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傳動滾筒螺栓松動切斷原因分析及處理 木屑顆粒(li)機|秸稈顆粒(li)機|秸稈壓塊機|木屑制(zhi)粒(li)機|生(sheng)物質顆粒(li)機|富通新能源 / 13-10-23

    膠帶輸送機傳動滾筒在運行中經常出現螺栓松動、退切問題,有的滾筒更換后使用不到半個月,螺栓就出現松動、退切,嚴重影響生產,在人力、物力、財力上造成很大的浪費。針對這個問題,技術人員經過多次現場測量,核對圖紙與實物之間尺寸,終于找到了螺栓松動、退切的原因,并且制定了處理辦法。經過改制的滾筒在運行中未出現螺栓松動、退切現象。
1、傳動滾筒螺栓松動退切原因分析
    傳動滾筒結構如圖la所示。傳動滾筒軸通過平鍵與輪轂連成一體,輪轂又通過螺栓與滾筒幅板連接,從而裝配成一個整體滾筒。通過測量滾筒各部尺寸,發現螺栓松動的主要原因是:滾筒幅板上的孔和與其配合的輪轂上的軸之間的尺寸發生變化。根據圖紙尺寸,幅板上孔與輪轂配合間隙為±0.06mm,而實際配合間隙則為1—3mm。這充分說明,幅板上的孔磨大了,滾筒與軸不同心。運行中輪轂與幅板在圓周方向發生相對運動,連接幅板和輪轂的螺栓承受較大的剪切力,時間稍長,首先使螺栓松動,向外退,當退到一定程度,個別螺栓先發生剪切,最后在螺栓全部被剪切完后,發生串軸,滾筒損壞,使膠帶機徹底停止運轉。
2、處理方法
    第1種處理方法見圖lb。檢修滾筒時,首先在車床上將滾筒軸找正,使滾筒軸同心,盡量保證圖紙要求的幅板孔和輪轂的配合間隙。然后采取以下幾條措施,防止螺栓松動:①在幅板和輪轂呈1200方向上裝配2個定位銷,其作用一是保證裝配時定位,二是限制運行中幅板和輪轂發生相對運動;②在幅板呈1200方向上焊3個定位鍵,輪轂上相應位置銑3個鍵槽,裝配時,使幅板上的鍵與輪轂上的鍵槽相配合,保證其配合間隙不發生變化,使輪轂與幅板不再產生相對運動;③將原聯接螺栓由M24改為M30以增大螺栓強度。
    第2種方法是在車床上將滾筒幅板、輪轂配合間隙找正,將輪轂與幅板焊接成一體,可避免輪轂與幅板產生相對運動。為避免滾筒一次性報廢,使滾筒軸可以壓出,容易再次裝配,可對滾筒軸進行改動:①由于輪轂焊死在幅板上,輪轂不可能沿軸向再產生串動,因此,將滾筒軸的軸肩全部車去,以便于滾筒軸壓出裝入;②由于滾筒軸與輪轂是靠鍵連接,輪轂焊死后,裝配比較困難。因此,裝配時先將一端輪轂焊死,待軸裝好后,再將另一端輪轂焊死。
    以上2種處理方法前者加工工序較多,后者裝配時比較困難,鍵與鍵槽不易對準。
3、經濟效益分析
    改制后的滾筒分別裝到米村礦18集中運輸巷和18041運輸巷后,使用效果良好,未發生任何問題。滾筒改進后,一個傳動滾筒至少使用la甚至更長時間,1 a可節省2個滾筒,每個滾筒1.2萬元,可節約資金2.4萬元,這不包括更換滾筒造成停產帶來的損失,以及更換滾筒的工時、材料費用。全礦共使用膠帶輸送機12部,每年僅滾筒改造一項可節約資金約28.8萬元。

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