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降低破碎機過鐵率的措施分析 木屑顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)壓塊機(ji)|木屑制粒(li)機(ji)|生物質顆粒(li)機(ji)|富通新(xin)能源 / 13-11-27

1、概述
    2010年10月,羅次作業區進行了80萬噸擴廠改造,其中中細碎和皮帶機改造成功,使原礦處理量大幅提升,設備的各方面操作性能得以優化,但是設備因過鐵而受損,無法進行正常工作的現象經常發生。其中最嚴重一次是2011年1月4日下午13時04分,一把十六磅大錘進人中細碎,導致美卓HP400圓錐破碎機(細碎j大傘齒輪偏心銅套燒毀,此次事故使得破碎機無法正常工作,作業區全線停產。為盡快恢復生產,作業區積極組織人力并與設備廠家聯系,并在其維護工程師的指導下進行了為期83個小時的搶修。
    此次事故損失共計金額31.3萬元,其中設備修復費用15萬元,減產鐵精礦2333.3噸,折算金額16.3萬元。此次事故嚴重影響了作業區的生產。
    為減少設備損壞,保證作業區的生產正常運行,小組選擇了降低設備過鐵率這一課題開展活動。
2、現狀調查
3、設定目標
    以2010年3月至2011年2月的過鐵率表為依據,我們發現設備未改造前(2010年3月至10月以前),設備的過鐵率均在4%以下,經過小組全體人員的認真分析,只要我們找出增大過鐵率的主要原因,并采取有效的措施進行解決,中細碎在原礦處理能力增加的同時,新設備的過鐵率降低在4%以下的目標是可行的。所以我們把過鐵率目標值設為4%。
4、原因分析
5、要因確認
    1)要因確認一:操作人員責任心不強。確認方法:查看作業區是否有相關的考核制度,只要是對過鐵后對操作人員的考核制度。結論:檢查后發現無相關考核制度。
   2)要因確認二:無除鐵器械使用。確認方法:到操作崗位了解是否有除鐵器械。結論:檢查后發現無相關除鐵設施。
    3)要因確認三:工作現場光線不足。確認方法:到工作現場檢查照明情況。結論:檢查后發現照明充足,足以看清鐵和礦石。
  4)要因確認四:皮帶帶速過快。通過對2#、4#皮帶改造方案的查閱
和現場的調查發現,兩條皮帶帶速均大于3m/s。
  5)要因確認五:安裝方法。到設備安裝車間檢查發現設備安裝基礎水平≤±lmm,環跳動均在0.05左右,說明設備安裝已符合廠家要求。結論:設備安裝已符合要求。
  6)要因確認六:設備無隔篩保護。到作業現場查看后發現,中細碎設備給料口無隔篩保護。結論:設備無隔篩保護。
  7)要因確認七:井下廢鐵多。2010年3月-2011年2月,經調查統計,井下廢鐵少,原礦供給中廢鐵金屬在每噸原礦的含量均為3%-5%,均不大于5%。結論:井下廢鐵少,原礦含鐵量均未大于5%。
  8)要因確認八:過鐵釋放總成不能正常工作。
  經過現場查看過鐵釋放總成工作正常。
  結論:過鐵釋放總成工作正常。
  9)其他要因:①操作人員責任心不強;②無除鐵器械使用;③皮帶帶速過快;④無隔篩保護。
6、制定對策
7、對策實施
    1)經過小組人員與車間協調,車間制定了相關的設備過鐵考核制度用以增強操作人員的責任心。
    結論:經過考核制度的實施,操作人員的責任心增強了,對策有效。
    2)經小組成員建議,作業區上報礦部進購了兩臺隆基除鐵器(型號:UK-4510)安裝于2#、4#皮帶機上,并且在除鐵器的前端2m處多加一套鐵感應器,25 kg以下的廢鐵首先經過除鐵器除鐵,而25 kg以上的廢鐵超過了除鐵器的工作能力不能吸起,廢鐵繼續往前被鐵感應器感應到,感應器和皮帶啟動按鈕聯鎖,電氣開關動作,使皮帶機停下來,這樣人就可以安全的在皮帶上把25 kg以上廢鐵撿掉,這樣,通過人機綜合除鐵的方法使得破碎機過鐵率降到更低。
   結論:兩臺除鐵器運作后,設備過鐵率大大降低,對策有效。
   3)經小組建議,作業區同意后,我們對2#、4#皮帶的減速箱進行了更換,把帶速降到了1.25m/s。操作人員反映,帶速降低后撿鐵方便了許多,而且設備過鐵率也大大降低。
   結論:降低帶速使得撿鐵更加容易,對策有效。
   4)我們自行設計制作了隔篩放于破碎設備的給料口后,一些未被除鐵器及操作人員撿出的鐵塊就被隔篩隔出,再由操作人員撿出,使得設備的過鐵率降低。
   結論:此對策有效。
8、效果檢查
8.1目標實現情況
  結論:實施后,破碎機平均過鐵率保持在4%以下,目標值實現。
8.2經濟效益
    1)未采取措施前,每月平均過鐵9次,必須處理3次。其中每處理一次過鐵用時1/2小時(包括鏟礦時間和人工除鐵時間),而中細碎處理原礦能力為200噸/小時至250噸/小時,選比為1/3,原礦價格為100元,噸,精礦價格為900元/噸,成本投入費340元,噸。
  采取措施后,過鐵處理次數為零,為此平均每月可增加效益:
  3次/月×1/2小時,次×200噸//J.時×1/3×(900-100-340)元/噸≈46000元,月
  2)投入的成本費。購買除鐵器費:(500168.42元+10.000元,年×10年)/10年/12個月一5001.40元/月
    購買減速器費:(80000元+3 000元/年×4年),4年/12個月~1916.70元。
    隔篩成本費用:600元/3個月=200元/月
    每月投入總成本費:(5 001.40+1916.70+200)元=7 118.10元
    綜上所述,采取措施后平均每月所產生的實際經濟效益為:
    公式=((1)實施后平均每月增加效益-(2)每月投入總成本費)=(46000元-7118.10元)=3.88萬元
8.3間接效益
   通過本次活動,不但有效地降低了破碎機的過鐵率,還減輕了工人的勞動強度(人工撿鐵、處理過鐵和鏟礦),中細碎設備獲得了保護,不再出現設備因過鐵而引起的停機事故,使整個選礦流程得以順利進行。
   另外,增強了小組成員的質量意識和改進意識,參與意識也越來越濃。掌握了全面質量管理這種科學分析問題解決問題的方法,增強了小組團結協作精神,為下步工作奠定了堅實基礎。
9、鞏固措施
    1)將過鐵考核規定制度化,形成制度,嚴格實施。
    2)定時檢查兩臺除鐵設備的運行情況。
    3)定期組織人員對設備進行點檢和巡檢,保證其正常運行。
4)定期更換隔篩,確保隔篩正常運行。
10、總結及下一步打算
    我們在活動中找到了破碎機過鐵率高的要因,并制定了相應的對策加以實施,最終實現了課題目標。同時,此次活動也充分體現出了我們小組的團隊意識,使得小組的整體素質得到了相應提高。雖然我們達到了目標值,但選廠設備還存在更多難題和挑戰有待我們繼續去攻克。

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