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BLT-800鱗板輸送機的改進 木屑(xie)顆粒機(ji)|秸稈顆粒機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒機(ji)|生物質(zhi)顆粒機(ji)|富通新能源 / 13-01-29

1、生產情況及問題
    某公司m3mx11m機立窯設計產量為12.5t/h,其熟料輸送設備為BLT-800x20m鱗板輸送機,配備JZQ500-48.57-2減速器和有調速控制器的7.5kW調速電動機,鱗板輸送機和減速器間由16A雙排鏈條傳動。投產初期,雙排鏈條平均2個月更換一次。
    2002年5月,機立窯成球系統改造后,臺時達到13.6t/h。由于水渣供應緊張,水分大,來不及晾曬,因此,在鱗板輸送機旁增設B500帶式輸送機將水渣直接摻入熟料中,使水渣中的水分大部分依靠熟料中的熱量蒸發掉,并可降低熟料的溫度。水渣摻加量為7.5t/h。出窯熟料輸送工藝流程如圖1所示。
皮帶輸送機
    通過近一年的運行,鏈條損壞、拉斷的幾率增加,平均每月耗用6條。鏈條滾輪由直筒形變成兩側較對稱的雙喇叭形,且產生大量細小裂紋,見圖2。
皮帶輸送機
2、問題分析
    1)連接滾輪和鏈板的銷軸結構不合理
滾輪和鏈板的連接結構見圖3。
皮帶輸送機
Ø14mm×70mm的銷軸兩端捶擊,相當于鉚釘固定的形式,此法的弊端:①銷軸兩端捶擊部位易磨平而脫落;②鱗板輸送機受力增大時,鏈板易從銷軸兩端脫離。
    有時一側鏈板從銷軸脫離而發生斷鏈條現象,鏈條和運板被拉變形.無法使用,必須全部更換。
    2)鱗板輸送機設計安裝角度較大,導致輸送高度高達6.2m。傳動鏈條設計安裝角度不合理,夾角達到50°左右,導致傳動鏈條受力過大。
    3)7.5kW調速電動機由調速控制器控制,鱗板輸
送機有時出現運板和鏈條被拉壞、拉斷現象,起不到有效保護作用。
3、改進措施
    1)把16A雙排鏈條改為24A雙排鏈條,鏈輪亦相應更換。在制作鏈輪時,通過減少其齒數來保證鏈輪直徑大小與原來的基本相同。
改進銷軸結構,見圖4。
 皮帶輸送機
    因銷軸太多,更換時,應根據其兩端磨損情況有選擇更換,利用滿倉、待料、停電等時間.做到右計劃更換。
2)加高電動機和減速器的安裝平臺,使24A雙排鏈條與鱗板輸送機相平行,見圖5。
 皮帶輸送機
    3)把調速控制器控制的電動機改為由變頻器控制的7.5kW的異步電動機。
4、使用效果
    改進后,鱗板輸送機運轉非常好,24A雙排鏈條能連續使用36個月,鱗板輸送機斷鏈條現象基本根除,保證了生產的正常進行。以后采購的鱗板輸送機鏈條,其銷軸按我方改進結構制作。

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