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改造散糧輸送系統降低糧食破碎率 木屑顆粒(li)機|秸(jie)稈顆粒(li)機|秸(jie)稈壓(ya)塊(kuai)機|木屑制粒(li)機|生物(wu)質(zhi)顆粒(li)機|富通(tong)新能源 / 13-10-26

    在散糧輸送系統運行中,不可避免地出現糧食破碎率增加的問題,相對于小麥、大豆等糧種,玉米經過輸送系統后,破碎率增加的問題十分突出,尤其是產自東北的烘干玉米,由于其收獲后經過烘干降水,造成其籽粒結構較為松脆,經過斗式提升機等設備后,破碎率大大增加。據了解,某些品種的玉米經過多次輸送、搬倒后,最高破碎率可達35%以上,這一方面會帶來糧食降等得問題,另一方面容易造成不必要的數量損失。我國1998年國債投資建設的港口糧庫普遍采用的斗式提升機和埋刮板輸送機是造成玉米大量破碎的重要因素。
    解決這些糧庫的玉米破碎問題,最直接的辦法當然是徹底更換設備取消斗式提升機和埋刮板輸送機,但是由于客觀條件和資金的限制,往往難以實現。最可行的辦法就是對現有的斗式提升機和埋刮板輸送作技術改造,盡可能地降低破碎率,以較小的代價換取較高的收益。基于這一理念,我們通過認真的分析,對中儲糧廈門直屬庫的散糧輸送系統進行改造,取得良好的效果,基本達到預期的目的。
1、改造前的狀況
    廈門直屬庫散糧人倉系統使用了2臺500t/h斗式提升機并聯運行,設計產量為1000噸/時,在斗式提升機出口使用了1臺1000t/h埋刮板輸送機作水平輸送。出倉系統使用了2臺300t/h斗式提升機串聯運行。以上設備均為湖北生產,運行線速度均為3.15m/s,屬于高速輸送設備。
    改造前,糧食從碼頭到倉房后,破碎率隨卸船流量變化而變化,最極端的情況下破碎率可增加20%以上,正常情況下,玉米經過人倉流程后,增加的破碎率在12%以上。出倉過程增加的破碎率也在10%以上。改造后,玉米經過輸送流程后,所增加的破碎率在3%以下。
2、改造思路及方法
    經過對斗式提升機、埋刮板輸送機的運行原理進行分析,找出破碎率增加的主要原因是:
2.1  目前使用的斗式提升機屬高線速度型產品,系生產廠家從英國引進的新產品,原設計主要用于大豆壓榨廠對破碎率沒有嚴格要求的場合,用于港口糧庫后,用戶普遍反映破碎率增加明顯,給用戶的中轉及儲糧安全帶來嚴重影響。從工作原理上分析,斗式提升機在裝料過程由于畚斗與糧食接觸過程中以及卸料時物料與頭部罩殼都存在較為激烈的碰撞,不可避免存在導致糧食破碎。帶速越高、卸料口尺寸越小,碰撞越激烈,造成的破碎越嚴重。要完全避免碰撞,最根本的辦法是采用皮帶輸送機替代斗式提升機,但受到投資、場地等因素的限制,只適合于新建項目。針對現狀,只能在降低帶速及改進裝料、卸料方式上著手,盡最大可能降低破碎率。現場調查發現,現有的斗式提升機帶速高達3.15 m/a,降低帶速可以大幅度降低裝料過程和卸料過程的破碎,但是產量也隨之下降,必將影響到全系統的生產效率。其卸料方式為離心卸料,但其頭部罩殼卻按照重力卸料方式設置,糧食經過卸料口時,從畚斗中飛出,與罩殼激烈碰撞后再落到溜管中,另外有一部分糧食飛入機筒中,回到進料口。此外,原出廠時斗式提升機使用的是鋼制畚斗,裝料時對物料沖擊力較大,直接增加了破碎。
    將斗式提升機頭部出料口的曲率半徑,按照現有的空間尺寸,將2臺面對面安裝的斗式提升機出料口連為一體,中間設置一個隔板,隔板兩面均加貼尼龍輸送帶作為緩沖層。如圖1所示;同時,將原配的鋼制畚斗更換為塑料畚斗。
