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300kt/a復混肥裝置設計與運行總結 木屑(xie)(xie)顆粒機(ji)|秸(jie)稈顆粒機(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)|木屑(xie)(xie)制粒機(ji)|生物質顆粒機(ji)|富通新能(neng)源 / 12-12-13

    復混肥以其適應性強、配方靈活、肥效明顯和施用方便,越來越受到用戶的歡迎,市場廣闊。20世紀80年代我國開始普及復混肥生產,至今已成為肥料生產的重要力量,形成了多種具有特色的專用肥料,裝置規模也從初期的10~20 kt/a逐漸擴大至100 kt/a或更大,詢問建設更大規模的廠商近年來也明顯增多。應東北某廠要求,我廠于1999年承擔了該廠一期建設300 kt/a、總規模年產百萬噸裝置的主體設計,現已投產,產品質量符合國家標準的規定。
    因低濃度磁化肥的價格易被當地農戶接受,初始委托我們設計的裝置按生產磁化肥考慮,其原料磷素采用過磷酸鈣或重過磷酸鈣,氮素采用尿素為主,鉀素為氯化鉀。因此設計內容包括從粉煤灰加工(該廠自有煤渣)、過磷酸鈣、重過磷酸鈣預處理,原料破碎與計量,造粒、干燥、篩分、大塊料破碎至成品包裝、運輸全套設計,采用DCS控制。隨著用戶及資金變化,工程后期將主產品改為N-P?,Os~K20總量(質量分數計)為45%的高濃度復混肥料。
    從整個工程的設計、施工、開車情況看,在國內建設單線生產能力為300~400 kt/a的NPK混肥裝置不僅完全可能,而且很有必要。300 kt/a復混肥裝置流程見圖1示意,現將設計及運行情況總結如下。
1、工藝流程、設備布置及主要設備
1.1磁化肥流程
    1、原料預處理
    過磷酸鈣(或重過磷酸鈣)氮化后,經破碎、干燥、氨化制成水含量為3%~6%的磷素原料,由帶式輸送機送往主裝置。
    煤渣烘干后將水含量由30%降為6%~10%,經兩級粗碎后進入粉磨機,獲得粉煤灰(粒度<0.104 mm的占80%)供生產磁化肥作磁載體。
    其他原料如尿素、氯化鉀等與其他復混肥流程一樣,經破碎后備用。
2、原料計量
  原料計量按電子秤配制系統與體積計量備用方式進行,以保證生產連續、穩定運行。
3、主流程
    采用轉鼓蒸汽造粒,回轉窯干燥、冷卻,振網篩篩分、錘式破碎機破碎,成品磁化后包裝、入庫。
烘干機干燥機
1.2高濃度復混肥流程
    在磁化肥流程的基礎上,增加一套尿素熔融、溶液噴漿系統,取消過磷酸鈣和粉煤灰系統,停開過磷酸鈣預處理工序,其余部分基本不變。
1.3設備布置
    我們根據就地加工與集中加工相結合的原則,需專門加工的如過磷酸鈣、煤渣在卸車點就地分區加工后集中使用,集中加工區按作業特點、環境特點再予以分區。根據復混肥的原料多、勞動力密集,車輛、人流作業頻繁,粉塵相對較大,勞動強度大等特點,獨立設區;而造粒、干燥、冷卻、篩分、破碎、返料等制成品區域,將包裝庫房與轉運線聯合布置。不僅走向合理、順暢、區域功能明顯,環境也較好,避免了相互交叉。安裝、操作檢修按各自區域功能特點,都留有充分余地。
    造粒機布置在+11.00 m平面上,其出口直接與干燥機相連,沸騰床熱風爐通過煙氣管道與干燥機相連,中間未設噴射風機或熱風機,干燥機出料口設置帶式輸送機,供監測物料粒度、溫度等。造粒、干燥、冷卻、篩分工序按一直線布置,順暢、明快。除塵器,風機、煙囪依次布置在室外,只要操作時稍加注意,也可做到比較協調、合理。
1.4主要設備規格
