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三輥破碎機常見故障分析與處理 木屑顆粒機|秸(jie)稈顆粒機|秸(jie)稈壓塊機|木屑制粒機|生物質(zhi)顆粒機|富通(tong)新能源 / 14-04-02

     中原大化集團公司年產30萬t復合肥裝置是國內引進的第1套單產能力最大的尿基復合肥生產裝置,采用法國K-T公司的工藝技術。裝置中的關鍵設備多為國外引進,其中三輥破碎機由德國AUBEMA公司設計制造。裝置至2004年12月已累計斷續運行34個月,其間,三輥破碎機的總體運行良好,但也出現了不少故障和問題。現對其技術參數和結構作一介紹,并對運行中常出現的主要故障及故障處理予以總結,以期對關注這一問題的廠家及人員能有所裨益。
1、三輥破碎機的工藝用途及流程簡介
    三輥破碎機的作用是破碎大于4mm的NPK顆粒,為造粒生產提供必要的晶核。它將物料在一次破碎機中通過滾動輥壓緊在梳齒板上進行預破碎,再進入二次破碎機,通過調定兩平輥的間隙,使NPK顆粒經平輥擠壓、剪切破碎后達到造粒要求的粒度。
    從造粒機出來的物料,經干燥機和冷卻機后,由工藝提升機提升到工藝篩分機進行篩分,其中φ2~4 mm的顆粒經后工序被送往包裝系統;大于φ4 mm的物料經破碎布料器被送到三輥破碎機中,經兩次破碎成φ0.25~2.5 mm的細料,和經篩分小于φ2 mm的粉料一同返回造粒機進行再造粒。
2、三輥破碎機結構及技術參數
2.1主要技術參數
    三輥破碎機型號2330/08-12,外形尺寸3 844mm×2 220mm×2703 mm,質量18.10 t,其輔助系統包括液壓系統、電氣控制系統、潤滑系統及支架與減振器。三輥破碎機的設計參數見表l,工作參數見表2。
2.2設備組件與結構
3、常見故障分析與處理
3.1過栽跳車
    過載跳車是一次破碎輥或二次破碎平輥的過載保護動作,其主要原因如下。
    (1)基建安裝殘留及運行或檢修中意外帶入系統的焊條、鐵絲、螺栓、螺帽等硬質雜物進入破碎機,引起破碎輥卡澀及出口溜槽出料不暢甚至堵塞。
    (2)  原設計造粒控制參數操作區間較小,干燥等工況不易控制,物料成粒率低且含水量高、粘度大,引起破碎機內粘、積、結料多及出口堵料,而相應的觀察、檢查門原設計欠妥,不便于及時觀察、清理。
    (3)操作不嫻熟,工況不穩定,且有時天氣潮濕,物料含水量高,大顆粒多,造成破碎機超負荷及破碎腔內粘、積、結料多和進口、出口堵料。
    (4)二次破碎機的刮料板與平輥的間隙過小。
    (5)清理工作不及時,次數不夠或不徹底,至使破碎機內及出口積、結、存料多。
    (6)V型三角傳輸皮帶損壞。
    針對上述問題,采取了以下措施,效果良好。
    (1)加強對破碎機之前工序的檢查,及時清理皮帶輸送機上吸鐵器,嚴禁硬質雜物進入破碎機。
    (2)  加大技術攻關,修改造粒曲線(取消KT公司原設計的造粒調節劑之中的硫酸和氨,將造粒溫度下調約10℃),穩定干燥系統(控制干燥機人口混合風溫度在70℃左右,采用低溫大風量干燥),保證物料成粒率,嚴控產品含水量(≤2%)。
    (3)在進、出口溜槽上增開檢查門,方便清理。
    (4)正確調整刮料板與平輥的間隙(2 mm)。
    (5)強化現場巡檢,及時輸通、清理雜物和積料;及時更換三角傳輸帶。
3.2一次破碎效果差,二次破碎效果符合要求
    經檢查發現,其主要原因是:(l)原始安裝時,一次破碎間隙調定的大(設計為4mm,實際為6mm);(2)硬質雜物進入破碎機內,造成一次破碎緣梳齒板損壞,部分梳齒被打斷,工作間隙變大。
3.3位移傳感器損壞
    三輥破碎機的位移傳感器因其外部金屬套筒折斷、脫落,進而損壞傳感器內部的位移探頭,造成間隙測量不準、設備運轉失常。
    通過檢查、分析引起套筒損壞的主要原因是該處振動較大,磨損俠。為此,在其支架兩側焊接了Z塊450 mm×50 mm×5 mm鋼板作為加強筋予以減振,效果良好。
3.4液壓系統故障
    主要表現在3方面:(1)動作過于緩慢;(2)液壓油溫度高引起聯鎖動作跳車;(3)5個電磁閥之中的主電磁閥(外送液壓油)常失電,導致破碎輥工作間隙不能調整,以至于跳車。
