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    永煤集團永錦能源公司云蓋山煤礦一礦(簡稱永錦一礦)主暗斜井距+139 m平臺以東36 m,方位NE136。,巷道長890 m,坡度170。DSJ80/40/90膠帶輸送機(稱139主輸送機)擔負著該礦東西兩翼21108和2201兩個采煤工作面的原煤輸送任務,全長450 m.是整個礦井的生產要塞。投入運行幾年來,膠帶纖維老化現象嚴重,對礦井安全生產造成嚴重威脅,更換輸送機膠帶勢在必行。
1、膠帶輸送機使用現狀
    該巷道中輸送機沿底板距東幫800 mm,額定輸送能力為400 t/h,正常狀態下運速為2 m/s,速比為23/55,配置動力90 kW,采用DVCSOOS-800型整芯阻燃高復合纖維強力輸送膠帶,每百米膠帶的質量
1. 16 t,機頭至機尾的垂直落差136 m。
    該設備自2005年3月投入使用,已累計運行731 d。受井下淋水、堿化、環境侵蝕等條件影響,膠帶縱向纖維老化嚴重,根據2008年4-5月的運行狀況分析,該設備維修誤工已100多h,并曾經2次出現了膠帶斷裂事故。據設備操作司機和+13 m繞巷放煤口放煤工證實,2次膠帶斷裂事故均呈現了以下特點:①斷裂均發生在重載時間段。②膠帶斷裂后下滑速度快。膠帶從斷裂開始下滑,到下滑摩擦靜止時所需時間不足l min。③斷帶發生后,膠帶的高速下滑造成大量煤塵飛揚,巷道內能見度極低(僅有1.5 m),且持續時間長,約30 min后才逐漸散去。斷帶時,如果運輸巷有施工人員,勢必導致人身傷亡事故;如果瓦斯出現異常,就極有可能引起瓦斯和煤塵爆炸事故,給礦井造成更大的人員傷亡和財產損失。
2、膠帶更換方案
    依據2次斷帶事故的調查分析,結合該設備的實際運行狀況、力學性能及運行特點,在經過現場實際論證的基礎上,把換帶地點確定在+13 m繞巷以下、機尾以上40 m處。其原因主要有:①根據力學原理,確定膠帶的垂心在+139 m平臺以上的膠帶機頭以下,而機尾處的膠帶相對無壓力;②膠帶剎開后,安全系數高,好固定;③膠帶機H架平均高度600 mm,便于作業人員施下。
    根據調查結果分析,確定此項膠帶更換工程:輸送機全長450 m.上下往返900m的膠帶更換分9d完成,每天利用8:00班與0:00班的交接班時間中限時2h,更換100 m。
3、施工步驟
    (1)將備用膠帶(一卷100 m)由主井經+139m平臺運至+13 m繞巷與運輸巷交岔口,放入可控轉盤內,再由人工下撒到距膠帶機尾100 m處,平鋪于運輸巷下側。
    (2)膠帶操作司機與現場施工人員密切配合,并嚴格服從現場指揮人員統一指揮,將膠帶連接口運行到備用膠帶接頭處停機。
    (3)將備用帶的兩端打扣備用。
    (4)將輸送機膠帶所對應備用帶的上端掐開,利用膠帶固定裝置(螺旋式膠帶同定器)將掐口位置呈反應力方向拉緊,力矩不小于49 kN.m(膠帶質量約5t)。
    (5)剎開后,從膠帶下端掐口處向上將舊膠帶100 m處掐開,翻移到H架偏上幫一側。
    (6)將備用帶的一端移至H架上,與原有膠帶接頭相連接,插入柔性銷。
    (7)將備用帶的另一端向上翻移至對應連接處打扣、連接、插入柔性銷。
    要點:緊固器、對應力矩不得小于49 kN·m;掐口位置必須在機尾處斷開。
4、安全措施
    (1)項目施工時,必須明確施工責任人和安全監護人。
    (2)備用膠帶必須在每天組織施工前運至施工地點。
    (3)膠帶停機位置,施工負責人與操作司機必須密切配合,并嚴格做到停機及時,位置準確。
    (4)停機時,所在區域電氣設備必須斷電并閉鎖,設專人看管。
    (5)緊固器對應力矩必須大于49 kN.m,并經過嚴格安全確認后,方可掐口施工。
    (6)拆膠帶時,應自下而上逐節翻移到H架下,且必須從下端往上施工。
    (7)換好后,嚴密注意膠帶的松緊狀況及膠帶運行狀況,切忌因跑偏造成摩擦而導致膠帶損壞。
5、結語
    DSJ80/40/90型膠帶機膠帶更換工程無經驗可循,按常規做法,此類項目施工必須在設備停機、停產狀態下進行。預計整個施工過程將持續30 h左右,以保守估計24 h計算,其直接經濟損失60余萬元。此項技術的成功應用,既有效解決了膠帶更換難題,又保證了礦井的正常生產經營,在類似輸送機具有推廣應用價值。

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