2.2埋刮板輸送機系利用刮板鏈條在箱體底板上行走,借助物料之間的摩擦力帶動刮板鏈條上方的物料進行水平運送的設備。因埋刮板機是用鐵和鋼材制成,為了避免損壞箱體底板及刮板鏈條,延長設備的使用壽命,在出廠時,廠家在刮板鏈條連接軸行走的軌跡上裝有一條100×5mm的特殊鋼導軌,增加了刮板鏈條與機身底板之間的間隙,并在每間隔5塊刮板上加裝一塊耐磨板(如圖2所示),這樣刮板鏈條與底板間產生一個5mm左右的間隙。在運送過程中,由于物料之間互相擠壓,同時勢必有部分物料落人間隙中磨擦、擠壓,導致破碎產生,越靠近埋刮板輸送機底部的物料破碎越嚴重。此外,在出廠時,埋刮板機出料口處只有一道清掃器,位于出料口后端,是用3mm厚的鋼板制成的,底端裝一小塊耐磨板,利用鋼板的自重將刮板鏈條及刮板上的物料掃人卸料口(如圖3),在輸送過程中,埋刮板輸送機由于物料經過卸料口后,鏈條以一定的帶速向前移動,一旦被連接軸或雜質帶動,勢必往后擺動,離開有效清掃范圍,位于刮板鏈條頂部的物料無法全部落人卸料口,部分物料將被帶到刮板機的頭部,造成物料甩尾(玉米每小時有1t多),如不及時清理,物料越積越多,最后使埋刮板機頭部堵料開關動作報警停機。必須每隔一段時間把這些物料傳輸到下一個倉或其它倉,方能重新啟動,如此反復,不斷停機與啟動,不但直接影響輸送效率,還影響設備的使用壽命;而且堵料轉輸其它空倉,要重新回流輸送。
    將導軌加厚,擴大刮板與底板的問隙,由原先5mm增加到lOmm(參考玉米顆粒大小),使間隙大干物料顆粒,再利用物料自身的摩擦力帶動刮板下方的部分物料,達到輸送物料的目的;另外在每隔5 -10塊刮板上加裝一塊耐磨板,要求耐磨板底邊以箱體底板直接接觸,側面以箱體接觸(見圖4).將殘留的物料輸送干凈,避免重復擠壓增加破碎率。這樣既大大降低物料的破碎率,又解決了留料問題。此外,在出料口的中部加裝一道清掃器,并將原先的清掃器底端改成毛刷,避免硬物直接接觸(如圖5),這樣清掃器始終位于有效清掃范圍內;另外,為防止清掃器毛刷磨損,導致清掃不干凈,在出料口后方50cm處制作一個回流裝置,基本解決了甩尾問題。
    通過技術改造,基本解決了埋刮板機甩尾問題,并在12000多噸大豆進倉過程中得到驗證,CI每小時甩尾的糧食從改造前的1t多減少到不足一編織袋(75kg),相當于每秒一小把糧食,生產過程中只需清理粉塵的工人一個小時清理一次就可以了。
3、結語
    通過上述改造,取得較為明顯的效果,但是人倉后玉米破碎率仍然較高。就廈門直屬庫而言,還可以在滿足產量要求的前提下,通過適當降低斗式提升機的線速度,進一步降低因斗式提升機裝料過程產生的破碎,取消埋刮板輸送機,改用氣墊式輸送機。
    對于東北產烘干玉米來說,由于從產區倉庫到達銷區倉庫,往往要經過多道中轉,造成到達銷區碼頭船板時破碎率已經較高。此外,糧食在卸船過程中,碼頭的門機在作業過程中,部分糧食被抓斗擠壓造成破碎,特別是在卸船快結束時,需用裝載機清理船倉,糧食被裝載機不停地來回輾壓,造成一部分糧食被輾碎,有的甚至輾成粉末狀,糧食的破碎率明顯增加。因此,徹底解決人倉玉米高破碎率問題,需要從源頭做起。對東北碼頭中轉設備及廈門港口的糧食接卸設備進行系統改造,降低每個中轉環節的破碎率。確保東jE玉米到達銷區后.破碎率仍在國家規定的標準內。

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