    主要設備按300 kt/a磁化肥選型、設計,并考慮今后可改為生產300 kt/a NPK高濃度復混肥。根據原料特性,考慮到過磷酸鈣雖經氨化、調理,但在大裝置中原料混合后的均勻性仍將出現偏差,它在與尿素配伍加工中將有水合物產生,以及操作條件波動等都對主要設備,尤其是成品干燥機會有較大的影響,因此我們進行了專門設計。主要設備規格如下:
    過磷酸鈣干燥機    +4.0 m×16 m
    造粒機    +3.6 m×10 m
    成品干燥機    +5.0 m×39 m
    成品冷卻機    Ø 6 m×20 m
    成品包裹機    Ø4 m×10 m
    過磷酸鈣沸騰床熱風爐    1.67×l06kJ/1i
    成品沸騰床熱風爐    1. 67×l06 kJ/h
    組式旋風除塵器
    過磷酸鈣用    2- Ø 400 mm
    過磷酸鈣成品用    4- Ø 400 mm
    過磷酸鈣冷卻用    2-Ø200 mm
    過磷酸鈣破碎機各1臺    4WLPA - 100
    4WLPA - 30
    成品大塊破碎機1臺    4WLPA - 30
    振網篩(2臺、雙層)    1.8 mm×6m
1.5流程特點
    固體原料經人工倒包,斗式提升機提升或直接入斗,或經破碎后落入斗內,沒有二次轉運,機械化程度較高。
    本裝置的規模在國內罕見,整套設備制作安裝頗為順利,為工程設計積累了寶貴經驗。開車中除干燥窯齒輪、軸承發生機械故障經修理恢復正常外,其余均運行正常。運行結果如下:過磷酸鈣干燥后,含水0.8%~1.5%、顆粒強度12~18 N;造粒機出口的成粒率為31%~40%,干燥機出口的成粒率為30%~60%;成品破碎機出口料粒度<1 mm的占40%~50%(以質量分數計);返料比為1:(1.5~2)。
2、設計要點
    因本裝置規模較大,設計中除應考慮復混肥裝置的共性問題外,其要點如下。
2.1成品干燥機
    回轉干燥機的功率一般參照GB/TZ 0566 - 94進行計算,結果往往偏于保守。這不僅在大型設備中如此,在中小型設備中也是這樣,尤其在復混肥裝置中更顯偏大。其原因在于復混肥生產中因返料倍數一般不高(1~2倍),遠低于磷銨生產。造粒后出口料中的水含量在生產低濃度復混肥時較高,且會有水合物產生,因此在相同干燥強度、相同生產能力的情況下,干燥機的填充系數比噴漿干燥機低,也較轉鼓法生產磷銨的干燥機低。除回轉圓筒內的結疤事故外,在配有合理振打強度情況下,筒壁結疤情況并不嚴重,故在選擇電動機功率時可按計算值中取低值,甚至降低1—2檔確定電動機功率。
    目前國內的復混肥干燥窯齒輪潤滑絕大多數采用油脂潤滑,以圖簡便。油脂潤滑易造成人為因素缺油,損傷齒面,但不影響近期壽命,一般也能滿足使用要求。采用機油潤滑,對齒面保護無疑是有益的,但油槽、罩等處易漏油、滲油,不甚雅觀。我們認為大型回轉干燥機還是采用機油潤滑為好。
    其他如物料停留時間、內部抄板排列組合、二次造粒,甚至料箱、進料溜子等,在過磷酸鈣一尿素型的復混肥生產中其規格宜適當放大。它對大型復混肥裝置形成新的設計焦點,不可忽視。
2.2造粒機
    復混肥裝置要求其適應范圍廣,尤其對轉鼓造粒工藝而言,控制要求更高。根據我們的經驗,造粒機不宜太小,轉速宜適中。本設計中我們選用Ø3.6mx10m的轉鼓造粒機,配以適當的內部構件及特殊的擋板,可以滿足較高的使用要求。
2.3破碎機
