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烘干機除塵技術之我見 木(mu)屑顆(ke)粒機(ji)|秸稈顆(ke)粒機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木(mu)屑制(zhi)粒機(ji)|生物(wu)質顆(ke)粒機(ji)|富通新(xin)能源(yuan) / 13-11-11

1、前言
    烘干是原料制備過程中重要的一環,我國大部分水泥廠都采用烘干機烘干原料,使用最多的是回轉式烘干機。烘干機排出的廢氣是水泥廠的主要污染源之一,它的廢氣治理也是水泥收塵技術的一個難點。
2、烘干機廢氣特性
    烘干機排出的廢氣,所含粉塵的化學成分與烘干物料的化學成分相似;廢氣含塵濃度隨被烘干物料的種類、性質、設備運轉情況等波動較大,其特點是含塵濃度高;廢氣溫度隨燃料消耗量、烘干機產量、廢氣量、原料表面水分等波動范圍較大(但小于立窯煙氣的波動范圍);濕含量高,廢氣中水分含量高達20%以上。烘干不同物料時的工藝參數如表l所示。
3、露點問題
    相關除塵理論認為,烘干機廢氣露點溫度應為55~ 60℃,但筆者認為,露點其實是一個可變量。不管是袋除塵器,還是電除塵器,都存在結露問題,影響除塵器結露的因素除溫度、濕含量外,除塵器通風狀況也很重要,有些通風狀況不好的除塵器,溫度高于公認露點時就開始結露,而有些通風狀況好的除塵器,即使溫度低于公認露點,也不結露。治理烘干機廢氣,一定要充分認識露點的可變性,把握住影響結露的各因素間的因果關系。
4、一級除塵與二級除塵
    烘干機除塵應摒棄二級除塵系統,采用一級除塵系統直接處理烘干機廢氣。早期的烘干機除塵系統,由于必須遷就除塵器對入口含塵濃度的限制,都采用了二級除塵系統,一級用除塵效率較低的旋風除塵器作粗粉分離器,二級用除塵效率較高的袋除塵器或電除塵器。二級除塵系統存在明顯的技術缺陷,一是系統管網復雜,阻力大,能耗高,管道極易堵塞;二是漏風量大,導致除塵器降溫幅度較大,極易造成結露。隨著除塵技術的發展,一級除塵系統已能有效解決人口含塵濃度高的難題,筆者改造過多臺二級除塵系統,都是將二級系統改為一級系統,效果非常理想。
5、LFEF除塵器是目前最好的烘干機除塵設備
    (1) LFEF烘干機袋收塵器
    筆者在全國各地親自參與改造了數十臺烘干機除塵器,都是由其它型式的除塵器改造為LFEF除塵器,效果普遍較好。四川省某廠兩臺∮2.2×12m烘干機,原采用“一級旋風+二級臥式電除塵”,使用不久電除塵完全失效,喪失除塵能力,經改造為LFEF除塵器后效果十分理想。另有一廠,∮1.5×15m烘干機原采用“一級旋風+雙層管極式電除塵”,電除塵同樣失效,管道經常堵塞,嚴重制約了生產,經改造為LFEF除塵器,徹底解決了污染問題,也消除了對生產的牽制。貴州某廠有一臺∮2.4×18m烘干機,原采用“一級旋風+二級多管管極式電除塵”,不僅沒有除塵效果,而且系統通風狀況很差,物料終水分很高,成為原料制備過程中的一個瓶頸,后經我們改造為LFEF除塵器,不僅解決了除塵與通風的難題,而且物料終水分下降到1. 5%以下,超過了生產控制指標。另有一廠,∮2.2×12m烘干機原采用“一級旋風+二級回轉反吹風袋除塵器”,雖有一定除塵效果,但濾袋頻繁結露,破損十分嚴重,根本無法正常運行,嚴重制約了產質量,后經我們改造為LFEF除塵器,從源頭上解決了結露和破袋問題,主機產質量均有大幅度提高,與其它各種除塵器相比,LFEF除塵器具有明顯的技術優勢。
    (2)電除塵器不適合用于烘干機除塵
    烘干機使用電除塵器,失敗的教訓很多,這有其技術上的深層原因。電除塵處理烘干機廢氣,存在下述無法克服的技術難題:
    ①無法直接處理高濃度廢氣,不得不采用二級除塵系統,而二級除塵系統正是導致除塵系統產生一系列問題的~個重要原因;
