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4萬噸PTA裝置氧化、精制工段輸送機改造 木(mu)(mu)屑(xie)顆粒機(ji)(ji)|秸(jie)稈顆粒機(ji)(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)(ji)|木(mu)(mu)屑(xie)制粒機(ji)(ji)|生物質顆粒機(ji)(ji)|富通新能(neng)源 / 13-05-21

1、概述
    燕山石化聚酯廠4萬噸PTA裝置,是80年代初從國外引進裝置。精制、氧化工段工藝流程、設備設計基本相同,都是配置兩臺離心機(一開一備)及一臺向干燥機內送料的螺旋輸送機。由于從離心機出來的物料濕度大、密度大,加之下料管錐度大,物料極易堆積在下料管的內壁上,雖然在下料管的外壁上設置了多個振打器,還是導致螺旋輸送機送料不均勻,要么無物料輸送,要么瞬間大量的物料涌出,負荷突增。由于負荷突增,常造成物料堵死干燥器的進料口,嚴重時甚至能將螺旋輸送機的螺旋軸扭斷,影響正常生產。
    另外,原烘干機進料端密封系統泄漏嚴重,有時甚至需要佩戴防毒面具才能進入現場,對此我們也進行了改造,同樣獲得了成功。
2、原輸送機故障原因分析
    (1)物料分析氧化工段輸送的物料為粗間苯二甲酸,精制工段輸送的物料為精間苯二甲酸,其物料參數及輸送量如表1所示:
    從表1中可以看出,由于物料溫度高、濕度大、堆積密度大,所以極易在下料管內粘連、堆積。但這些參數都是由工藝流程所決定的,我們不能隨意改動。
    (2)螺旋輸送系統分析原螺旋輸送系統流程如圖1所示。物料從離心機(兩臺一開一備)出來后進錐形下料管,然后進入螺旋輸送機,最后經進料箱進入干燥機。現分析如下:
    由于錐形下料管3長度太長、錐度太大,加之物料易粘連堆積的特性,極容易在下料管的內壁上積料,雖然在下料管外壁上設置了多個振打器,粘連堆積現象還是很嚴重,從而使得螺旋輸送機的進料很不均勻,有時無物料流入輸送機,有時瞬間大量物料沖下。原設計中螺旋輸送機是小直徑、實心式螺旋輸送機,它的流量是恒定的,即來多少物料就輸送多少物料,無自動調節物料流量的能力。這種螺旋輸送機對均勻的物料是可行的,但當瞬間有大量物料沖下時,會大大增加螺旋輸送機的負荷。該廠曾發生過扭斷螺旋軸和堵死干燥器進口的事故,證實上述分析是正確的。此外,原設計中只有一級螺旋輸送,增大了輸送機的輸送壓力,無緩沖能力,一旦物料開始不均勻,將會發生連鎖反應,加重堵塞現象。
3、新型螺旋輸送機系統改造
    (1)改造方案由于原螺旋輸送機系統中,錐形下料管長、錐度大,易粘連、堆積物料,在新設計中就要求下料管短些,錐度盡量小。另外,考慮到原來的螺旋輸送機為小直徑、實心式一級輸送,帶來了許多隱患,在新的設計中,我們采用大直徑螺帶式二級輸送結構,它具有自動調節物料量的功能。
    (2)螺旋輸送系統結構設計
    根據現場位置條件,按照改造方案要求,我們確定了螺旋輸送系統結構布置,如圖2所示。改進后,下料管長度比原長度縮短2米左右,下料管的出口直徑也增大了將近一倍,從而下料管錐度縮小了近一倍多。
  上部的一級螺旋輸送機設計成基本對稱的兩段帶式螺旋組合結構,這兩段螺旋直徑相同,都是Ø800mm,而旋向相反。物料從中部直管下到二級螺旋輸送機,由于改用螺帶式,就可以對物料量進行調節;增大了直徑,輸送能力大為提高。
    下部的二級螺旋輸送機設計成直徑為+580mm的單段螺帶式輸送機,這可進一步調節物料量,確保物料均勻進入干燥機,解決干燥機進料口堵料現象。
4、小結
    燕山石化聚酯廠4萬噸PTA裝置中氧化、精制工段螺旋輸送系統在很短時間內就改造完畢,并且使用效果很理想,用戶十分滿意。該裝置的改造成功,又增添了我國改造引進裝置的新思路。

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