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鋼渣處理生產線噪聲治理實踐 木屑顆粒(li)機(ji)|秸(jie)稈顆粒(li)機(ji)|秸(jie)稈壓塊(kuai)機(ji)|木屑制粒(li)機(ji)|生物質顆粒(li)機(ji)|富通(tong)新能源 / 13-12-23

0、引言
    安鋼綜利公司新建鋼渣處理生產線為100 t級轉爐配套工程,設計時考慮公司新建三座轉爐所產鋼渣的綜合利用,其位置在公司東北角,緊鄰公司廠界,由于設計時未考慮降噪處理,試生產過程中在振動篩篩體、料斗和破碎機等部位產生強烈的機械噪聲,據監測,振動篩噪聲值達107dB(A),破碎機及物料下落撞擊噪聲達118 dB(A),不但直接危害到現場操作人員的身心健康,而且影響周邊居民的生活,同時也影響到100 t級轉爐工程環保“三同時”驗收和公司的長遠發展,為此,制定了鋼渣處理生產線噪聲治理實施方案,工程實施后,經監測達到了設計指標。
1、工藝及設備概況
    鋼渣處理生產線工藝流程:鋼渣經11. 95 m樓層皮帶下到6.3 m樓層振動篩,篩分后小于∮40mm小塊料經磁選后落人- 2.6 m的皮帶運走,大塊料落人0.8 m鄂式破碎機進一步破碎,破碎后的料塊由- 2.6 m的皮帶機運走。主要噪聲設備及參數見表l。
2、噪聲源分析
    物體在周期性往復或回轉運動的狀態下必然有振動產生,而當振動頻率處在20—20000HZ時的聲頻范圍內,就和噪聲問題密切聯系在一起了,振動對人們的最敏感區域是2~ 20 HZ,而噪聲是在100~8000HZ,
    從生產線現場情況看,雖然振動篩設計了減振器,但還有噪聲和振動污染產生,經分析,產生原因有以下幾點:
2.1振動篩產生的噪聲
    振動篩的平衡輪運轉時,帶動振動篩會產生強烈振動,雖經減振處理,但振動強度大,特別是平衡輪運行中必然壓迫周圍質點空氣,形成振動聲波,不斷拍擊玻璃“嘩嘩”作響,因此在該樓層內形成強烈噪音,經監測其噪聲值達107dB(A)。
2.2破碎機產生的噪聲
    破碎機不僅在運轉時產生振動和噪聲,它還增加了一個撞擊聲,即物料下落和破碎物料均會撞擊機體四壁及管路的固體傳聲,經監測其噪聲值達118 dB(A)。
2.3墻體孔洞
    為人員進出和檢修方便,振動篩和破碎機機房的東墻都有一個9mx6m的方洞,使噪聲直接向外傳播輻射。
2.4普通采光窗
    在對居民區會產生污染的南、北兩面設計為采光窗,未采取隔聲處理措施,僅采用金屬框架的單層玻璃窗,生產時因振動框架和玻璃也會產生噪聲。
3、治理措施
    對振動設備及破碎設備,首先應考慮的是減振和阻尼處理,因設備已安裝運行,不易再重新設計改動,盡量采取補救方法。
3.1振動篩房的治理
    采用隔聲罩和改造門窗的方法予以治理,具體方法是:
    1)隔聲罩:利用原結構墻的西面和北面墻,在東面和南面安裝兩道隔聲墻,利用頂部原有水泥梁,安裝隔聲頂,同時配套電機散熱設進、排風消聲器;
    2)罩內北墻和西墻原有五個窗戶,為保證整體降噪效果并降低投資,除西墻一個窗戶改為隔聲窗采光外其余全部封堵;
    3)隔聲頂面積較大,為保證強度用角鋼做框架隔聲板南北分四排制作,為便于設備檢修時吊裝運輸,南北端兩排設為固定,中間兩排設計成可自由吊裝,以便于檢修電機和更換篩底;
    4)隔聲罩東墻為方便檢修時設備進出,與頂部對應的中間部分設計為可拆形式,兩邊設為固定式;
    5)振動篩上料皮帶電機噪聲達104 dB(A),雖然較振動篩噪聲低,但也超標嚴重,單獨安裝隔音小罩進行降噪。