    經過分析,液壓油溫度高主要是因電磁閥動作(外送油一打壓一卸壓)頻繁引起的,而頻繁的動作加速了空氣開關的損壞,動作過于緩慢和聯鎖動作可能與PLC程序原設定值有關,故采取以下措施。
    (1)調整PLC程序等相關的原設定值,并對電磁閥增加了0.15s的工作延時。
    (2)油溫聯鎖值由原來的55℃調定為75℃。
    (3)更換損壞的相應空氣開關等零部件。
3.5減速機故障
    2003年8月15日,B臺破碎機一次破碎的SEW斜齒輪減速機出現故障,后經解體,發現一級齒輪及軸承、油封已損壞,主要原因是大顆粒物料多,超負荷運行和開停車頻繁。更換相應損壞件復位之后,運行良好。對此,我們穩定工況,優化操作,減少停車次數,保證裝置平穩運行,效果良好。
3.6V型三角傳輸皮帶損壞較快且更換較麻煩
    三角傳輸帶損壞的主要原因:一是傳動輪的皮帶槽中局部積料、結疤,而且較實,常引起皮帶側立、翻個所造成;二是新舊皮帶混用(每組皮帶為6根),損壞不是整組更換。由于原設計的傳輸帶護罩是一個整體,不但長、高而且重,更換三角帶相當麻煩。對此,將護罩割分為.兩部分,并在其上部開設了手孔,方便了三角帶的更換及皮帶槽中積料的清理。
3.7腐蝕
    由于復合肥的原料有粉料并具有腐蝕性,而本裝置樓層間又是鋼格柵結構,所以設備、管線、閥門及其零部件的腐蝕比較嚴重。對此,采取了以下措施:(1)在破碎機的四周及對應的上層鋼格柵面上鋪設5 mm厚的鋼板,盡可能減少粉塵的飄落;(2)用塑料布包裹位移傳感器等附件,以隔離粉塵;(3)用工廠風進行定期吹掃,及時清理積結料,包括清掃機內、電機、控制柜、操作柱等,以減少粉塵及物料的積聚;(4)定期進行除垢除銹防腐處理。
4、首次解體大修的情況
    2003年2~3月,復合肥裝置首次隨主裝置停車大修,借此,對2臺三輥破碎機進行第1次解體檢修。由于其結構復雜且積料腐蝕嚴重,檢修難度相當大,發現了不少問題和設備隱患,經過努力,都得以解決,開車后運行良好。
    (l)進口溜槽妨礙解體。進口溜槽是位于3m高處的短節.由于空間狹窄,插板抽不出。在不影響進料分布的前提下進行了割分,方便了拆裝。
    (2)減速機整體拆卸難度大。由于空間限制,機體上方原設計的起重機械沒有安裝。經采用3條倒鏈及千斤頂,吊起并沿軸向外移后拆下。
    (3)破碎機內積料多,結疤嚴重,強度高,車盤不動,清理十分困難,零部件無法拆卸,檢修難以進行。對此,組織人力分2組逐點清理,配合檢修。
    (4) 一次破碎梳齒板難拆且損壞嚴重。一是因原始安裝時涂有緊固膠,再加上積料硬度大和腐蝕,固定的內六方螺栓卸不下來,經在其上面加焊螺栓并即刻擰卸方得以解決。二是梳齒板的大部分梳齒損壞,A臺更換了19塊,B臺更換了21塊,緊固螺栓均整套更換。
    (5)一次破碎調節板的調節彈簧及其銷軸塞死,調節板的轉軸銹死卡澀,已不能調節。解體后發現A臺調節板的轉軸彎曲3.5 mm。檢修過程中,制做了一些套管和拆卸工具,將問題逐一解決:①彈簧拆下后逐個清理、清洗;②割除轉向銷軸,用內穿焊接螺栓的不銹鋼管代替;⑧彎曲的調節板轉軸校直后將其直徑由φ55 mm車削為φ54mm。
    (6)A臺平輥上出現被硬質雜物擠出的凹坑,扒料焊珠道被磨損。對較大的凹坑進行了補焊,對焊珠道重新進行了補焊、打磨,每道:長150-- 180  mm、寬3—5mm、高≤1.5mm,角度30°。
    (7)一次破碎殼體的個別地方出現了凹坑、溝槽之類的機械損傷,殼體上所襯的Hardox400耐磨板被擠刮掉;A臺的2次破碎平輥中間磨損較多,直徑比兩端減少了2 mm。吊出平輥,上車床車削,焊接焊珠道。
5、結束語
    三輥破碎機結構緊湊,密封性好,噪聲小,自投用以來,工作可靠,效果較好,但其配套設施較多,結構較復雜,清理工作量大,檢修難度大,日常運行中也時常有隨機故障出現。經過3年的運行和第1次大修,我們積累了一些維護和檢修經驗,鑒于復合肥工藝所用物料(粘結、吸濕、腐蝕、磨損性)、環境及三輥破碎機自身等特點,尚有一些問題需要在以后的工作中進一步探討和解決。


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