維護費用。整個改造在材料、備件方面沒有花費一分錢,節約了成本。
5.4  操作簡單化了,改造后原有的崗位人員由12人減少到現在的6人,減少了不必要的開支。
5.5  為車間的挖潛增效做出了較大貢獻。經測算,全年電機耗電量方面可節省電費達8萬余元,在鍋爐開、停爐及不能正常運行方面節約直接經濟損失20萬元之多,設備損耗及維修費用每年節約近2萬元。全年共為車間節約經濟損失30萬余元。
6、結論
    長時間的運行實踐和取得的明顯效果證明,改造是成功的,可行的,解決了生產中的一個難題。

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