3.2破碎機房的治理
    由于布置有兩臺PEX300 x1300鄂式破碎機,加罩困難,利用廠房進行隔聲處理:
    1)東墻原9 mx6 m的方洞整體做一個大隔聲門投資太大,并且影響整體降噪效果,封閉后設一3mx3 m隔聲門以便于檢修即可;
    2)在東墻的東南角做一個2 m xl.2 m小隔聲門以便于操作人員進出;
    3)南墻和西墻各留一個窗戶改為隔聲窗利于采光,其余全部封堵以降低投資;
    4)破碎機下料時料塊直接落在料斗上,撞擊聲較大,料斗加設斜隔板,形成料落在料上并順斜板滑落下,以減少撞擊聲;
    5)吸聲處理:經以上治理后,破碎機房已成為一個密閉的空間,但該空間內表面都是水泥處理后的光滑表面,破碎機生產時混響聲和反射聲將比較強烈,應進行吸聲處理。在破碎機房四周墻壁增加吸聲體如圖1所示。吸聲體按車間總面積40%,共加設120m2。
3.3操作室的設置
    以上治理措施只防止了設備噪聲的對外傳播,生產時工人需要進入機房對設備進行操作或監控,仍然處于強噪聲環境中,因此在振動篩房和破碎機房各設一長、寬、高=2 mxl.5 mx2.5 m的隔聲減振操作間,以改善工人作業條件。
3.4樓梯口噪聲傳聲的處理
    由于一樓破碎機噪聲可從樓梯口傳向二樓振動篩房外并向外傳播,加裝隔聲板,利用樓梯加一隔聲門與一樓形成密閉隔聲室。
3.5理論效果計算
    1)隔聲墻:因振動和噪聲均較高,隔聲墻外面板采用2mm厚鋼板,內面板采用1mm厚的鍍鋅穿孔板,隔聲層加厚到120 mm,充填高強吸聲材料,其效果計算經驗式為:
    隔聲墻理論隔聲效果平均值可達到44.6 dB
(A),完全可以滿足要求。
   2)隔聲窗:考慮到振動的強烈和特殊性,采用上寬120 mm、下寬80 mm的結構,并采用夾心玻璃,上部厚6 mm x2,下部4 mm x2,其計算式可采用上式,面密度平均為m= 44 kg/m2,附加隔聲量△R為10.8 dB,代入(1)式計算:
    TL=13.51944+14+10.8 =47 dB(A)
    隔聲窗理論隔聲效果平均值可達到47 dB(A),效果可滿足設計要求。
    3)吸聲處理:破碎機房經吸聲處理后取得的效果,按下式計算:
    L= 101ga2/al    (2)式中:L-室內安裝吸聲材料后的平均降噪量,dB(A);
    a-——吸聲處理前的車間平均吸聲系數(水泥墻為0.02);
    a2——吸聲處理后的車間平均吸聲系數(吸聲墻為0.6)。
    代人(2)式:
    L=10190.6/0.02 =14.8 dB(A)
    破碎機房經吸聲處理,降噪可達14.8 dB( A),降噪效果明顯。
4、治理效果
    工程建設后,經監測,作業場所的噪聲由107~118 dB( A)降低到74.5~81.6 dB (A),達到GBJ87-85“工業企業噪聲控制設計規范”規定85dB(A)以下,而工人值班室也降低到了66.5 dB(A),達到了70 dB( A)以下的設計降噪指標,廠界噪聲降低明顯,達到了《工業企業廠界噪聲排放標準》中二類功能區白天65 dB(A)、晚間55 dB(A)以下的要求。
5、結語
    安鋼綜利公司新建鋼渣處理生產線噪聲治理工程充分結合現場實際,實施后降噪效果非常明顯,廠界噪聲達到了要求,現場操作人員的作業環境得到了改善,為公司環保驗收和順利發展鋪平了道路,項目具有較高的環境效益和社會效益。為同類生產企業的噪聲治理提供了借鑒。

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