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    某水泥廠的1200型旋回破碎機用于礦石的一級破碎,其主軸與錐體襯板裝配在一起,構成破碎圓錐,主軸上下支點距離遠,工作條件惡劣。該破碎機主軸使用15個月后突然斷裂。根據圖紙要求,該主軸材料為37SiMnMoV鋼,熱處理后硬度為241 - 286 HB,主軸不允許有影響強度的缺陷存在。該斷裂主軸與破碎機錐體的裝配圖如圖1所示,斷裂部位距錐體底部約500 mm。斷面與主軸軸線垂直,有多個斷裂源。在斷裂源區可觀察到明顯的疲勞花樣。
1、理化檢驗
    對斷裂主軸取樣進行化學成分分析。由表1可以看出,斷裂主軸化學成分與55鋼成分相近,但不符合圖紙中主軸材料為37SiMnMoV鋼的要求。對主軸進行硬度檢驗,硬度值為180 - 220HB,與技術要求相比,斷裂主軸硬度略低。
    對斷裂主軸取樣進行金相組織檢驗,組織為珠光體+鐵素體,珠光體團尺寸較粗大,有帶狀組織,根據GB/T 13299-1991《鋼的顯微組織評定方法》,帶狀組織為5級。
    對斷裂主軸斷口取樣進行掃描電子顯微分析,并對源區進行EDX分析,在該區未發現異常元素。對斷裂主軸的斷口觀察表明.斷裂機制為解理。
2、斷裂原因分析
    從以上檢驗結果可以看出,斷裂主軸選用材料與圖紙要求不符,采用55鋼替代37SiMnMoV鋼是不合適的。兩種鋼經過調質處理后可獲得相似的組織,與55鋼相比,在淬火加熱保溫過程中,37SiMnMoV鋼可固溶大量合金元素如Si、Mo.V、Mn等,具有較高的淬透性。另外,37SiMnMoV鋼有很好的回火穩定性。因此,37SiMnMoV鋼零件經過調質處理后,有較高的綜合力學性能,使用過程中不容易產生疲勞裂紋。該斷裂主軸硬度偏低,其強度自然也低。在交變載荷作用下易產生疲勞裂紋核心,疲勞裂紋也易于擴展。晶界可看作裂紋擴展的障礙,粗晶粒的零件強度低,韌性差,在交變載荷作用下容易產生不均勻滑移,導致疲勞裂紋萌生和擴展。斷裂主軸晶粒粗大,且組織不均勻,故疲勞裂紋易于萌生和擴展。從組織狀態看,斷裂主軸金相組織為珠光體+鐵素體,可以推斷該主軸的熱處理工藝應為正火處理,雖然正火處理可以獲得與調質處理相同的硬度,但調質處理所獲得的樣品具有較高的疲勞極限。斷裂主軸有明顯的帶狀組織,有大塊鐵素體存在,珠光體片層間距大,這些因素也會導致主軸出現早期斷裂。
3、結論及采取的措施
    綜合上述分析可知,主軸材料與技術要求不符是該主軸出現早期斷裂的主要原因,主軸的組織狀態也是影響其使用壽命的重要因素。為預防同類事故的發生,在零件制造過程中,應根據設計要求選用制造材料,嚴格按技術要求加工,保證主軸的組織狀態和力學性能滿足使用要求。
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