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烘干機生產操作維護中的幾個問題及應對措施 木屑(xie)顆(ke)粒機(ji)(ji)|秸(jie)(jie)稈(gan)(gan)顆(ke)粒機(ji)(ji)|秸(jie)(jie)稈(gan)(gan)壓塊機(ji)(ji)|木屑(xie)制粒機(ji)(ji)|生(sheng)物質顆(ke)粒機(ji)(ji)|富(fu)通新能源(yuan) / 13-11-03

    某水泥廠有2臺∮2.4mx18m順流回轉式烘干機,其尾部配備一臺17m2電除塵器。最初烘干機采用人工送煤烘十礦渣,其產量只有20~25t/h,1996年改造為采用豎井煤磨破碎煙煤后,由風機噴入烘干機爐膛,其產量提高到35t/h左右。由于烘十機已使用30年以上,系統問題較多,針對存在的問題,分別進行了處理。
l、風機安裝問題及解決辦法
1.1存在問題
    2006年初,更換烘干機尾部風機葉輪后,烘干機通風量和產量大幅下降,爐膛內的熱氣流難以進入機內,爐膛出現正壓。不久,爐膛內的礦渣下料溜子燒壞,耐火磚嚴重損傷。經查,風機安裝有如下問題:
    1)在更換風機葉輪時,維修工沒有組裝風機的渦口(喇叭口),風機內存在大量的循環風,使通風量大幅度下降,風機的電動機電流由正常生產時的55A下降到45A。
    2)維修人員將原先的渦口安裝在風機上,但安裝程序上出現錯誤(沒有移動風機殼體,使得風機葉輪和渦口難以裝配),風機葉輪和渦口無法達到圖紙裝配要求,對渦口進行切割后,渦口才不阻擋葉輪旋轉,但造成葉輪和渦口間隙較大(安裝設計標準要求小于2mm),最大處超過8mm。
    3)-般安裝風機時,先對風機殼體定位,然后安裝葉輪,觀察葉輪與殼體間隙均勻性,最后安裝風機渦口。渦口與葉輪間隙能否達到設計要求,一般只能靠觀察,多數情況下難以達到設計要求。
1.2解決措施及效果
    1)更換已損壞的渦口。
    2)重新制定風機安裝要求,首先拆除風機殼體的定位螺栓,在葉輪安裝后,安裝渦口(渦口安裝在風機殼體上),通過調整風機殼體來確保葉輪與渦口的間隙符合設計要求,在確保葉輪與渦口間隙合適的前提下,再對風機殼體進行定位和固定。
    按照上述方法安裝后,風機電動機電流超過55A(風門沒有全部打開),烘干機通風量明顯加大。清理烘干機水平和彎管處積灰后,風機風門在開6格(最大8格)情況下,能夠滿足烘干機正常生產的要求。
2人孔門問題及改進辦法
2.1存在問題
    采用平板式鑄鐵鑄造的烘干機爐膛的檢查門直接受到火焰烘烤,時間久了,容易開裂和變形,從而無法關嚴,一旦主排風機斷電或跳停,其爐膛將會出現正壓,造成熱氣流和火焰噴出。
2.2改進措施及效果
    1)用4mm厚普通鋼板自制一種新式檢查門,尺寸較大的檢查門需要在外側用角鋼焊加強筋,防止變形,對于檢查門與火焰接觸面焊接錨固件,用水性澆注料澆注(水性澆注料養護時間長,但耐火性好),這樣既防止鋼板直接被火焰烘烤,同時又能使鋼板受熱均勻。
    2)對門的定位銷進行維護,確保檢查門開關靈活。在此基礎上,加強對烘干機檢查門狀態的檢查與考核。
    改進后的檢查門節省用料,取材方便,造價低,受到崗位操作人員的好評。
3、烘干機斷料現象及處理措施
3.1存在問題
    生產中,經常出現烘干機喂料盤堵塞、斷料及斷料后燒壞烘干機揚料板現象。
3.2措施與效果
    1)要求崗位人員每班到礦渣堆場進行檢查,減少礦渣大塊料、雜物進入烘干機。
    2)在烘干機尾部煙氣管道上安裝一個熱電偶,設置溫度上、下限,如果煙氣溫度不在上下限范圍內時,采取聲光報警,提醒崗位人員及時處理。
    當礦渣斷料時,煙氣溫度急劇上升,熱電偶報警,將報警信號輸送到烘干機的操作室,提醒操作人員及時處理斷料,縮短斷料時間,避免揚料板燒壞事故的發生。這樣處理后,烘干機的產量提高5%~10%。
    當入烘干機的礦渣水分較大,或喂煤設備斷料時,煙氣溫度下降,熱電偶報警,要求操作人員提高熱風爐溫度或減少烘干機的喂料量,以保證干礦渣質量。
    3)在安裝煙氣熱電偶報警裝置后,如果崗位人員仍然采取習慣的波段式操作法(化驗室人員取樣時降低產量,不取樣時放寬礦渣水分控制),熱電偶就會因煙氣溫度過低報警,提醒崗位操作人員。同時也為管理人員檢查創造了條件。
4、煙囪銹蝕問題及解決辦法
4.1存在問題
    1)烘干機煙氣腐蝕性大,加上烘干機除塵器出口管道和煙囪沒有保溫,在冬季,煙氣很容易在煙囪中結露,甚至出現煙囪內壁滴水現象,加劇煙囪腐蝕(主要是水溶性硫酸鹽電化學腐蝕)。
    2)在煙囪制作過程中,一般涂刷二次常溫防銹漆;而烘干機煙氣溫度在60—15 0C;新煙囪使用不久,防銹漆很快產生氣泡并脫落,防護層被破壞,加快煙囪銹蝕。
4.2措施及效果
    1)將圓形煙囪改為矩形煙囪(更換煙囪過程中,卷板機出現故障,為了安全和不影響生產,只得采取焊接法),矩形的四個角用30mmx30mm的角鐵加固,煙囪管道采用法蘭連接。
    2)進行除銹處理,采用耐高溫(400℃)防銹漆涂刷2遍。在現場安裝焊接結束后,對焊接處再用耐高溫防銹漆涂刷一遍。
    3)2007年3月投入運行后,煙囪外壁油漆保持如新;從監測孔觀察,煙囪內壁油漆也良好,預計其使用壽命可超過36個月。
5、需要注意的幾個問題
    1)由于烘干機煙氣的腐蝕性和礦渣顆粒的磨蝕性均較強,烘干機系統漏風一直困擾著水泥企業,因此,加強對烘干機系統堵漏風工作不僅有利于烘干機的節能增產,而且也關系到除塵設備的穩定運行。
    2)煙氣溫度控制報警裝置聲光報警聲音十分刺耳,崗位操作人員經常關閉,使得該裝置失靈。因此,在日常生產管理中需經常對報警裝置開停情況進行檢查,確保運行正常。
    3)根據對部分水泥企業的調查,在一些企業中時常發現烘干機檢查門沒有關嚴現象,存在嚴重的安全隱患,水泥企業也必須重視烘干機的安全生產問題。

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