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LS螺旋輸送機吊軸承的改進 木屑(xie)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒(li)機(ji)|生物質顆粒(li)機(ji)|富通(tong)新(xin)能源 / 14-03-15

    水泥磨上LS500螺旋輸送機的吊軸承皆為滑動軸承,其結構為:軸承座通過兩根絲杠吊掛在螺旋輸送機殼體上,軸承座內裝有滑動軸承套,兩端用密封通蓋予以密封。聯結軸在軸承套軸孔內,兩端端部與螺旋輸送機機芯用卡套固定連接,軸承座上部有一加油管可往軸承套與聯結軸的結合面注入油潤滑。在實際生產中,發現吊軸承套與聯結軸結合面磨損嚴重,磨損速度快。據維修記載:吊軸承平均使用壽命僅為一個半月左右。
1、吊軸承磨損原因分析
    由于出磨水泥溫度一直較高,導致吊軸承座密封蓋上的油封軟化失效,水泥灰進入軸承套,使軸承套與聯結軸結合面處過度磨損。軸承套壁厚為8mm,且材料硬度與聯接軸相當,經過磨損后,軸承套破裂,聯接軸隨即下垂,使螺旋葉片中心偏離軸中心線,繼而發生葉片刮擦殼體或卡套松脫等故障,使吊軸承報廢。
2、改進辦法
    通過對吊軸承磨損狀況的觀察和分析,發現每套吊軸承損壞的只是吊軸承座,聯接軸磨損輕微。于是提出利用PFC1612破碎機更換下來材質為ZGMn13的廢舊錘頭作為吊軸承本體,將其氣割成圓形,用彎制成圓形的絲杠將錘頭吊掛在螺旋輸送機殼體上,利用錘頭上原有∮90的軸孔,將LS500螺旋輸送機上軸徑為∮90的聯結軸直接穿在軸孔上,兩端用卡套固定連接。由于聯結軸的材質硬度低于破碎機錘頭,故聯結軸磨損較快,當聯結軸磨損到一定程度時,可通過固定錘頭的絲杠調整聯結軸的中心高,以保證螺旋輸送機葉片中心與減速電機的中心一致。具體結構如圖1、2、3。
3、改進效果
    隨后通過對水泥磨其余6臺LS500螺旋輸送機也分別進行了改進,改進后螺旋輸送機吊軸承故障率下降了60%以上,螺旋輸送機吊軸承的平均使用壽命也由改造前的1個半月提高到近1年。公司兩臺PFC1612破碎機,錘頭每3個月更換一槽共28只,軸承座是利用報廢錘頭改制而成,聯結軸、雙頭絲桿是自行加工,其費用與原吊軸承座價格相比,改進后的吊軸承低2~3倍,這樣既降低了成本又提高了設備運轉率,效果顯著。


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