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     我省南部某廠5000t/d生產線,其窯尾預熱器系統為雙系列五級旋風預熱器(C1:4-Ø4500mm;C2:2-Ø6400mm;C3:2-Q6 600mm;C4:2 -Ø6 600mrn;Cs:2-Ø6800mm)帶TDF型分解爐(m7 400mm),回轉窯烘干機規格為Ø4.8mx72m。2005年5月點火投產,當年達產達標,生產正常。但在2007年元月份和2008年元月份,發生兩次預熱器塌頂事故。
1、兩次事故的共性
    1)兩次事故均發生在冬季,雨雪天氣。
    2)檢修后點火升溫,升溫8h后投料,投料后不久即發生預熱器堵塞,止料后處理堵塞,發現C4、C5頂部澆注料大面積脫落。
    3)在脫落的物料中夾雜有未燃盡的煤粉顆粒。
    4)點火升溫過程中,中控操作在柴油點火后不久(窯尾溫度不到200aC,甚至更低時),即開始啟動窯頭喂煤系統,少量噴入煤粉,個別時候撤油過早,造成熄火,升溫有反復。
    5)2007年元月份大修時,對預熱器系統的澆注料、耐火磚等狀況檢查不到位;2008年這次檢修,停機16h,時間短,沒有進行詳細檢查。
    6)C4、C5溫度一直較高,澆注料長期在高溫下烘烤,被高壓風冼涮,內部扒釘等支撐結構老化變形,澆注料失去依托,易脫落。
2、事故的主要原因
    1)預熱器系統內外溫差大,升溫過快,造成澆注料受熱不均,特別是出現熄火,不能連續升溫。
    2)煤粉噴入過早,存在不完全燃燒現象,當未燃盡煤粉積累到一定量時,突然出現爆燃,受強烈的爆炸沖擊波作用,澆注料脫落。
    3)可能在升溫前,澆注料及內部支撐結構已老化,出現裂紋、小面積脫落現象,但未發現,沒有及時進行修補。
3、預防措施
    1)要高度重視預熱器系統的升溫、降溫過程。嚴格按升溫曲線操作,升溫不回頭,切忌出現熄火現象。升溫時間長短要根據停窯時間長短、環境溫度與預熱器系統內外溫差大小等因素,綜合考慮,不可操之過急,要等到系統均勻受熱蓄有足夠的熱量時才能投料操作。系統要緩慢降溫,不可過急,盡量不用高溫風機、尾排風機拉風降溫,否則,也易出現澆注料等冷熱劇變,溫差過大而炸裂。
    2)停窯后,如有可能,一定要對預熱器系統安排專人進行認真檢查,發現問題及時進行處理。
    3)控制窯尾煙室溫度,煤粉能夠完全燃燒時,開始喂煤,防止因煤粉不完全燃燒出現的爆燃現象。

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