1、原系統存在的問題
1)扁袋除塵器所處位置溫度較高,出冷卻機熟料溫度高達230℃,布袋易穿孔,使除塵器無法正常工作。
2)冷卻機口及破碎機揚塵大,嚴重影響環境,給操作人員的巡檢及附近機械設備的正常運行帶來不良影響。熟料粉塵沉降后遇水結塊,需花費大量人力清理。
3)需要投入一定的人力物力對除塵器進行維護。僅換布袋一項,一年費用1.4萬元,而且要經常檢查維修。
4)熟料粉塵飛損造成較大的經濟損失,水泥的成本上升。
5)扁袋除塵器裝機容量大,合計22kW,運行電耗高。
2、改造措施
1)在冷卻機出口的下料斗上加裝2.0mx3.7mX3.4m除塵罩,阻止冷卻機口粉塵逸出。除塵罩上設兩扇門,通過調節門的開度,使除塵罩內處在微負壓,既保證了除塵效果又不影響冷卻機的通風,而且進入冷卻機檢修十分方便。
2)取消原扁袋除塵器(目前還未拆掉),在入原除塵器風管處安裝2個閘閥、l臺旋風除塵器和1臺離心風機。旋風除塵器型號:CLT/A-8.0,Q800;風機型號:C4-73N0.4.5C,風量6450m3/h,全壓1 900Pa,轉速2 500r/min;風機電動機功率5kW。含塵氣體出風機后通過Q400mm風管送至冷卻機口除塵罩。通過調節閘閥開度控制風量,達到理想的除塵效果。改造后熟料輸送除塵系統見圖1。
3、改造效果
經半年使用,完全達到預期效果。降低裝機容量17kW,年節電4萬kWh。在窯正常生產時,環境基本無粉塵。每年回收熟料粉1800t,有良好的經濟效益和社會效益。改造過程簡單,費用低廉,經核算不超過2萬元。改造后,日常環境清理和設備維護工作大為減少。
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