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1200t/d生產線煤粉制備系統的優化 木(mu)屑顆粒(li)機(ji)|秸稈顆粒(li)機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木(mu)屑制(zhi)粒(li)機(ji)|生物質顆粒(li)機(ji)|富(fu)通新(xin)能源 / 12-11-24

    某廠自2003年6月Ø3.3mx50m回轉窯投產達標以來,煤粉制備系統一直是制約高產穩產的瓶頸,由于存在一些問題,產量一直在9t/h左右徘徊,煤粉的細度和水分不穩定,事故頻繁發生。由于窯系統運行較正常,而且熟料的產量已經達到1400t/d,系統用煤量總計達9t/h.煤磨幾乎是全負荷生產,當煤粉制備系統因故障停車時,窯系統也必須減料停車,嚴重影響了生產。于是自8月起,在近18個月時間內我們對系統的缺陷和不合理的部位逐步進行優化改造,在投資不大的情況下,到2004年底,煤粉制備系統已達標超產運行,產量達12t/h左右,細度和煤粉的水分已經達到燒成系統的要求,取得良好的效果。
1、煤粉制備系統
回轉窯,干燥機,烘干機,滾筒烘干機,氣流式烘干機
生產工藝流程見圖1。主要設備參數見表1。
 回轉窯,干燥機,烘干機,滾筒烘干機,氣流式烘干機
2、存在的主要問題
2.1  產量及質量
改造前后的3組數據對比見表2。
 回轉窯,干燥機,烘干機,滾筒烘干機,氣流式烘干機
    改造前與燒成系統所需要的煤粉標準相比,煤粉制備系統的產量、細度、水分都不能滿足要求。煤粉倉卸料不暢,影響煤粉的流量。出磨上升管道在天氣較冷時結皮,使上升管道截面積變小,影響通風。磨機的加載量不合理,影響產量。
2.2安全因素
    改造前已經出現多次磨頭爆燃的事故,每次處理至少0.5h以上,袋除塵器也在2003年11月發生爆燃燒毀布袋的熏大事故,事故處理3d。熱風管道執行器因為安裝位置不當,經常損壞。
3、系統優化措施
3.1  改進喂料方法和回粉的位置
    煤粉制備系統所用熱風來自篦冷機,溫度在320℃左右,屬于非惰性化操作。而且帶入大量的熟料顆粒,當在磨頭和煤相遇時,就成了煤的燃燒源,同時動態選粉機的回粉也直接加入磨頭,由于下料的位置不當,粗粉在磨頭處冒煙。因為我廠使用的是高揮發分的煙煤,當以下3種條件具備時容易發生磨頭燃燒:1)可燃性粉狀物以一定的濃度懸浮在含氧的氣體中,濃度在易燃的范圍內;2)有足夠的空氣和氧化劑;3)有效的燃燒源。所以該系統必須有防止爆炸和火災的措施,對高揮發分的煙煤更應注意。于是對磨頭進料、進風裝置進行改造(如圖2)。加雙翻板閥減少從原煤進料口漏進冷風,改動態選粉機的回粉在翻板閥的上方和原煤混合后入煤磨。這樣的好處有:1)改善入磨原煤的水分;2)杜絕冒煙現象;3)下料順暢。
3.2加裝旋風除塵器
    進入煤磨的熟料粒度在0.2~3mm左右,硬度大于煤塊,在磨內起“襯墊”的作用,對產量和細度有影響,并且對煤粉燃燒器和煤粉輸送管道的磨損也大。
    在熱風管上加裝旋風除塵器,每個班收回熟料1.5t左右,有效地防止熟料進入煤磨。
3.3改進冷熱風混合方式
    由于冷風閥太靠磨機口,熱風和冷風得不到很好混合,煤磨對原煤烘干不均勻,水分變化大,所以將冷風閥移到熱風閥后,并且把冷風閥的直徑從Q300mm加大到①450mm.改善了冷風調節的范圍和混合時間,實踐證明效果良好。如圖2所示。
回轉窯,干燥機,烘干機,滾筒烘干機,氣流式烘干機
3.4消除布袋除塵器爆燃燒袋的隱患
    查看DCS系統的歷史記錄,發現灰斗的溫度在爆炸前有一段高報的記錄,分析可能是灰斗積灰造成煤粉的燃燒,引起的爆燃。在檢查灰斗卸料氣動閥時,發現氣缸已經咬死,不能動作,后改成重力翻板閥。使用1年來,再沒有發現有積灰的現象。
3,5  優化磨球級配
    投產之初,有種保守理論認為,磨機不能滿載工作,于是只加入85%的裝載量。大量文獻和實際使用中發現,按照說明書的要求100%的裝載量更利于磨機的工作,因為在設計時已經考慮了富余量,再減輕工作量反而更不利于生產效率的提高。于是對煤磨研磨體重新清倉級配,使裝載量達到100%。
回轉窯,干燥機,烘干機,滾筒烘干機,氣流式烘干機3
3.6給上升管道保溫
    我廠處在沿海地區,屬于多風氣候,濕度較大,未加保溫層時,管道壁上易產生結露,結皮使管道截面積減小,影響通風效果。重新制作保溫層后,經過一個冬天,未發生結露堵管現象。
3.7  改變熱風閥門電動執行器的安裝方法
    原熱風管道的電動執行器安裝在熱風管道之上,電器部分長期處于高溫下工作,使其過早老化損壞。后在熱風管道和電動執行器間加裝自制的散熱器,延長了執行器的使用壽命。改進后至今未發現異常。
3,8  系統漏水漏氣
    一段時間里,每逢雨天,發現煤粉倉內的煤粉水分很大,甚至達到10%以上,使計量系統不能正常運行,但是出磨的水分正常。究其原因,是袋除塵器的頂板密封不嚴,雨水被負壓吸入除塵器內,沿著內殼和收下的煤粉混合后通過輸送機械送入倉內,造成水分過高。重新用橡膠圈密封處理后正常。同時系統負壓也提高了200Pa。
4、系統優化后的效果
    系統優化后運行良好,細度和煤粉的水分已經完全達到燒成系統的要求,改造后生產數據見表2。產量最高時達到13.5~14t/h。在滿足燒成系統用煤的情況下,每天可以停磨4~5h,單這一項每年就可以節約電費:500kWx4h/dx360dx0.562元/kWh(我廠的平均電價)=404640(元),經濟效益十分明顯。
    三門峽富通新能源銷售回轉窯、干燥機、烘干機、滾筒烘干機等設備。

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