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∮2.8mx42m回轉窯烘干機長厚窯皮問題的解決 木屑顆(ke)粒(li)機|秸稈(gan)(gan)顆(ke)粒(li)機|秸稈(gan)(gan)壓塊機|木屑制(zhi)粒(li)機|生物質(zhi)顆(ke)粒(li)機|富(fu)通新能源 / 13-04-26

    YZ水泥廠∮2.8mx42m回轉窯烘干機,原為五級旋風預熱器窯,后改造為帶流化床分解爐的預分解窯,設計600t/d.實際不足500t/d,正常生產時窯前正壓嚴重,熟料結粒不好。2007年5月份再次進行改造,設計能力700t/d。改造方案為:加大分解爐直徑和高度,以及更換C.旋風筒。投產后,燒成帶末端12—14m處窯皮厚,不平整,22m處有孤圈,一般在下料24h后后圈長成,窯尾漏料,被迫停窯。
1、存在的問題
    1)C5出口壓力為-1200~-1300Pa、爐出口壓力為-260Pa、窯尾壓力為-70Pa、三次風壓力為-60Pa,都明顯偏低;
    2)爐走風多,窯走風少,三次風門需關到60u/o;
    3)窯尾豎嫻道入C5處采用的是方變圓連接,局部阻力偏大;
    4)停窯后檢查,測得窯尾煙室靠窯側圓拱距斜坡最大距離僅800mm,通風面積約0,9m2,風速25m/s,阻力過大(此處風速不應大于18 m/s);
    5)C2和C3進口面積為2.14m2,C2進口風速為24.4m/s,C3進口風速為26.3m/s,較正常風速情況下(19m/s)增加阻力0.65—0.9倍。
    因此,系統阻力偏大、不平衡,造成爐窯都通風不足且窯走風少,是窯長厚窯皮的主要原因。
2、采取的措施
    1)擴大C2和C3進口截面積,C2進口擴大0.6mz(內側加寬260mm),C3進口擴大0.8m2(內側加寬340mm),擴后風速19m/s;
    2)將入C,處的方變圓處取直;
    3)將窯尾煙室擋火墻的立拱打掉200mm,斜坡減薄50 mm,面積擴大到1.1m2,風速降為19m/s。
3、改后的調試
    6月19日13:00點火,22:00投料,20日0:00點爐。點爐過程中存在以下問題:
    1)三次風門開度過大,摻入冷風多,爐溫上升緩慢;
    2)投料過早,C4溫度不足650℃就投了料,入爐料溫低,爐內溫度低,爐煤難點燃;
    3)送煤螺旋輸送機故障,導致多次斷煤,最后造成點爐失敗。
    從現場觀察看,點爐操作方法不當,沒有把握住流化床分解爐的點爐操作要點。一是投爐前先按SP窯操作,徒勞延長了升溫時間;二是點爐時關鍵溫度掌握的不好,比如:C5和C4出口溫度控制的不好,分解爐給煤時C5出口溫度僅500℃,而且排風用得過大,造成點火困難;C4出口溫度剛到6000C就下料,造成分解爐點火升溫十分緩慢,還容易造成爆炸事故。
    到第二天正常時,窯縮口仝開,三次風門關40%,投料量為40t/h。爐出口、窯尾和三次風壓力較改造前無明顯變化,但C,出口壓力達到-1500Pa左右(這是改造C2和C3入口的效果),最顯著的是窯前正壓徹底消失。加料量到45t/h時,出現溫度倒掛,還經常出現C4分料閥漏料現象。漏料時,C,溫度大幅度下降達80℃以下,然后就是尾溫下降,被迫減料慢窯。如此反復,窯熱工制度難以穩定。到了21日,14m處窯皮增厚、22m處又出現后圈(簡體溫度下降顯著),窯尾密封圈處出現漏料。只有減料才能消除溫度倒掛。當時分析是窯內阻力大造成窯內風量不足所致,關三次風門到60%,出現壓爐,情況并未好轉,而且尾溫不穩,忽高忽低,窯速難以提高,無法繼續加料。
    此時保持人窯物料和窯尾溫度的穩定是實現窯穩定運轉的關鍵。于是決定只控制C5出口溫度到890℃,保證人窯物料溫度>850℃。同時將三次風門全部打開,窯尾縮口閘板插進150mm。這樣做以后,窯速提到4r/min,情況好轉,窯皮大量脫落,加料量到45t/h時,熟料升重提高,達1 300g/L以上,fCa0<1.5%。23~25日連續小班加料量超過370t,按料耗1.6計算,臺時產量達到29.22t/h,日產達到700t/d。到7月25日實現月產量17200t,臺時產量29.3t/h,運轉率81.5qo。至此,長達近2個月的長厚窯皮問題徹底解決。
4、結論
    造成回轉窯長厚窯皮、后圈、結大蛋問題的最主要原因是窯內通風不良。而引起窯內通風不良的原因有:①爐窯阻力不平衡;②系統漏風嚴重;③排風機規格偏小;④系統阻力大。解決了通風問題就可以解決長厚窯皮問題。
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