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單輥破碎機受料漏斗的改型設計 木屑(xie)顆粒(li)機|秸(jie)稈顆粒(li)機|秸(jie)稈壓塊機|木屑(xie)制(zhi)粒(li)機|生物質顆粒(li)機|富通新能(neng)源 / 14-07-04

一、原單輥破碎機受料漏斗結構
    馬鋼第三燒結廠l呈300m2燒結機單輥破碎機受料漏斗,是由三個部分所組成:①單輥給料漏槽、②熱礦槽、③下料漏斗;燒結礦首先經過單輥破碎機破碎之后,流到單輥給料漏槽右箱體里,箱體里布置了厚度為20mm材質為lCr18Ni9T1耐磨襯板,從單輥給料漏槽下來的礦,經過熱礦槽然后再到下漏斗里,該下料漏斗制作成階梯形狀,并且在階梯上安裝有ZC3Cr18Mn12S1N高強度耐磨襯板,單輥給料漏槽左箱體是接受燒結臺車蓖條上粉料的,這三個部分所組成的受料漏斗設備總重量約為115噸。
    這種方式配置的漏斗經過三燒結廠8年的生產經驗證明有以下缺點:
    1.單輥受料槽結構不合理:單輥給料漏槽是整體制做的,它把整個混凝土橫梁(寬×高2240x2370)包了起來,左、右箱體的下料情況差別很大,左箱體一般是少量粉料,右箱體主要是燒結礦下料口,磨損較嚴重,一旦單輥受料右箱體磨通的情況下,整個單輥給料漏槽無法拆除和更換,因為該漏槽體積龐大,重量約為50噸。
    2.熱礦槽設置不合理:熱礦槽的設置原先是準備為燒結礦稱量而設定的,實踐證明燒結物料根本在熱礦槽里無法儲存.所以稱量也如同虛設,反而對本來安裝位置就很緊張的漏斗更加不利。
3.下料漏斗無法更換:單輥破碎機與下料漏斗之間落差過大,對階梯狀的襯板沖擊也大,一旦階梯狀的襯板磨損后,熱礦槽以上的設備是動不了的,帶冷機尾輪處鋼結構支架太多位置偏小,無法將此下料漏斗拉出來。
    綜上所述:原單輥破碎機受料漏斗在設計方面存在著許多問題,首先物料要經過3個漏斗才能落在帶冷機臺車上,環節過多,落差較大(約11.3m),各漏斗之間容易存在不同程度的磨損。原設計對各漏斗之間的安裝位置,以及檢修或更換考慮欠妥,各漏斗只能采取修補,再加上多處密封失效,造成環境污染嚴重。
二、現單輥破碎機受料漏斗結構
    現單輥破碎機受料漏斗的設計,是將原受料漏斗中暴露出來的問題做了仔細分析后,認為熱礦槽用處不大應取消,這樣就減小了燒結礦物料落差;把原單輥給料漏槽分為2個漏斗,這樣做的目的是將主要下料口和次要下料口分開,其優點是安裝、更換方便,漏斗重量大大減輕。現在燒結礦物料流程為:燒結礦經過單輥破碎機后,絕大部分燒結礦流到單輥上漏斗里,然后經過單輥下漏斗(制做成階梯狀)最后上帶冷機臺車;另一部分粘在燒結臺車蓖條上的粉料,落在上散料漏斗里,經過下散料斗到帶冷機臺車里;
    具體結構如下:
    1.單輥漏斗:單輥漏斗由上下二部分組成,單輥上漏斗外框是由16號槽鋼做成的骨架,漏斗本體是由8=16mm鋼板焊接而成,漏斗內腔兩側是傾斜用一塊塊小鋼板圍成的隔板,目的是儲存余料,使燒結礦下料時料磨料,不致于直接磨損漏斗本體,上漏斗安裝在單輥破碎機的正下方,用32個M20螺栓固定在混凝土平臺下底面;單輥下漏斗其外框也是由16號槽鋼焊接的骨架,漏斗本體是由8=16mm鋼板焊接成階梯狀,并在階梯狀上安裝ZC3Cr18Mn12S1N高強度耐磨襯板,此襯板必須經過水韌處理,其目的是提高襯板硬度和耐磨性,下漏斗安裝固定在帶冷機尾輪支架上;整個單輥漏斗總重量37.5噸。
    2.散料漏斗:散料漏斗主要是接受燒結臺車蓖條上的粘料,和單輥破碎機很少一部分的粉料,為了安裝和檢修方便,我們還是把它做成上、下二部分,上散料斗固定在燒結機尾部混凝土平臺下面,用32個M20螺栓擰固。下散料漏斗也是固定在帶冷機尾輪鋼結構支架上,下散料漏斗水平傾角為400,漏斗斜平面上安裝了耐磨襯板,襯板布置為“品”字形,其目的主要是磨損均勻,保護漏斗本體,整個散料漏斗重量為26噸。
    3.單輥受料漏斗的安裝與拆除:現在的受料漏斗為了安裝和拆除方便,把它分成四個部件,每個漏斗的重量最大不超過15噸。單輥上漏斗和上散料漏斗內腔都是垂直壁,并安裝了耐磨襯板,所以磨損相對較少;而單輥下漏斗和下散料漏斗是傾斜面供料,漏斗相對磨損較嚴重,更換次數比上面的漏斗要多,當需要更換下面二個斜漏斗時,只要將把合在帶冷機尾輪支架上螺栓松開,然后從帶冷機臺車的尾輪處就可以將這二個排料漏斗抽出,根本不需要大型起重設備。
三、經濟效益
    這次單輥受料漏斗的改型沒計,不僅在漏斗結構和安裝上考慮比較周全,而且設備重量由原來的115噸降到現在的63.6噸,節約設備制做費約30余萬元。其次單輥受料漏斗改進的最大收獲是,燒結主廠房比原來燒結主廠房下降4.5米,這部分間接投資費用是無法估計的,而且土建施工直接費用將降低20余萬元,從而也大大節省了設備安裝時間;馬鋼2號300m2燒結機單輥破碎機受料漏斗,在使用近一年的時間里,物料流暢、沒有出現任何卡阻現象、維護方便,深得現場用戶的好評。
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