雷蒙磨主要用于非金屬礦等物料的大批量粉碎,并以其結構簡單、運轉率高等特點受到廣大用戶的歡迎。但雷蒙磨產品細度一般在325-400目,隨著社會經濟的發展,只生產單一的粗粉產品不能滿足其下游用戶的需要,也不利于非礦加工業經濟效益的提高。在使用過程中發現,雷蒙磨加工重鈣類礦粉時325目粉中含有大量的-10微米的超細產品,如果將這些超細粉分離出來,有可觀的經濟效益。雷蒙磨這一古老的設備有待于借助于新技術的改造。
針對雷蒙磨改造這一課題,我們現場了國內近十臺雷蒙磨的使用情況,并參觀考察日本和美國類似設備的用戶和設備生產廠家。在歐美國家除老式機型還用于普通粉體加工外,明顯的發展是將其進行原理和結構上的改進用做大處理量超細粉碎設備;在配置上多取與超細分級機組形成超細粉碎/分級的閉路系統。根據國外雷蒙磨發展的現狀和國內現有技術條件,我們確定對雷蒙磨原有分析器進行改造的方案:用大型分級機替代磨機原的分析器,形成內部閉路循環,合格細粉排出磨機,粗粉留在磨內繼續粉磨。
1、雷蒙磨分析器與分級機離心轉子工作原理分析
本項目以國內大量使用的4R雷蒙磨為對象展開工作。該雷蒙磨分析器由60只水平安裝的刀狀葉片組成,在主軸的帶動下做水平轉動。當粉碎形成的粉體產品被氣體夾帶通過該旋轉葉片時,質量大的顆粒被葉片擊中失去上升的動能而被拋向四壁,返回雷蒙磨的粉碎區域接受再次粉碎:沒有被葉片擊中的顆粒或雖被葉片擊中但因質量較小而繼續被風帶走的那一部分小顆粒則作為產品通過葉片控制區進入收集系統。
傳統雷蒙磨分析器控制大顆粒的途徑是(1)提高分析器轉速,(2)增加葉片的數量。我們曾在普通雷蒙磨分析器上作過增加葉片數量的實驗,對提高產品細度有明顯效果,但沒有從根本上解決分析器不能嚴格控制大顆粒這一問題。同樣,過高地增加分析器轉速會導致強烈震動影響其壽命。在采用上述兩種方法情況下產品細度雖然提高,但分級效率大大降低,造成很多細粉產品沒能進入產品而返回雷蒙磨的粉碎區域。
改造所采用的分級機是清華大學工程力學系粉體技術開發部設計的三轉子超細分級機,將其接在雷蒙磨粉碎部位之上取代原來分析器嚴格控制細粉中的大顆粒。原則上除分級機的轉子動力外不再增加系統動力,并采用布袋除塵器捕集超細產品,以減輕對周圍環境的影響。分級機工作部件主要是三個高速轉子,當氣固兩相流通過轉子間隙由外向內運動時,顆粒被強制在離心力場中作高速旋轉,大顆粒在離心力作用下甩向外殼,并在重力作用下落入雷蒙磨的粉碎部位;小顆粒則在氣體粘滯力的作用下,隨氣流向轉予內部運動,成為產品而由出料口排出。為提高分級機的分級效率,在設計中采用了二次分散風,其流量可任意調節,目的是將粗粉中的細顆粒再次分離。為使氣流在整個分級腔內分配均勻,保持分級機工況穩定,給風均采用整流裝置。
分級切割粒徑取決于顆粒所受高速轉子所產生的離心力和在氣體的夾帶的粘滯力作用的大小。當兩個力相等時計算出的顆粒粒徑為分級切割粒徑:臨界顆粒進入粗粉和細粉的概率相同,由這一點對比發現,離心轉子分級機可以比雷蒙磨分析器能更準確地控制顆粒大小。
用大型分級機來改造雷蒙磨,首先遇到的是大風量的問題。風量的增大與提高產品細度是一對矛盾,除增大轉子直徑和高度等設備結構因素外增加轉子數量也是一條好出路。多轉子保證了在較大風量下,分級機有較高的處理能力和分級精度。
在分析了雷蒙磨分析器和分級機的現狀后,明確方案,以一臺4R雷蒙磨為對象,首先對產品細度進行了標定。雷蒙磨分級器在不同轉速時其產品細度如表1:
表1傳統雷蒙磨分析器轉速與產品細度的關系
轉速(rpm) | 600 | 750 | 800 | 900 |
D10(μm) | 4.15 | 2.43 | 2.45 | 2.45 |
D50(μm) | 16.13 | 11.64 | 9.03 | 8.25 |
D90(μm) | 35.34 | 44.55 | 21.69 | 21.84 |
D97(μm) | 55.21 | 52.36 | 48.53 | 46.29 |
-10μm含量(10%) | 38.53 | 47.08 | 54.92 | 53.75 |