    破碎機對復混肥生產至關重要,涉及開車率高低、成品外觀、產量大小、清理強度等。縱觀大小復混肥裝置的破碎機都存在一些不足:鏈式破碎機效率不高,且出料粒度不穩定;刀片式破碎機的效率、生產能力、抗堵、抗濕料性能都存在不足;籠式破碎機的生產能力遠低于其額定值,對大塊料的適應性不強、粉塵大、能耗大;輥壓式破碎機的生產能力及操作彈性均不理想。破碎機的選型是300 kt/a復混肥裝置設計中較為困難的問題。本設計采用4WLPA - 30型破碎機,其結構為帶有旋轉刀片及錘頭的破碎機,開始使用時效果并不理想,經改進后,情況雖有好轉,但仍不理想。
2.4熱風爐
    設計采用沸騰床型的熱風爐。因原設計條件為烘干過磷酸鈣一尿素型的磁化肥,后期改為烘干NPK高濃度復混肥料,兩者的熱負荷相差太大,始終在低負荷下運行。盡管所選用的熱風爐標稱可在25%額定負荷下工作,但畢竟影響熱效率,易產生黑煙。較好的處理方法應按這兩種肥料設置2臺不同規格的熱風爐,以適應不同需要。
2.5運輸機械
    設計中斗式提升機、帶式輸送機的輸送能力都應留有較大的富裕度,同時應考慮低濃度磁化肥、高濃度NPK以及有機肥間的密度差異。在中小型裝置中常用規格的運輸機械其輸送能力一般能滿足要求,但在大型裝置中因密度差異而產生的波動直接影響生產能力,設計中不可忽視。
2.6篩分設備
    從我們使用過的各種篩子看,振網篩有其獨到之處,對大型裝置最好設置2臺一用一備。單臺篩子的篩分能力因篩分介質不同,隨物料含水量、溫度、網孔大小、篩網類型和角度不同差異大。篩分設備制造廠大都無復混肥方面的使用經驗,故設計手冊、廠家產品樣本一般都不能提供可靠的數據供采用。我們根據多年經驗,對300 kt/a復混肥裝置的篩分設備,將篩寬擴大至1.8 m,并調整篩面角度,取得了較好效果。實踐證明,只要措施得當,完全可達到較理想的使用要求。
2.7干燥尾氣處理
    復混肥生產中,干燥尾氣處理的常用流程有兩種:一種是干濕結合流程,一級旋風或一級沉降加一級濕法除塵(常用水膜除塵器);另一種是干法流程,旋風除塵器加一級沉降室。因建設地的冬季氣溫低達- 20~30℃,又缺水,采用濕法除塵有明顯弊端。要解決這些弊端需采取措施,使流程復雜化。最后確定采用干法除塵。經與廠家磋商,同意采取兩級干法除塵。因裝置規模大,處理氣量大,沉降室方案不予考慮。第一版設計中采用組式旋風除塵器加過濾式除塵器(非布袋式),以期達到除塵效率>98%。施工中因工期、資金等問題,廠家擅自將二級除塵設備取消,使一級組式旋風除塵器的運行效果不理想,實際運行情況偏離風機特性曲線上設計確定的工作點甚遠,工作不正常。后來改進為兩級組式旋風除塵器,由我們承擔設計,風機在原基礎上作相應修改、調整。改進后干燥尾氣處理系統的除塵效率令人比較滿意。據我們所知,全國復混肥企業尚無如此大的組式旋風除塵器。復混肥干燥尾氣處理系統要求在較高除塵效率的前提下,對防堵、防結露要求較高,我們的經驗是:組式旋風除塵器中的旋風個數不宜多,而宜少;直徑不宜太小,而應適當。當然,最好是采用過濾式的,但因袋濾器中布袋的抗黏結性能欠佳而無法長期使用。本裝置設計時我們采用的方法是較為獨特的,若不是因工期、資金原因未上,確是一種新的嘗試,有望突破。
3、存在問題
    1、回轉干燥機因其設備龐大,不僅整體運輸困難多,部件運輸也有難度,大齒輪可分片,滾圈運輸不方便,運輸費用也較高。此次運輸跨越7省約2 000 km,沿途碰到的困難也不少。
    2、破碎機選型困難。目前單臺能達到抗堵、抗黏、易清理、彈性大、出料粒度細而穩定的理想破碎機還不易選到,需專門設計、制造,并在型式上有待開發適合復混肥行業用的新型破碎機。

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