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S4270C滾筒破碎篩砂機技術改造 木屑(xie)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)顆粒(li)機(ji)|秸稈(gan)壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒(li)機(ji)|生物質顆粒(li)機(ji)|富通新能源 / 13-04-04

前言
    廣西玉柴機器股份有限公司鑄造廠機體車和缸蓋車間各有一臺S4270C滾筒破碎篩砂機,主要用于高壓造型舊砂的破碎篩分。這兩臺設備由于原設計采用摩擦傳動,存在零件易磨損,易變形等缺點,致使設備故障非常頻繁,達不到原技術要求,遠遠不能滿足公司生產的需要。
1、S4270C滾筒破碎篩砂機存在的問題
    S4270C滾筒破碎篩砂機傳動原理如圖1所示:由行星擺線針輪減速機1經彈性聯軸器2帶動主動輥3及托輥4(兩托輥通過鍵聯接在主動輥兩端,從動輥兩端也安裝有托輥)、滾筒5及從動輥7作旋轉運動,從而實現舊砂在滾筒內的破碎及篩分:由于是采取摩擦傳動,傳動件間為剛性接觸,設備在運行中故障頻繁,平均每月不得不停機修理3次以上,每次少則需修理二三個小時,多則二三天,該設備存在有如下問題:
1.1滾筒轉速為:24r/min,生產率為:70m3/h。轉速及生產效率偏低,破碎效果差,不能滿足玉柴的生產需要。
1.2兩條輥道間的同軸度超差,與托輥接觸不好。由于定位不好,引起主動輥、從動輥的平行度非常難以調整,傳動不平穩,且托輥鑄膠層極易磨損,平均每月需更換托輥(無單獨的托輥膠備件)4次。
1.3原設備制造精度較低,主動輥及傳動輥的同軸
度均超差嚴重,致使傳動不平穩引起聯軸器、軸承、主動輥、從動輥、容易變形損壞。平均每月需更換聯軸器、軸承1次,每兩月更換主動輥、從動輥1次。
1.4滾筒間隙較大,容易變形,與托輥接觸不好,噪音大,傳動不平穩。
1.5過篩細料口開口較小,易造成堵料現象;卸塊
廢料口的連接溜管中心與水平線角度偏小,造成廢料在輸出過程中容易堆堵。
1.6頂部吸塵口尺寸較小,致使通風效果不佳,降低了型砂質量。
1.7  因工藝布置需要,S4270C滾筒破碎篩砂機均是安裝在三樓,設備周圍場地狹窄,維修很不方便,因主動輥、從動輥的長度均在3m以上,在更換時均需使用吊車且需多人配合方能安裝妥當,因頻繁更換,造成費時費力,維修困難。
1.8因故障頻繁,經常需更換零件,維修費用呈直線上升趨勢,表1為部份零件的價格及年需更換數量。
    從表1可知,如不及時進行技術改造,每年每臺S4270C滾筒破碎篩砂機單單更換零件的費用就需6.8萬元,再加上人工工時費用,每臺滾筒破碎篩砂機的維修費用將達8萬元之多。而一臺滾筒破碎篩砂機的原值也只是近13萬元而已。
2  S4270C滾筒破碎篩砂機的技術改造方案及實施
2.1  首先改變傳動方式,將原摩擦傳動改為鏈傳動,其結構簡圖如圖2所示。設計制作兩法蘭盤5,在法蘭盤上均勻焊接六條螺桿4,一端通過螺母與滾筒10聯接,兩法蘭盤則分別聯接在中心軸6(中心軸以原主動輥替代)兩端,這樣即將主動輥移到滾筒體中心;設計制作大鏈輪3、小鏈輪2分別安裝在中心軸6及減速機輸出軸上。由擺線針輪減速機1通過大、小鏈輪帶動中心軸及滾筒作旋轉運動。這樣即實現從摩擦傳動到鏈傳動的改造。
2.2將原來的BWD13 - 11 -5. 5kW的行星擺線針輪減速機換成BWD4—7.5kW的擺線針輪減速機,加大了電機功率,將原滾筒的轉速從24r/min提高到32r/min,從而將生產率從70rr13/li提高到約75m3/h。
2.3設計改進滾筒體,在滾筒體內壁沿螺旋方向等距離焊接用直徑12mm圓鋼制作末端磨尖的長約80mm的攪拌齒,以利于舊砂在滾筒體內的輸送和破碎。同時將滾筒下的過篩細料排出口尺寸加大,避免了堵料現象的發生,取得了很好的效果。
2.4加大頂部吸塵口尺寸,與砂處理通風系統直接聯網,降低了舊砂粉塵量,從而提高了型砂質量。
2.5調整卸塊廢料口連接溜管的安裝角度,將原約35°調整到45°,有利于廢料在管中的輸送,避免了堆堵現象的發生。
3、經技術改造后S4270C滾筒破碎篩砂機的運行效果及其創造的經濟效益
3.1改造后的S4270C滾筒破碎篩砂機的各項技術參數全部達到設計要求,原破碎機裝砂后重量達
6噸,改造后的重量減至2噸。
3·2變摩擦傳動為鏈傳動,設備運行平穩,噪聲小,零部件的壽命顯著提高,同時也提高了勞動生產率。
3.3設備故障率大大降低,除正常預檢預修外,在生產過程中已基本上杜絕了過去三天兩頭停機修理的現象,從而保障了生產秩序的正常進行。
3.4顯著降低了維修費用,兩臺S4270C滾筒破碎篩砂機每年光節維修費用達15萬元以上。
3.5經濟效益顯著,兩臺S4270C滾筒破碎篩砂機的技術改造共投入約6000元,而第二年即創經濟效益達150萬元以上,產出是投入的250倍。
    三門峽富通新能源銷售木屑滾筒篩等機械設備。

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