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1200t/d回轉窯的工藝參數優化 木屑顆(ke)(ke)粒機(ji)|秸稈顆(ke)(ke)粒機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木屑制粒機(ji)|生物質顆(ke)(ke)粒機(ji)|富(fu)通新(xin)能源 / 12-11-14

    某公司1200t/d預分解窯生產線燒成系統采用Ø3.2mx50m回轉窯,帶五級單列低壓損旋風預熱器及TDF在線噴騰分解爐。該生產線自2003年3月18日投產后,運轉一直不正常,主要癥結是在距前窯口12~16m處結喇叭口形厚窯皮,窯徑縮小,有大球出不來,被迫停窯,嚴重影響了生產的正常進行。攻關小組經過近3個月的努力,通過優化工藝參數,使回轉窯達標、超產,提高了經濟效益。
1、燒成主要工藝設備配置情況
燒成工藝設備配置見表1。
回轉窯
2、存在的問題
2.1煤質
    天津水泥設計院設計該系統時,對煤粉質量的要求是:Mad<1%、A ad<23%、Vad>25%、Qnet,ad>23 000kj/kg。投產以來,我公司使用的煙煤礦點多,灰分偏高,熱值偏低,而且儲量少。多數情況下,來什么煤燒什么煤,同時,還要搭配使用地方建陶廠篩余的煙煤碎末。所用煙煤工業分析見表2。
回轉窯烘干機
2.2煤磨
    煤磨設計產量lOtfh,一直未達標。經統計,2005年1~10月份,平均臺時產量7.91t/h,煤粉水分在2.5%左右,細度<8.0%,雨季曾出現停窯待煤粉現象。
2.3燃燒器的位置
    所用燃燒器基本水平放置,進出采用傳統的“里提外降“的調整辦法,坐標位置多在第4象限,內、外風閥門開度比例10:10(全開)。
2.4配料方案
    2005年10月前采用高n、中KH和中JD配料方案,見表3。
回轉窯烘干機干燥機
2.5窯皮
    從投產到2005年10月份前,多次在距前窯口12~16m處形成喇叭口形厚窯皮,阻風擋料,圈蛋堵窯,影響回轉窯的安全運轉。經統計,2004年停窯15次,累計672h,2005年1~10月份停窯12次,累計517h。
2.6操作方面
主要問題是不敢拉風,高溫風機轉速在1 000r/min左右;燃燒器調整、移動隨意性大,每班前后移動2~3次,甚至3~4次,人為干擾火焰。為了提高二次風溫,不壓篦床,曾一度提倡微正壓操作。煤、料不敢加,只是一味的提高窯速,窯內負荷率低,產量低。主要工藝參數見表4。
 回轉窯烘干機干燥機
3、工藝參數的優化
3.1煤質的改進
攻關小組首先提出改進煤質,由過去長期燒多點煤,改為只燒陜西神木煤(見表2),達到設計要求。同時,均化系統每均化一堆煤,化驗室取樣做工業分析,及時報到中控室,讓中控操作人員心中有數。
3.2煤磨的改造
    煤磨有3個倉,烘干倉長1990mm,兩個粉磨倉分別是1750mm和2750mm。磨短倉多,影響磨內通風。后于2005年10月份割去兩粉磨倉中間的隔倉板,保留烘干倉,變3倉為2倉,煤磨臺時產量由不足8.0t/h,提高到10t/h以上,保證了煤粉的供應。
3.3燃燒器參數的優化
    適當調整燃燒器內、外風道的間隙,變水平位置為傾斜位置,斜度2.8%~3.5%,并由第4象限調為第1象限。通常偏高60~80mm.偏料50~60mm,原則上多在0位煅燒,此時三次風閥閥門開度為60%。當窯尾負壓有升高趨勢,有結圈傾向時,燃燒器送到窯內800mm處煅燒,同時適當關小三次風閥至50%,延長了火焰,改變了煤灰沉落點,使煤灰均勻降落,改善窯皮的分布狀況。改進前后燃燒器位置見圖1和圖2。
 回轉窯回轉窯烘干機干燥機
3.4配料方案的改進
    原配料方案是KH =0.89+0.02,n=2.9±0.1,p=1.5±0.1。攻關小組要求降低熟料中Mg0和S03的含量,逐步提高KH和降低凡。通過改變石灰石礦點和使用陜西神木煤,降低了熟料中的Mg0和S03。在此基礎上,逐步提高了Al203和Ca0的含雖,最終配料方案為KH=0.91±0.02,n=2.75±0.1,P=1.6±0.1,見表3。
 
3.5窯皮形狀的改善
    過去窯皮呈前凹后凸的倒喇叭口形,而且12m前的窯皮,有蜂窩狀小坑;12~16m增厚到700~800mm。分析原因:一是內、外風比例大,有內風“燒蝕”窯皮現象存在;二是內、外風風道間隙的調整,呈后退(向窯外方向)調整,使出口截面積變窄,風壓升高,火焰變細,又不敢拉風,火焰形狀“細而不長”,使煤灰集中沉降,后部窯皮增厚。
    攻關后,縮小內、外風比例,使外風包住內風。調整內、外風風道間隙,向前推(向窯內方向調),使出口截面積變寬,風壓降低,火焰變粗,同時又加大窯尾拉風,火焰“粗而不短”,窯皮前后較平整。從2005年10月6日投料至大修,回轉窯已經連續運轉了90d,窯皮始終保持在200~300mm之間,倒喇叭口形厚窯皮不再出現。
3.6操作參數的優化
    1)逐步加大窯尾拉風,高溫風機轉速由1020r/min以下提高到1260r/min以上,并適當增大窯頭負壓,提倡微負壓操作,見表4。入窯物料分解率也從88%提高到93%。
    2)火焰拉長后,曾一度產生低溫長焰,后來發現窯用煤秤虛高0.3~0.4t/h.于是加大其用量,提高了熱力強度,穩定了產質量。
    3)原設計窯速最高3.975r/min,改造回轉窯主傳減速器速比后,提高到4.5r/min,同時將生料喂料量加到100t/h。
4)適當加大一次風量和三次風量,凈風風機轉速由1023r/min提高到1185r/min。風壓由23kPa提高到29kPa;內風閥門開度關小到45%~50%,外風閥門開度100%;三次風閥開度由45%提高到50%~60%。
3.7其他方面
    1)利用10月份大修更換了過渡帶13~26m處抗剝落耐火磚。
    2)建立開窯開生料磨、停窯停生料磨制度,防止開窯停磨因窯灰摻量過多而燒“軟料”,窯掛后窯皮、結球。
    3)臨時故障停窯,不再燒空窯,烘窯時窯內帶料,相對降低煤灰摻人比例,防止開窯后結球。
    4)窯尾負壓上升時,清理煙室斜坡;反之,清理分解爐縮口。
4、效益
    通過攻關,基本上在不改造設備的情況下,將產量提高了280t/d,取得了較好的經濟效益,見表5和表6。
回轉窯烘干機干燥機 
    三門峽富通新能源銷售回轉窯、滾筒烘干機、氣流式烘干機等干燥機、烘干機設備。

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