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D325離心風機的故障診斷 木屑顆粒機(ji)(ji)(ji)|秸(jie)稈顆粒機(ji)(ji)(ji)|秸(jie)稈壓塊機(ji)(ji)(ji)|木屑制(zhi)粒機(ji)(ji)(ji)|生物(wu)質(zhi)顆粒機(ji)(ji)(ji)|富通(tong)新能(neng)源 / 12-11-30

0、引言
    高速離心式風機是冶金、化工等行業的大型關鍵設備,其故障往往會造成較大的減產或停產損失,嚴重時甚至會造成重大設備事故。然而,產生離心式風機異常振動或響聲的原因一般是比較復雜的,特別是一些振動現象極為相似的亞同步振動,如果沒有有效的分析工具和手段,或者僅僅依靠一般的運行、維護經驗,有時很難準確地診斷其故障產生的原因。本文結合我單位硫酸廠的D325二氧化硫轉化風機,應用西安交通大學機械監測與診斷研究所研制的“大型旋轉機械故障診斷系統”,對其進行長期的監測和敵障診斷,積累了一定的診斷依據,取得了較好的效果。
1、D325離心風機的結構參數
    我單位硫酸廠主要擔負著礦石除硫、脫硫后,利用SO2氣體來生產自用城外銷工業硫酸的任務.D325離心風機的工作介質為有一定溫度的二氧化硫氣體,其結構簡圖如圖1所示。該機采用削分式橢圓軸承,其它有關參數如下:
    電機轉速:    n=2961rpm轉頻f=48. 3Hz  采用彈性罔柱銷連軸節
    增速箱低速軸:    n=oa61rpm轉頻f=48. 3Hz
    增速箱高速軸:    n=7525rpm轉頻f=125. 4Hz
    增速箱大齒輪齒數:Z1=194
    增速箱小齒輪齒數:Z1=76
    圖中,1#、4#為端面止攤軸承,由于振動通常表現在-I輪端,而低速軸運行較好,故測試時將傳感器裝于4#軸承處。安裝的傳感器有兩種:電渦流位移傳感器和加速度傳感器。電渦流位移傳感器測量軸頸的相對振動,加速度傳感器經前端測試儀器的硬件積分后,輸出速度信號進行采樣,測量軸承蓋的絕對振動。
2  、D325離心風機的振動分析
    該機曾先后于1996年12月6日、1997年1月8日. 1997年7月15日發生間歇性振動,同時伴有較大的吼聲,其間隔時間不等,但均有間隔時間逐漸拉長直至最后消失的特征。另外,三次故障均發生在剛剛開機后的幾個小時內。下面將分別對其進行分析:
    (1)、第一次1996年12月6日,開機時出現間歇性振動及吼聲。測得4#瓦水平方向的振動值為Vrms=3. 8mm/s,垂直方向為Vrms=7, 8mm/s,出現吼聲時的撮值突然增大,引起振動值嚴重超標。3#瓦振動值也較高,軸向振動為Vrms=6. 2mm/s,亦屬異常。其中4#瓦水平方向的速度頻譜圖(如圖2所示)中,有以下較明顯的特征:含IX及各階高次諧波(呈衰減趨勢)。較明顯的0. 39X頻率成份。垂直方向譜圖較簡單(僅有IX成份),水平方向的時頻分布圖(圖3)上t 1X為基本穩定的譜峰,0.39X則幅值不穩定。3#瓦垂直方向譜圖(圖4)上,1X、2X、3X及高次諧波較明顯。
    (2)、第二次1997年1月8日,開機時出現同樣的異常現象。測得4#瓦水平方向的振動值為Vrms=3. Omm/s,垂直方向為Vrms=4. Omm/s,出現吼聲時振動同樣也是增大,并嚴重超標。4#瓦水平方向速度頻譜圖中仍以1X、2X、0.39X、0.79X及高次諧波組成。圖5為沒有吼聲時的水平方向譜圖,圖6為振動吼聲增大時的水平方向譜圖(注:由于幅值過大,采樣時改變了信號增益,將其縮小),一經比較,問題顯然出在0. 39X、0.79X上,與上次不同的是多了一個0. 79X的頻率成份。圖7、圈8為沒有吼聲和振動吼聲增大時水平方向的時頻分布圖,工頻上都出現約為0. 2X的調幅波,它顯然與0.79X的頻率成份有關,圖9、圖10為進風管的譜圖和頻分布圖,除1X、2X之外,明顯地存在0.39X及0.79X成份,而且時頻分布圖上表現為極不穩定。很顯然,0. 39X及0.79X是主要振源之一。
    (3)第三次1997年7月15日t開機后很短的時間內,伴隨一陣吼聲,從風機的后氣封處冒出一股煙,隨即又出現間歇性的吼聲,振動同時增大。大約持續了30分鐘后,機組恢復正常運行。然而,經過分析位移信號的譜圖上只有工頻成份,時域波形也非常簡單。圖1 1、圖12為故障時的全息譜圖,圖上僅有偏心率較小、較扁的工頻橢圓,橢圓長軸的方向表明轉子基本上受與垂直方向大約成304角的力的作用。除此之外,還有較小的3X成份存在。很顯然地,不可能是失衡類的故障。再看時域波形,圖13為故障時Y方向的時域波形,有削波現象(截頭余弦),圖14為正常時Y方向的時域波形,為比較標準的余弦(正弦)波。圖l6為正常時X方向的時域波形t圖15為故障時X方向的時域波形。可以看出,故障時x方向的振動很不穩定,屬非穩定性故障。然后再看看故障時的軸心軌跡(圖17),原始軸心軌跡的