    ②存在比電阻不適應的難題,由于大多數烘干機都是混烘物料烘干機,而粘土、礦渣、煤、鐵粉等粉塵比電阻值并不相同,考慮到投資成本,烘干機除塵器規格不能太大,否則根本無法適應比電阻值的變化;
    ③結露和腐蝕無法克服,除塵器無法保持初始性能,使用時間不長就會失效。
    (3) LFEF除塵器的技術優勢
    ①濾料技術;過濾材料性能差,這是制約早期袋除塵器使用的重要原因之一,早期用于袋除塵器上的濾料不論是化纖織布、棉布,還是玻纖素布,其效果都很差,使用壽命很短,因此,合肥水泥研究設計院在研制開發LFEF玻纖袋烘于機除塵器的過程中,嘗試使用過多種濾料,認為玻纖織布是較合適的濾料。玻纖織布具有耐高溫、耐腐蝕、尺寸穩定、伸縮率小、強度高等優點;但玻纖曲撓性差,極易折斷與磨損,且玻纖素布表面疏水性差,容易結露。為了改善玻纖織布性能,合肥水泥研究設計院與南京玻纖院合作,引入玻纖表面處理技術,通過在玻纖表面涂覆不同的高分子有機聚合物,以增強玻纖的化學穩定性,從而改善玻纖曲撓性,以保證玻纖在長期高溫及酸堿氣氛下,強度、耐折、耐磨性能不下降,同時在處理劑中添加疏水劑,使玻纖具有抗結露性能,FCA配方就是專門為烘干機除塵器開發的一種憎水配方。同時,合肥水泥研究設計院結合實踐,對玻纖織布的織物結構、濾布厚度、透氣性等性能指標提出了改進意見,從而使抗結露玻纖織布性能不斷完善。目前抗結露玻纖濾布的性能已完全適應烘干機煙氣除塵的要求,不僅能解決結露問題,而且能直接處理高濃度煙氣,使一級除塵成為可能。
    ②清灰技術;引入分室反吹清灰技術,采用離線清灰,清灰效果理想,除塵器初始性能保持很好;由于配件技術的不斷完善,清灰可靠性大大提高。
    ③控制技術;引入PC自動控制系統,實現了廢氣溫度的自動監控及清卸灰的自動運行,操作管理簡單方便。
    ④一級除塵技術;由于過濾材料、清卸灰技術及控制技術的完善,LFEF技術摒棄了早期二級除塵理論,直接用玻纖袋除塵器處理烘干機廢氣,系統整個性能大大提高,而且系統總投資及運行費用都有大幅度下降。
6、對LFEF烘干機玻纖袋除塵器的建議
    (1)進氣結構;原LFEF除塵器采用階梯形水平管從進氣室頂部分室進氣,這種方式容易造成各袋室間氣流分布不均,也容易造成袋室中部與周邊的氣流分布不均,建議去掉水平階梯進氣管,去掉進氣室隔板,改為斜槽進氣,并加裝多級導流板,以便進氣室煙氣自然平衡。
    (2)送灰及回灰;LFEF烘干機除塵器回收的粉塵輕、細、干燥、流動性強,在回灰過程中極易跑、冒、逸、漏,建議回灰直接人提升機為最佳,切不可回到皮帶輸送機,以免造成二次揚塵;原LFEF烘干機除塵器配置LS250型螺旋輸送機送灰,但LFEF除塵器為間斷性卸灰,LS250螺旋輸送機瞬時送灰能力遠遠不夠,建議送灰螺旋至少配CX300型,有條件的廠家可以配置能力更強的FU鏈式輸送機。
    (3)可以集中除塵;對于有些條件適合的廠,可以采用一臺LFEF玻纖袋除塵器處理多臺烘干機廢氣,可以大大降低投資成本及運行費用。
7、結語
    近年來,有個別廠在烘干機廢氣治理中采用氣箱式脈沖除塵器,筆者認為,綜合考慮使用效果、直接投資、運行成本,此技術不宜推廣。因為烘干機采用氣箱式脈沖除塵器,其至少存在下列缺陷:①因除塵器箱體結構狹小,烘干機高濕廢氣聚于箱體內易飽和。這樣,一是濾袋易結露糊袋,主風機煙囪易看到水蒸汽;二是粉塵易吸收水分,潮濕不干容易造成送灰機構堵灰。②因是外濾式除塵器,粉塵和箱體直接接觸,除塵器容易腐蝕。③過濾材料性能不過關,RETON易燒袋,玻纖針刺氈抗折性差,壽命短。④更為重要的是RETON和玻纖針刺氈價格高昂,造成除塵器維護使用費用很高。

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