2、系統改造后的流程
將大型分級機替代原雷蒙磨的分析器后,產品的細度將大大提高。原來的產品收集設備已不再適應,為此用特制的布袋收塵器替代原來小旋風收塵器,并增加一臺小型風機維持除塵器的正常工作。分級機串入雷蒙磨后,使系統阻力增加,因此要想使該系統能正常生產,必須增加系統風量,小風機也可以起到這一作用。
改造后的流程圖如圖1所示:
3、改造后系統的調試
3.1系統風量與壓力分布
為了明確了解系統運行狀態,改造調試過程中對系統主要設備的壓差和主要工藝點對大氣的壓力進行了檢測。通過對壓差的測量,可以掌握整個系統的工作狀況,以便及時地調整系統工藝條件。不同的調試條件下各點的壓力數據如表2。
表2不同系統風量條件下各部位的壓力
系統風量/m3/h) | P 1 | P2 | P3 | P4 | △P1 | △P2 |
10000 | -480 | +55 | -190 | -250 | 535 | 60 |
13000 | -590 | +80 | -205 | -310 | 670 | 105 |
16000 | -620 | +110 | -270 | -390 | 730 | 120 |
由上表可以看出:隨著風機壓頭增加,系統風量增加的同時風機前的負壓逐漸增加,強化了風機對雷蒙磨系統的抽吸能力。風機前的壓力是負值,風機后的壓力為較小的正值,由此保證雷蒙磨內保持一定的負壓,才能保證系統正常運行。如果發現風機后正壓過大,就說明雷蒙磨內堵塞,應采取相應措施進行調整。如果雷蒙磨內壓力變為正值,系統將不能正常排粉,而向外噴粉,應及時進行調整使之保持負壓。如果雷蒙磨內的負壓過高,其產品粒度將增大,也不利于系統正常生產,因此磨內應保持適度負壓。
系統風量增大和風機總壓頭增加,有利于克服串入大型分級機對系統帶來的阻力,使整個系統在串入大型分級機后仍能正常運行,做到產品易于排出,雷蒙磨不易堵塞。由于系繞風量提高,風速增加使分級機的動態阻力增加,分級機前后的壓差逐漸增大。分級機阻力不到150毫米水柱,達到了大風量、低阻力的分級機設計原則。
3.2轉子轉速與風量對產品細度的影響
雷蒙磨系統改造的目的是為了生產出超細粉,因此工藝參數對產品細度得影響是很關鍵的。在實驗條件下的產品細度情況和產量如表3所示:
表3不同轉速條件下產品的細度(D90,μm)
系統風量(m3/h) | 分級轉子速度(rpm) | 產品1大旋風粉 | 產品2收塵器粉 |
10000 | 600 | 16.0 | 11.4 |
10000 | 800 | 14.5 | 10.1 |
10000 | 900 | 13.3 | 9.2 |
10000 | 1000 | 12.1 | 8.5 |
原有大旋風筒收塵器只能用于較粗產品的捕集,且效率也有限。因此部分細產品從大旋風簡頂部排出,經風機后又回到雷蒙磨中。為了減小返回磨機的細粉量,在大旋風收塵器后用一級布袋除塵器用于細粉的捕集。
表4不同轉速條件下產品的細度(D95,μm)
系統風量(m3/h) | 分級轉子速度(rpm) | 產品1大旋風粉 | 產品2收塵器粉 |
10000 | 800 | 14.0 | 10.2 |
12000 | 800 | 15.9 | 11.5 |
14000 | 800 | 17.6 | 12.7 |
16000 | 800 | 20.2 | 15.6 |
4、結論
通過對雷蒙磨傳統的分析器和離心轉子式分級機工作原理的分析,找到了雷蒙磨系統改造的關鍵所在。大型超細分級機替代雷蒙磨分析器能使原系統生產800目以上的微細礦粉。新的系統需要重新調整風量和分級機速,并選用適合于細粉捕集的捕集設備來回收產品。用雷蒙磨直接生產非金屬礦微細粉體,將使其應用范圍大大地擴展。該技術改造方案,已向國家有關部門提出了專利申請,它將為全國眾多的雷蒙磨使用廠家提供了一條通過技術改造挖潛增效的捷徑。
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