上下兩端明顯存在著削波現象,濾出小于1X成份的信號,其軸心軌跡為水平方向晃動的線團,而正常運行時的軸心軌跡如圖18所示。圖19為故障時Y方向的時頻分布圖,存在著較小的調幅( f=17. 8Hz)現象,估計為軸心晃動的頻率。至于速度信號,圖20為4#瓦水平方向的速度譜圖,除1X外,明顯存在0.39X、3X成份,與第一次第二次測試的結果極為相似。
3 、 D325離心風機的故障診斷
    第一次和第二次發生故障的情況較為相似.高次諧波說明可能有摩擦類或松動類的故降,垂直方向振動較大,估計為軸瓦上蓋螺絲緊度不足。后來的檢修發現風機的前后氣封都有磨痕的存在。0. 39X則可能是流體激勵或管道激勵等自激振動,該振動還導致葉輪旋轉不穩,進而引起高速軸運行的不穩定,造成不對中的故障(圖3、圖4、圖5、圖6、圖9中較明顯的2X成份)。至于第二次測試時出現的不穩定的0. 79X成份,可能是屬于旋轉脫離。開機后可能由于工藝、管道、閥門等引起二氧化硫氣體進氣的不穩定性(流最、密度^).鞋產生這些自激振動的主要原因(特別是該機的進氣閥門為一蝶閥,進氣孔前面是一段錐管)。具體表現為振動的非平穩性;從風機機殼內傳出間歇性的吼聲,伴之以較大的振動;振動、吼聲增大時,電流表上的負荷電同時增大。增迭箱中齒輪嚙合的聲音忽大忽小,且很不穩定,說明齒輪嚙合狀況欠佳,可能是引起2X成份的根源之一。通過調整進氣蝶閩及改j機組的工況后,振動及吼聲消失,收緊軸瓦螺絲,垂直方向振動降了下來,機紐運行正常。
    第三次敵障時,時域波形、軸心軌跡中出現的削波現象都說明存在摩擦類的故障,而全息譜圖上簡單的工頻橢圓以及沒有亞斜波、高次諧波的存在說明故障可能為全摩擦而非動靜碰摩,囡發生全摩擦時會引起同頻振動,引起工頻成份的增大,而全息譜上碰摩應該有漸頻扁橢圓且軸心軌跡較為復雜并有突變點。這種振動的特點是每旋轉一周產生-次激h力,其頻率與轉速一致.表現為振動的不穩定性。這種全摩擦有害能蹙積累到一定程度,就會引起機器的強烈振動(包括吼聲)a當然,這里的全摩擦是指摩擦比較持續,接觸面較火、較長而已,并非全部徑向都摩擦。再來看一下低頻濾波軸心軌跡圖和時頻分布圖,晃動的軸心軌跡和低頻的調幅現象都說明有一定程度的氣封磨損,調幅的頻率即為軸心晃動的頻率。這一點,開機后從氣封處冒出的煙霧很能說明問題。最后,再來看看速度信號的譜圖:明顯的1X. 3X成份與前述的摩擦相吻合00. 39X成份說明管道或機殼內仍然有流體激勵等自激振動,只不過它們的幅值小多了。那么為什么位移信號里沒有0. 39X頻率成份昵?第一,它主要產生T-進風管處,其能量還不足以使轉子產生振動,第二,風管、機殼、增速箱在結構上連成一體,因此速度信號里有0.3gX成份而測蹙相對振動的位移信號里就沒有。經過進一步測試機殼、風管的速度信號,證實了這一點。
    當然,引起摩擦振動的原因有很多。但結合現場的實際情況,我們認為:產生這次磨擦振動的根源是進氣密度的變化(即工況的變化)。由于進氣密度突然增人(受工藝、管道內殘,酸泥以及流量等的影響),使得葉輪轉子負荷突然增大,并產生較大的吼聲及較火的電流負荷,稍有輕微的失衡或激振力的激勵,就會使轉子產生較大的工頻振動,進而引起摩擦振動。
    最終,在以后的揭蓋檢修時發現,風機的前后氣封、迷宮式密封都有磨痕且磨損量較大,說明確實有摩擦的存在。
    事實上,該機組以前也出現過類似的故障。有一次培燒-批含鐵的硫化礦,致使二氧化硫煙氣中含塵量劇增,附著在靠葉輪后盤的機殼的內壁上,形成堅硬的氧化鐵塊。由于葉輪后盤與氧化鐵塊的摩擦,造成機紐間歇性振動、吼聲增大,各密封處均被磨損,最后由于振動過大而將軸瓦損壞。
4  、總結
    總結以上三次診斷,每次的故障均表現為冷態開機后的一段時間內,且故障表現較為相似。因此,我們有理由認為,冷態開機后風機進氣的不穩定性是產生各種自激振動、摩擦振動的根本原因。這在以后的大檢修中均已得到了證實。
    通過這些實例,總結出以下幾點:
(1)、由于現代離心式風機大多是通過提高轉速、增強密封性能來提高整機效率,這就給設備的運行、維護增加了難度,因此也很容易發生摩擦類故障。
(2)、流體激勵等非穩定性自激振動與機器的結構、工藝條仆、運行工況等有著密切的關系,要區分這些振動,需將診斷工作與機器的實際情況緊密聯系起來。
(3)、全息譜、軸心軌跡、時頻分布等一系列有效的診斷方法和診斷工具是進行準確診斷的
堅實基礎,否則很容易錯診、漏診a
(4).現場設備運行的聲響、溫度、結構、工藝等,以及設備運行、維護的經驗是準確診斷的重要因素,否則診斷就是不切實際。
( 5)只有將診斷理論和現場的實踐緊密地結合起來,相互促進、相互補償,診斷結果才真實、可靠。
    三門峽富通新能源銷售風機、軸流風機、離心風機等。

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