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大傾角帶式輸送機膠帶施放工藝的改進 木屑(xie)顆(ke)粒(li)機(ji)|秸稈顆(ke)粒(li)機(ji)|秸稈壓(ya)塊機(ji)|木屑(xie)制(zhi)粒(li)機(ji)|生物質顆(ke)粒(li)機(ji)|富(fu)通新能源 / 14-01-10

    山西臨汾玉生煤礦主斜井強力帶式輸送機整機斜長920m,傾角25°,帶速3.15m/s,采用ST 2500西7.5(8.0+6.0)鋼絲繩芯膠帶,帶寬1 000 mm,長度884m,帶厚16 mm,每米重35.3 kg(一捆約200m,重約7 060 kg)。該工程工期短,膠帶重,在斜巷中下滑力大,施工難度大,確保平穩、安全下放膠帶至關重要。
    傳統帶式輸送機膠帶的施放方法,是在斜井上口安裝一臺回柱絞車,把成捆膠帶運至井下機尾位置,把膠帶與回柱絞車鋼絲繩連接夾緊,開動回柱絞車把膠帶拉上來。不僅投入設備及材料多,準備工期長,施工人員多,周期長,費用高,而且不利于安全生產。而由于本工程中帶式輸送機傾角較大,膠帶自身較重,且現場10t回柱絞車無法滿足要求,所以不能用傳統方法施放膠帶,只能根據現場實際情況,通過自制夾具,配合千斤頂,在斜井上口完成膠帶施放。
1、膠帶施放方案的確定
    由于井口現有10t回柱絞車無法滿足要求,若按傳統膠帶施放方法,必須新安裝1臺20t回柱絞車或再安裝1臺10t回柱絞車,但井口空間布置受限無法安裝2臺設備。若拆除原10t回柱絞車,則需重新澆筑20t回柱機基礎,造成安裝成本增加,也會延誤工期。
    針對現場情況,經過分析論證,決定不用傳統的膠帶施放方法,采用在斜井上口利用10t回柱絞車施放膠帶,通過自制3套龍門架(見圖1)來防止膠帶下放過程中失控出現問題,每套龍門架安裝2個32 l螺旋千斤頂,壓緊留住膠帶進行施放。
    由于膠帶施放過程中,當下托輥由上向下滑動時,總是處在變速運動中,故必須考慮力的變化。膠帶和鋼絲繩的下滑力與膠帶下放速度有關。膠帶和鋼絲繩的下滑力必須小于3套夾具的總夾緊力。膠帶下放時,速度控制在3~5m/min,最后30 m時,速度必須控制在1m/min以內,防止發生放大滑事故。
    自制夾具要有一定的寬度,保證與膠帶的接觸面積,防止損傷膠帶,并可增大與膠帶之間的摩擦阻力。
2、膠帶安裝施工順序
    設置7副鋼制防滑板卡,待膠帶下放到位后緊固板卡預留膠帶,確保穩固安全。同時啟動LH-14回柱絞車并打到低速傳動位置,絞車滑頭牽引覆在導向滑靴上的膠帶頭,以6.3m/min的速度緩慢下行,至井口50m“#”字架處,摘去滑頭,將3副防滑板卡牢牢地緊固在井筒上、下“#”字鋼架和傳動滾筒底梁上,接著下放上膠帶直至就位。
    膠帶自上向下施放,先放下膠帶,再放上膠帶,最后一個接頭放在機尾處搭接。
    施工時,先安裝3套龍門架,把第一捆膠帶運到事先打好的錨索位置下面,把膠帶捆順帶式輸送機方向架好、穩固好,膠帶捆離地面約0.2 m,而后拽出膠帶頭約20 m;把膠帶首端里的鋼絲繩剝露出來約2m長,將其用元寶卡子與西36鋼絲繩上繩相連接;將10 f回柱機上的尾繩與西36鋼絲繩下繩用元寶卡子卡死,然后開始拉放膠帶,當膠帶捆施放到預定位置時,在卡梁上設置3副鋼制防滑板卡把膠帶緊固,確保穩固安全。剩余膠帶從滾筒上翻下來,拽至平臺進行硫化接頭作業。
    在膠接最后一個接頭前,把機尾滾筒調到最靠上的位置,用千不拉把膠帶拉緊,待膠帶接好后,再用拉緊裝置拉緊機尾;膠帶安裝完畢,拉緊裝置不應超過拉緊行程的1/2。
3、經濟效益分析
    采用傳統帶式輸送機膠帶施放方法,不僅投入設備及材料多(20t、10t回柱機各1臺),準備工期長(5dx8人工),施工人員多(每班12人)、施工周期長(20 d).其他費用高(運輸費和吊裝費),而且不利于安全生產。
    現在改用自制夾具,用螺旋千斤頂的施放工藝,只需準備6個32 f螺旋千斤頂,自制3套夾具,準備工期短(3dx6人工)、人員少(每班8人)、施工周期短(15 d),既安全快捷,又可為企業節省成本。
    原來施放膠帶總成本為:回柱機租賃費(2×3 000元)+運輸費(2×2 000元)+起吊費(2x1600元)+地錨費(4 000元)+鋼絲繩費用(900 m×20元/m)+人工工資(20×12+5×8)×200元,合計9. 12萬元。現在施放膠帶總成本為:千斤頂的租賃費(6 xl00元)+人工工資(5x8+3 x6) x200元,合計2. 82萬元。直接經濟效益(節約成本)6.3萬元。
4、結語
    采用新工藝進行膠帶安裝施工,安裝后膠帶試運行時,基本沒有跑偏,一天即調試完畢。實踐證明,用龍門架和螺旋千斤頂配合施放大傾角膠帶工藝簡單可行,安裝成本較低,工期短,經濟效益可觀。



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