日本丰满岳乱妇在线观看_少妇精品揄拍高潮少妇_国产乱子伦三级在线播放_女人扒开屁股爽桶30分钟免费_野花大全日本免费观看_性夜影院爽黄a爽免费视频_亚洲av极品无码专区亚洲av_国产女同疯狂作爱系列_狼人青草久久网伊人_性欧美德国极品极度另类

河南省富通新能源科技有限公司歡迎您!   富通新能源服(fu)務熱(re)線:(賀經(jing)理)
富通新能源 > 動態 > 顆粒機生產線設備 > DF8CJ離心風機的設計改型

DF8CJ離心風機的設計改型 木屑顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|秸稈顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木屑制粒(li)(li)機(ji)|生物質顆(ke)粒(li)(li)機(ji)|富通新能源 / 12-12-11

1.引言
    DF8CJ離心風機為機車電機散熱用貫流風機。因效率較低,。需要對其進行改型,以增加效率,減少損失。
    葉輪機械中流動損失主要來源于分離,分離則會產生旋渦,因此,旋渦是導致損失的主要因素。減小旋渦是改型設計的首要任務。
    使用Fluent軟件對風機進行數值模擬,可以得到風機內部較為準確的氣流流動情況,并根據氣流分離情況進行有針對性地改進。雖然在計算時,無法對軟件內部的控制方程作出調整,且整個計算域內只能采用一種湍流模型,不能根據實際情況靈活調整。但其計算結果的準確性仍可接受,設計時也可作為參考。
2,數值模擬及改型
DF8CJ離心風機設計流量為4.5m3/S,設計運行溫度40℃,風壓大于5500Pa。設計參數如下:
 風機軸流風機
2.1數值模擬,
2.1.1計算參數及網格
    原型風機中空氣流速較高,超過0.3倍馬赫數,因此采用可壓縮進行計算。湍流模型選用標準k一£模型。計算時首先用.階迎風格式迭代至所有殘差降低至1e-3,然后換為二階迎風格式迭代至殘差值穩定,且出口面平均壓力在很小的范圍內有規律地振蕩為止。
    葉輪區域的計算網格采用楔形網格,數量為33萬,占總體網格數的50%左右。入口及渦殼區域由于形狀比較復雜,采用適應性很強的四面體體格。同時在靠近葉輪區域的部分和渦舌部分加密。
風機軸流風機
2.1.2實驗驗證
    為驗證數值模擬的準確性,將原型機三個流量點的計算結果與臺架實驗結果進行對比,結果見下表。
 風機軸流風機
    從表中可以看出,計算結果與臺架實驗的結果的誤差小于5%,計算結果基本可信,可以以此為基礎進行改型。
2.2改型
2.2.1入口部分
    離心風機的特點是軸向進氣,氣流在進氣部分經過90。折轉變為徑向流動,進入葉輪。這種折轉方式有先天不足。氣流的折轉需要靠法向壓力梯度來實現,如果法向壓力梯度不足,氣流就將分離。所以為了避免分離,折轉率不能太大。尤其是在氣流折轉后期,因其壓力梯度已耗盡。當氣流發生擴脹時,較收斂更容易分離。
    原型機入口處的流動為擴脹流動,且由軸向向徑向的折轉發生在90。的直角尖點,氣流產生劇烈分離,形成很強的旋渦。在葉輪區域入口處沿圓周取四條直線(圖2),可以看到沿葉高方向,氣流的徑向速度變化很大,且在進氣端出現負徑向速度(圖3.a)。葉片部分區域非但沒有做工,還增加了損失。
    改型減小了風機入口的直徑,修改了入口型線,減小了氣流的折轉角。
    改型后,氣流分離所產生的旋渦減小。葉高方向氣流的徑向速度相對于原型機更加均勻,沒有出現負徑向速度的區域,所有的葉片區域都做功(圖3.b)。
    葉片靠近后板部分,氣流的徑向速度相對于葉片中部有所減小,原因在于改型啟、,葉片進氣端氣流的徑向速度增人,使得葉片后部流量減小,導致徑向速度減小。
風機軸流風機風機軸流風機
2.2.2輪轂
 
    原型機輪轂型線的曲率半徑過小,盡管其是繞銳角折轉,但也造成氣流分離,產生很大的旋渦。輪轂邊緣還有一個臺肩,又造成第二次分離(圖4.a)。
    改型加大了輪轂的折轉型線圓弧,取掉后臺架。同時,在輪轂頂端平頭鎖緊螺帽上加上一個流線型帽罩。改型后輪轂兩側的旋渦消失(圖4.b)。
風機軸流風機風機軸流風機
2.2.3沖角
    葉片進氣端氣流流動速度不均勻。由于存在強烈的旋渦,進氣速度很低。造成相對葉片進氣角偏低,而靠近后板處氣流速度較高,相對葉片進氣角較太。根據葉柵實驗,沖角一股以2°、-3。為宜。既能形成一定的升力,又不致于過大的分離,造成過高的損失。當氣流流量減小時,正沖角加大,使葉背發生分離。嚴重時則發生失速,不能正常工作。當進氣速度增加時,造成負沖角,使葉盆分離。當流量過大時,則負沖角過大,風機阻塞,同樣也不能正常工作。所以合適的沖角是保證風機正常、高效工作的根本。
    原型機入口旋渦很強,四條直線上沿葉高方向氣流的沖角全部為較大的正沖角,尤其是進氣端(圖5.a)。
風機軸流風機
    改型調整了葉片的安裝角,減小了氣流的止沖角。計算結果顯示,相對于原型機,氣流的沖角減小(圖5.b)。但在靠近渦舌部分(直線3),葉片后部氣流的沖角反而增大,這是渦舌影響所致。
風機軸流風機
3.改型效果
    風機改型后,最高效率提高了5.95%左右,工作點的靜樂比提高了0.0065。
4.結論
    1.原型風機入口處,氣流擴脹流動,折轉角過大,產生強烈分離。設計時應遵循流線型設計原則,避免出現過大的折轉角。
    2.原型風機的輪轂曲率過大,氣流產生分離。輪轂的型線應與氣流的流線相近,避免由于曲率不當而產生旋渦。
    3.氣流的沖角最好在2~3度之間,過大或過小的沖角都會對效率造成影響。
    4.風機改型后,最高效率提高了5.95%左右,工作點的靜壓比提高了0.0065。
    三門峽富通新能源銷售風機、軸流風機、離心風機等風機設備。
  • 上一篇:CFD在軸流風機噪聲預估中的運用
  • 下一篇:Ultimate型多頻篩分機概述
  • 更多
    木屑顆粒機